隧洞混凝土力学性能与耐久性能影响因素研究

2021-05-06 12:25卢长海
黑龙江水利科技 2021年3期
关键词:易性矿粉龄期

卢长海

(北京京水建设集团有限公司,北京 100193)

0 引 言

隧洞混凝土施工过程中对混凝土和易性要求极高,当混凝土出现流动性小、包裹性差、泌浆泌水等问题时,极易造成堵管,影响施工效率,同时极容易出现混凝土质量问题,比如漏筋、实体强度偏低等,导致实体结构存在安全隐患。采用优质的粉煤灰及矿粉,针对工程存在的实际问题,开展取代率研究,新制备的混凝土和易性良好。为避免项目实体结构中出现由于混凝土导致的漏筋、强度偏低等工程质量问题,针对混凝土原材料配合比及基本性能进行研究,通过测试扩展度、倒筒时间、抗压强度等关键指标,建立评价体系,指导生产施工[1]。

1 工程概况

某水电站引水隧洞设计总长度为10080.8m,开挖断面面积为33.1m2,过水断面面积为15.02m2,全断面钢筋混凝土衬砌,浇筑混凝土衬砌厚度51 cm,混凝土设计强度值为C30。工程浇筑完成后,实体出现2处质量缺陷,分别为部分位置出现漏筋、5个区域回弹强度值及对应施工日期留置试块强度较低。分析原因:①混凝土浇筑过程中和易性差,流动性差,通过振捣并不能均匀密实混凝土,导致过振,混凝土下沉,钢筋裸露;②针对强度偏低问题,查询施工日志知,混凝土原材料配合比不合理,且使用矿物掺和料品质未达到设计原材料的指标要求。

2 试验原材料

试验水泥为P·O42.5级水泥,测试标准稠度需水量26.9%,3d抗压强度28.0MPa,28d抗压强度51.9MPa;试验粉煤灰为I级粉煤灰,细度6.8%,烧失量2.3%,需水量比91%;试验矿粉为S95级矿粉,比表面积实测值403m2/kg,28d活性指数达101%;试验中粗河砂,细度模数2.5-2.7,含泥量1.8%,碎石5-25mm连续级配,含泥量0;外加剂为聚羧酸高效外加剂,固含量15.9%,减水率19%;水为饮用水[2]。

3 C30隧洞混凝土配合比

良好的混凝土和易性易于泵送,降低施工难度,提升施工效率,同时混凝土匀质性良好,振捣过程中不分层、不离析,避免拆模后出现漏筋等由于和易性引起的质量问题。混凝土配合比设计依据项目的设计要求、配合比设计规范,确保混凝土具有良好的和易性,混凝土流动性好、包裹性好、无泌浆泌水。粉料用量为单方400kg,粉煤灰取代范围0%-40%,矿粉取代范围0%-30%,通过调整聚羧酸减水剂母液及小料用量,达到调整混凝土和易性的目的,混凝土配合比,见表1。

表1 混凝土配合比 kg/m3

4 实验结果分析

4.1 不同因素对隧洞混凝土和易性的影响

针对实体出现的漏筋问题,研究矿物掺合料中粉煤灰、矿粉取代率对于混凝土扩展度、倒筒时间等和易性关键指标的影响,混凝土性能测试,见表2;不同因素混凝土扩展度测试结果,见图1。

表2 混凝土性能测试

续表2 混凝土性能测试

图1 不同因素混凝土扩展度测试结果

研究矿物掺合料不同取代率对混凝土扩展度的影响。研究结果表明,随着粉煤灰掺量的增加,混凝土扩展度呈现先增加后不变的趋势,倒筒时间呈现先下降后不变的趋势。当粉煤灰掺量为20%时,混凝土整体黏度下降明显,倒筒时间明显降低,为3.5s,但随粉煤灰掺量增加,黏度改善并不明显,表明粉煤灰滚珠效应已到极限;矿粉掺入并不能显著改善混凝土整体和易性,由于矿粉水化时间晚于水泥,通过与水泥形成的产物反应,进一步形成致密的水化产物,提高体系整体密实度,提高混凝土后期强度。

4.2 不同因素对隧洞混凝土抗压强度的影响

研究矿物掺合料中不同取代率对于混凝土不同龄期抗压强度的影响,混凝土抗压强度,见表3;混凝土不同龄期抗压强度,见图2。

表3 混凝土抗压强度

续表3 混凝土抗压强度

图2 混凝土不同龄期抗压强度

研究矿物掺合料对混凝土不同龄期抗压强度的影响。随着粉煤灰掺量增加,混凝土长龄期(60d、90d)强度增长幅度明显,当粉煤灰掺量20%时,长龄期强度基本接近最大值,粉煤灰掺量继续增加,强度增幅基本不变;随着矿粉掺量增加,混凝土中长龄期(28d)强度增长幅度明显,当矿粉掺量25%时,中长龄期强度基本接近最大值,矿粉掺量继续增加,强度增幅基本不变。由于粉煤灰、矿粉通过水泥水化形成的碱性产物激发,进一步发生二次水化反应,形成的水化产物使结构更加密实,提高混凝土抗压强度。但粉煤灰、矿粉水化速率不同,中期矿粉与氢氧化钙发生反应,后期粉煤灰与氢氧化钙发生反应,因此,粉煤灰主要贡献长龄期强度,矿粉主要贡献中期强度[3]。

4.3 隧洞混凝土耐久性能研究

研究模拟实体结构点与点的温差变化规律,提供理论依据,避免由于局部温升过高导致的裂缝出现。01点温差变化规律,见图3;02点温差变化规律,见图4。

图3 01点温差变化规律

图4 02点温差变化规律

1-7位于1号点纵向中心处,1-12位于1号点纵向距离表面50mm处, 2-6位于2号点纵向中心偏上处,2-8位于2号点纵向距离表面50mm处1号点与2号点距离较近,为500mm,最高温度都是67.9℃,降温速率与升温速率大致相同。大约在15d以内温差都控制在25℃内,但1号点温差较2号点温差提升速率较快,且波动较大,原因在于1号点位于混凝土构件体的中心处,在混凝土构件体中心处预留外露钢筋柱,导致保温效果会比2号点要差。约27-28d温差突变,极具上升,可能是由于气温变化引起的。通过模拟温差,确保温差不高于25℃,有效避免了实体结构由于温差导致的温度裂缝,拆模后,实体表面平整光滑,无裂缝等问题[4]。

5 结 论

1)由于粉煤灰的滚珠效应以及填充效应,随着粉煤灰长掺量的增加,可显著改善混凝土工作性,提升混凝土流动度,降低混凝土的整体黏度,减少混凝土泵送过程中的阻力,尽量减小泵送设备的磨损,同时,由于水化反应的持续进行,粉煤灰可提供长龄期抗压强度,当粉煤灰掺量20%时,混凝土流动性及长期强度基本达到最大值。

2)由于矿粉28d活性指数达标,因此等量替代水泥后,早期强度降低明显,但中期强度增加幅度大,主要强度贡献率高于水泥。当矿粉掺量25%时,混凝土抗压强度达到最大值。

3)通过模拟实验,实体整体效果良好,温度差控制在25℃之内,有效避免里表温差导致的温度裂缝等质量问题的出现。

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