马 旭,张延松,李志勇,孙计全,上官良良
(1.山东科技大学,山东青岛266590;2.山东能源集团南屯煤矿,山东邹城273515;3.山东能源集团兴隆庄煤矿,山东邹城272102)
南屯煤矿位于山东省邹城市西边,属于兖州煤业股份公司。煤层有自燃的倾向,自然发火期为3~6 个月。93下09 工作面概况:在2018 年12 月对该工作面进行了预裂注阻化剂试验。该工作面位于九采二分区中部,走向长度为382.3 m,斜坡长度为118.8 m,西部和南部与3下煤风氧化带相邻,东部是南渐兴村庄保护性煤柱,北侧是 93下07 工作面,南部 93下09 工作面采空区1 号联络巷。工作面的巷道将分别与原来的93上09 下顺通道、93上09 上顺通道连接。
物理阻化剂一般有很好的吸水性,在注入之后,水分蒸发,会降低煤周边的温度,从而应用比较广泛,常见的物理阻化剂有:NH4HCO3、NH4Cl、碳酰二胺、过硫酸钠、聚乙酸乙烯酯乳液[1-2]。但其热解会产生有毒有害气体,安全性差,不适合预注;Ca(OH)2成本低、材料易得,对高硫煤有较好的阻化效果,但其溶解度太低,且水溶液有较强的碱性,对井下机械设备腐蚀严重,不适合预注;抗氧剂A、MgCl2-抗氧剂A 等阻化剂不溶于水或部分不溶于水,无法用于预注;LDHs、DDS 等复合阻化剂阻化率高、阻化效果好,但成本较高或制备工艺复杂,不适宜在井下大量使用;MgCl2、CaCl2、NH4H2PO4等传统阻化剂,阻化效果较好,且价格便宜、安全性高,适合用于大量预注[3-4]。因此,本文选择 MgCl2、CaCl2、NH4H2PO4作为预注实验的阻化剂。
考虑到成本问题,现场预注时决定采用浓度为15%的MgCl2阻化液,阻化液的制备工艺见图1。
首先,按照阻化液配制浓度的要求将适量的阻化剂加入水箱1 和2 中;其次打开供水管,将水箱1 和2 中的阻化剂配置成浓度为15%的阻化液;然后,打开水箱1 出口处的截止阀,先将水箱1 中的阻化液注入煤体中,当水箱1 中的阻化液注完时,再将水箱2中的阻化液注入煤体中,并同时配置水箱1 中的阻化液。如此循环往复,可保障阻化剂溶液能源源不断的注入煤层中。
图1 阻化液制备工艺
注液系统参照表1 配备,注液系统布置如图2 所示。把工作面的钻孔分成2 个组,用2 部ZL—750 型钻机打注液孔,1 个水泵负责对第1~12 号注液孔预注阻化液,另外1 台水泵负责对第13~24 号注液孔预注阻化液。为确保工程进度,2 个水泵可以同时工作互不干涉。
表1 注液系统主要设备的数量及规格
图2 注液系统示意图
采用KSS-200 型束管监控系统,根据图3 所示的方式布置温度测量点,并对采空区内的气体成份浓度和温度进行了测量。表2、3 给出了进风侧测点1#和回风侧测点4#2 个测点在未预注阻化液情况下的测定结果。表4、5 给出了进风侧测点1#和回风侧测点4#2 个测点在预注阻化液情况下的测定结果。
图3 束管铺设示意图
表2 未预注阻化液时进风侧1#测点指标气体浓度及温度
表3 未预注阻化液时回风侧4#测点指标气体浓度及温度
表4 预注阻化液后进风侧1#测点指标气体浓度及温度
表5 预注阻化液后回风侧4#测点指标气体浓度及温度
图 4 示为 1#、4#、1 和 4 4 个测点的 CO 浓度变化曲线,可以看出:
图4 阻化液前后测点CO 浓度变化曲线
1)不管是预注阻化液前,还是预注阻化液后,采空区回风侧测点4#和4#监测到的CO 浓度都远超过了距离工作面同距离情况下采空区进风侧测点1#和11#监测到的CO 浓度,这说明南屯矿93下09 工作面采空区回风侧煤的氧化更严重,且预注阻化液前后采空区进回风测的CO 浓度均随距离工作面距离的增加而增大。
2)预注阻化液前,从距离工作面30 m 开始,采空区回风侧煤氧化速度突然加快,CO 浓度迅速增加,当距离为80 m 时,CO 的浓度达到了最大值,这可以解释,在回风侧,从距采空区工作面30 m 的距离开始,采空区采开始具有氧化蓄热的环境,煤的氧化才开始慢慢加速。
3)在预注了阻化液后,在距离工作面采空区同等距离位置,CO 的浓度明显降低,且在距离工作面30~100 m 范围内,体积分数明显降低,但总体变化的趋势与预注阻化液之前的趋势一致。预注阻化液前后,CO 浓度较高的区域推后了约70 m 左右。
在煤逐渐氧化的过程中,CO2的浓度会随着CO的浓度增大而相应的增大。从图6 点CO2体积分数变化曲线可知:
1)在预注阻化液之前,在回风侧0~30 m 的工作面采空区内,CO2的浓度变化不是太明显,在80 ~120 m 的范围内,为CO2浓度较高的区域,且在回风侧CO2的浓度远高于进风侧的浓度。
2)在预注阻化液之后,在距离工作面同等长度的采空区,CO2的浓度明显下降,且在0~60 m 的范围之内,CO2的浓度变化不是太明显。这是由于煤层预裂注阻化液使煤在开采的时候更容易破碎,对于破碎的煤,距离工作面不相同,其压实程度也各不相同,则其CO2的浓度也会不一样。
图5 阻化液前后测点CO2 浓度变化曲线
比较图4、图5 可以得出以下结论:在这个工作面的采空区,CO 浓度较低,而CO2的浓度较高。这是由于在这个阶段的采空区浮煤氧化还处于富氧氧化的阶段,在此阶段氧化中心的温度还不是很高,在氧化过程中生成的CO2的浓度高于CO 的浓度。
3)预注阻化液前后温度变化规律分析
图6 阻化液前后测点温度变化曲线
测点的温度变化曲线如图6 所示,得出结论:
1)在注阻化液前后,温度上较高的区域基本上在回风的一侧,在预注阻化液之前,在距离工作面70 m位置处稍微的采空区回风侧,温度达高35℃;当预注阻化液之后,距离工作面110 m 处的采空区回风测,其温度才仅仅为35℃,所以,预注阻化液对抑制采空区浮煤氧化自燃现象的效果很显著。
2)在0~40 m 内的工作面采空区内,进回风测的温度都会低于27℃,这是由于预注阻化液,其中水分蒸发造成的结果。水汽化会吸热,从而将煤氧化产生的一部分热量及时地传导出去,此区域的温度就会明显降低一些。
通过对南屯煤矿93下09 工作面预裂注阻化剂的测定和计算,按照正常采煤进度4m/d,预注阻化液后,CO 较高体积分数区域向采空区深部至少推后了70m,这使得煤的氧化进程至少推后了15 d,因此在某种程度上降低了工作面采空区自然发火的危险性。