韩咏梅 杨 超
(1、昆明维恒升自控技术有限公司,云南 昆明650051 2、昆明科瑞琦科技有限公司,云南 昆明650105)
云南瑞丽市污水处理厂,位于瑞丽市团结路北侧。污水处理厂于2010年9月年投产,日处理量1.5 万吨,污水处理采用氧化沟工艺。
自控系统结构:
自控系统PLC控制层采用西门子S7-300系统,现场设置了一个控制PLC主站,二个远程I/O站;二套水质参数数采仪。
图1 自控系统图
PLC主站、进厂水水质参数数采仪和出厂水水质参数数采仪,通过工业以太网,经交换机与二台中控室计算机通讯。
PLC主站以DP通讯方式,连接四台转蝶曝气机变频器、污泥脱水机房远程I/O站、提升泵房远程I/O站和四台提升泵变频器。中控室计算机,设置为冗余,互为备用。
经过多年的运行,设备和自控系统出现许多问题,需要提升改造。由于改造不能停产,我们决定不改变原来的网络结构,着重从以下几个方面来解决问题:
在提升泵远程I/O站,现场检查发现,提升泵、粗细格栅、旋流除砂器和搅拌,只能现场就地控制,计算机不能远程控制,中控发出的操控指令,可以达到PLC模块,但指令不能传输到设备端。该厂处于亚热带地区、气候潮湿、温度高、鼠患严重。拆开PLC模块,发现模块中有许多老鼠屎尿,模块已经损坏;揭开电缆桥架,看到电缆被老鼠咬坏,导致电缆短路。
图2 鼠患致PLC模块损坏
更换新的PLC模块,更换破损电缆;在PLC控制柜进线口、电缆桥架下端口,用防火泥封堵;室内部分桥架盖板取消不盖,让老鼠不宜躲藏,安排人员定期巡检桥架和控制柜。在本控制柜内,仪表与PLC使用共同的24VDC供电电源,为了使风险分散,我们安装了二个24VDC开关电源,PLC系统和现场仪表,分别使用隔离开的二组电源,防止外部高电压大电流串入PLC供电回路,消除对PLC造成的影响。我们又检查了这些设备的现场操作箱,更换损坏的元件,重新箱内接线,实现了提升泵、粗细格栅、旋流除砂器和搅拌器的计算机远程操作。基于安全方面考虑,我们保留了现场手动操作功能。
PLC程序块被设置了密码,无法修改程序。经多方尝试,找到了破解PLC密码的方法。
使用解锁工具软件S7+blocks+unlock,取消对程序块的加密保护。
2.2.1 打开程序块的Source源文件;2.2.2 删 除 文 件 中 的KNOW_HOW_PROTECT;2.2.3 存盘并编译该Source文件;2.2.4 程序块的加密保护取消。PLC程序块密码解除后,可以方便的修改程序,不必全部重写程序,减少了编程、调试的工作量,避免大面积停产重新调试。
现场PLC系统,偶尔会出现与上位计算机的通讯中断。从中控室计算机开始,沿着通讯回路逐一检查排除故障。主要包含以下部分:2.3.1 主站PLC柜通电情况;2.3.2 中控室计算机与交换机的工业以太网网线是否松开;2.3.3 交换机与PLC主站CPU工业以太网网线是否松开;2.3.4 组态软件与主站PLC的CPU连接地址是否为192.16 8.1.50 ;2.3.5 主站PLC柜内CPU模块的转换开关是否拨至RUN位置;2.3.6 提升泵房远程I/O站、污泥脱水机房远程I/O站,PLC柜通电情况;2.3.7 远程I/O站PLC模块的上游DP接头拨动开关是否拨至正确位置;2.3.8 DP连接线是否断开;2.3.9 DP接头是否松脱。更换交换机与中控计算机的工业以太网线,重做接头;更换部分DP接头、紧固连接部分、更换损坏的DP电缆;修改程序中的通讯设置。最终实现了通讯正常。
污水处理厂有时供电中断,恢复供电后,部分设备立即自动运行,这是非常不安全的状况。在程序中查找原因,在原来的中控室计算机上位程序中,设备的软启动按钮,点击后就一直置1,计算机一直给PLC发送启动的指令,除非点击停止按钮,设备才会停止运行。厂区停电时,在中控室自控系统的UPS短时供电状态下,操作人员没有点击中控室计算机上设备停止软按钮,由于设备终止供电,设备停止运行。厂区恢复供电后,中控计算机发出的指令是1,设备得到的运行指令一直是1,所以设备立即自动运行。找到故障原因,修改上位计算机程序,将设备的软启动按钮设置成点击按钮置1,弹起按钮置0;同时修改PLC程序,设置设备运行自保回路,按钮弹起后设备保持运行。厂区停电后,PLC程序中设备运行回路自动断开,不需要操作人员再去点击停止按钮。厂区恢复供电后,按工艺要求,操作人员逐步启动设备,这样就解决了复电后设备立即自动运行问题。
回用水池的超声波液位计,探头直接安装在铁栅栏上,超声信号不能正确传导、反射;我们按照仪表说明书的要求,把铁栅栏开了合适尺寸的孔,重新安装超声波液位计,调试正常,PLC读到正确数据。
3#,6#污水提升泵,5#,6#转碟机,采用的是降压启动方式,该启动方式存在一个隐患,降压启动间隔是靠时间继电器控制,如果时间继电器故障,没有正常切换,没有报警提示,没有故障连锁,操作人员又没有及时发现,则变压器将会被烧毁。我们增加继电器切换监测报警和故障连锁,保证了变压器的安全。
全面校对、读取工艺过程参数,在中控室计算机上显示,例如DO、MLSS、进出厂水质参数、进出厂水瞬时流量、进出厂水累计流量、水池液位。加装互感器和电流变送器,读取关键设备运行电流值。加装接触器辅助触点,中控室计算机完全显示设备运行状态。在中控室计算机上,设置操作界面,设置主要工艺参数和设备的运行历史趋势图、报警界面、运行报表。
瑞丽污水处理厂的变频器西门子M340,一直不能正常使用。变频器完全受自控系统控制,如果自控系统出现问题,操控人员不能在现场手动操作变频器,这是非常不安全的状况。通过与业主交流,我们设置变频器有二种运行模式,变频器可以在中控室计算机上操控运行,也可在现场电控箱人工手动启、停。现场有八台重要设备带有变频器,1#-4#转碟曝气机,1#-4#提升泵。八台变频器操控运行状态各不相同,有的可以在中控室计算机上位机上调速,有的只可以用电位器旋钮调速;速度调节有快、有慢;有的变频器手操器显示不对;还有变频器无法与上位机通讯。另外,变频器被设置了密码,无法查看内部参数设置情况,不能修改参数,如表1-2。
表1 转蝶曝气机变频器原状态
针对现场变频器复杂的故障情况,我们制定了解决方案。选取1#转蝶曝气机变频器、1#提升泵变频器,分别作为样板,逐一调试。主要包含下步骤:
(1)了解转蝶曝气机和提升水泵的工作运行特性;DP接头拨动开关拨到正确位置。
(2)检查现场控制箱元件和线路,更换故障元件,重新布线接线。
(3)了解转蝶曝气机和提升水泵的电机参数,恢复变频器为出厂设置,解除密码,设置电机参数。
(4)现场控制柜上,增加变频器故障复位按钮,当单台变频器故障时,及时复位故障信号,以免影响整个系统不能运行。
(5)仔细研读西门子变频器使用手册,核对手册上图纸与现场接线是否一致,修改错误接线。
(4)仔细研读西门子变频器使用手册,了解每个参数的性质,逐一尝试,设置参数。
(5)检查对应的PLC和中控室计算机的程序设置。
(6)在现场电控箱、中控室计算机上,按顺序逐一联机调试。
(7)1#转蝶曝气机变频器、1#提升泵变频器,调试成功后,分别以它们为样板,对照查找其它变频器的故障。根据各台变频器不同的故障特点,修改故障复位接线、外部给定接线;更换损坏的调频电位器和其它损坏元件;重新安装紧固变频器BOP手操面板;重新设置参数。
表2 提升泵变频器原状态
经过反复调整测试,八台重要设备实现了二种的控制运行状态。操作人员可以在现场电控箱上手动启、停变频器、可用电位器调节频率;也可在中控室计算机上操作启、停变频器,同时调节频率。
表3 变频器关键参数设置
老旧污水处理厂的自动化系统改造,繁琐而复杂。各种故障状态,原因各不相同,需要耐心细致的查找。参与改造的技术人员,需要对污水处理工艺有深入了解;在电气系统、仪表检测系统、PLC控制系统、中控室计算机系统等方面有深厚的技术功底;需善于沟通,了解现场操作人员的操作需求;需善于分析问题,不懈探索,找到合适的解决问题的方法,最终才能完成改造。
自控系统改造完成后,本污水处理厂运行良好,达到了预期的目标。