杨永来
辛集市辛缸汽缸盖有限公司 河北石家庄 052360
柴油机应用广泛,工作环境差,工作时间长。由于柴油机汽缸盖长时间承受高压和高温燃气的作用,所以要求汽缸盖不能变形和开裂,同时出于对成本的考虑,汽缸盖重量需要控制,这就对汽缸盖的材质要求越来越高,尤其是大功率段转速高的柴油机汽缸盖,灰铸铁材质已不能适应使用要求。在这种情况下,我公司着手试制蠕墨铸铁材质的汽缸盖,首先选定的品种为ZC170汽缸盖。
ZC170汽缸盖广泛用于船用大功率发动机、发电机组等,其长时间运行条件下不允许开裂。灰铸铁达到HT300牌号后力学性能很难再有所提升,且灰铸铁没有韧性,易开裂,而蠕墨铸铁具有良好的塑韧性、导热性和耐疲劳性。我公司经过几次的试制,开始并不理想,但经过调整,最后终于能够批量生产蠕墨铸铁汽缸盖,满足了客户要求。
Z C170汽缸盖原材质为H T300,技术要求wCu=0.5%~0.8%、wCr=0.2%~0.4%、wMo=0.2%~0.35%,本体硬度要求190HBW以上。汽缸盖外形尺寸为355mm×230mm×209mm,毛坯重65kg,主要壁厚8~10mm,最大热节直径60mm左右。
试制的蠕墨铸铁牌号为RuT300,基体以铁素体为主,蠕化率>50%,伸长率>2%,抗拉强度>300MPa,硬度>140HBW。
主要设备及试验条件:7t感应电炉。炉前快速分析设备主要有光谱仪、碳硫分析仪、拉力实验机、布氏硬度计及显微镜等。
主要原材料:Q12生铁、工业废钢、蠕化剂(wRe=9%~11%,wMg=4%~6%)、硅钙孕育剂。蠕化剂粒度为5~25mm,硅钙及孕育剂粒度为3~8mm,提前称重并烘干。
缸盖的铸造工艺是一模两件,在灰铸铁造型工艺的基础上增加了部分冒口( 浇注工艺见图1)。目标化学成分见表1。
图1 浇注工艺
表1 蠕墨铸铁目标化学成分(质量分数) (%)
(1)配料 开始试制时,为保证炉料的纯净,暂不用回炉料和增碳剂,配料为生铁5200kg、废钢800kg、硅铁65kg及锰铁33kg。
(2)试验过程 采用包底冲入法,蠕化包取500kg铁液,浇包使用前需要烘干、烘透,蠕化剂取2.8kg(0.56%),硅钙孕育剂取6kg(1.2%),使用前烘干预热,将蠕化剂均匀平铺在处理包堤坝内,将约4kg硅钙孕育剂均匀覆盖在蠕化剂表面,均匀捣实,表面覆盖积渣剂(看不到孕育剂颗粒为止),剩余孕育剂在倒包至4/5时用铁锹倒入蠕化反应的一侧,再倒完剩余的1/5铁液。倒包时不能冲击蠕化剂的一侧,一包浇注3箱,共6件ZC170缸盖,出炉温度1520℃,蠕化处理温度1470~1480℃,试块采用单铸,每包铁液单铸一个试块,并在浇注完缸盖后浇试块,浇注时间控制在处理结束后8min内,一炉铁液共浇注72件毛坯。
(1)炉前三角试片 孕育后的三角试片断口呈银白色,两侧有稍微凹陷,与灰铁炉前三角试片明显不同,如图2所示。
图2 三角试片
(2)化学成分 经检验,终铁液化学成分见表2。
表2 终铁液化学成分(质量分数) (%)
从表2可以看出,C、Si、Mn、P、S符合目标成分要求,RE较目标高出0.004%~0.024%,Mg较目标值高出0.012%~0.022%,可见加入的蠕化剂偏多了。硫与所有蠕化元素都有很大的亲和力,蠕化剂加入铁液中首先消耗于脱硫、脱氧,铁液中wS≤0.03%时,剩余蠕化元素才能使石墨蠕化,如果原铁液硫含量较低,除用于脱硫、脱氧外,剩余的蠕化元素较多,会使石墨过渡蠕化,从而形成球状石墨的概率加大[1]。
(3)金相分析 通过金相组织观察,得到的结论确实是石墨球偏多,蠕化率只有30%~50%,如图3所示。
图3 蠕化率不合格
(4)力学性能 经力学性能试验,抗拉强度为432~451MPa,伸长率为5.37%~6.41%,硬度为172HBW。抗拉强度比设想的高出很多,金相分析显示蠕化率低,石墨球多,抗拉强度高,这样会影响其他性能,如热导率会下降,对汽缸盖高温工作时不利。
(5)外观质量 第一次浇注的汽缸盖外观没发现大的缺陷,加工后试压,全部因漏气报废。经过解剖发现,缺陷为明显的疏松。均在铸件的上半部热节较集中的位置,如挺杆孔、导管孔、螺纹孔较密集的部位,缺陷形貌如图4、图5所示。
图4 挺杆孔部位缺陷形貌
图5 导管孔部位缺陷形貌
铸件因疏松严重,全部报废,从图4和图5可以看出,缩孔和疏松较明显,蠕墨铸铁的缩孔率介于球墨铸铁和灰铸铁之间,蠕墨铸铁的体收缩与蠕化率有关,蠕化率越高,体收缩越小,最终接近灰铸铁;反之蠕化率越低,体收缩越大,最终接近球墨铸铁[1]。从化学成分分析,C、Si、Mn、P、S是符合要求的,配料时未使用增碳剂和回炉料,原铁液含硫量低(wS<0.02%),加入的蠕化剂占铁液的0.56%,明显偏多了,光谱分析显示残留的稀土元素和镁元素与分析的结果是一致的。
1) 配料及处理工艺不作变动,只是蠕化剂加入量减少到占处理铁液的0.35%,即1.75k g,经化验,铁液wS为0.013%、wLa为0.006%、wCe为0.017%、wMg为0.015%,达到了预想的目标成分。光谱显示,蠕化率为85%(见图6),试棒的抗拉强度为363MPa、370MPa,伸长率为3.39%、4.46%,硬度为154HBW,性能上达到了RuT300的要求。
图6 蠕化率合格
2)第二批共浇注70件缸盖,转入机加工67件。经机加工后,有8件仍然有疏松导致漏气,在挺杆孔靠上约30mm处、螺纹孔集中处有疏松现象,之后从尽可能减小热节的思路进行改进,挺杆孔搭子直径在40mm,高度约130mm,热节较大,在上盖芯挺杆孔处做出一个砂芯凸起,以减小热节。另外,在螺纹孔处增加一块冷铁(见图7),并在原来浇口的基础上设置了浇口杯,增加了约120mm的直浇道高度(压力头),补缩能力加强(见图8)。
图7 减小热节措施
图8 增加压力头
配料、处理工艺按照第二次试制不变,加之一些减小热节的改进办法,进行了第三次试制,试制结果较理想,几个金相试样蠕化率都达到了80%以上,铸件没发现明显的疏松现象。
之后进行了2次试生产,中间尝试用了增碳剂、回炉料等,结果不很理想,又有部分疏松现象发生。分析原因,主要是感应电炉熔炼时,硫主要来自于增碳剂,原铁液硫含量处于不可控状态,同时回炉料杂质较多,使得原铁液存在较多的不确定因素,炉前没有先进的蠕墨铸铁铁液检测设备,无法准确地根据铁液各元素变化进行调整。为此,后来的生产沿用第二次试制的工艺,保证原铁液各元素相对稳定,经验证能够满足生产的需要,可稳定地批量生产,成品率达到了92%以上。由于取消了原灰铸铁中的合金,铸件成本明显降低,且蠕墨铸铁材质的汽缸盖有一定的韧性,因此很大程度上降低了使用过程中产生裂纹的风险。
1)生产过程中必须要保证原材料洁净,严格执行各个环节的操作工艺,控制原铁液wS<0.02%、wRE残留=0.02%~0.04%、wMg残留=0.005%~0.015%,蠕化率需要达到80%以上,才能使铸件的疏松倾向减小。
2)加强检验,每包铁液做一个试块,铸件做好标记,便于一旦发现蠕化不好的批次能顺利被分检出,做到蠕化不好的产品坚决不能出厂。
3)如果没有炉前准确检测蠕铁元素及硫元素的仪器,则配料时应尽量少用或不用增碳剂、回炉料等影响铁液纯净度的原料,防止影响最终的蠕化效果,进而影响铸件质量。
经过一系列的改进调整,蠕墨铸铁材质ZC170汽缸盖可以批量生产,达到了客户的要求,降低了生产成本。