无溶媒结晶技术在维生素B12生产中的应用

2021-04-16 06:44程俊山李贺杨继宗潘丽红顾晓菲张苗静
山东科学 2021年2期
关键词:溶媒真空度效价

程俊山,李贺,杨继宗,潘丽红,顾晓菲,张苗静

(华北制药河北莱欣药业有限责任公司,河北 石家庄 052165)

维生素B12(vitamin B12),是一类含钴的复杂有机化合物,是目前已发现的最大、最复杂的维生素分子,其结构性质非常稳定,可溶于水、乙醇和丙酮,因其结晶为红色,故又称红色维生素[1-2]。维生素B12是维持人类生命不可缺少的重要物质,其作用主要是维持正常造血机制;参与人体细胞的代谢,影响DNA的合成与调节,参与脂肪酸的合成和能量的生成[3-6]。维生素B12已被广泛应用于医药、食品和畜牧业,目前中国已成为全球维生素B12的主要产地,因此对其合成过程进行研究具有重要的现实意义。

现阶段工业制造方法均采用微生物发酵法,其生物合成过程比较复杂[7-8]。文献报道的维生素B12为好氧合成路径[9-10],后提取过程为维生素B12发酵结束后通过加热,将集中在胞内的维生素B12释放到胞外,过滤收集滤液,然后经吸附、解吸、转化、再吸附、再解吸、结晶、重结晶、干燥等步骤得到维生素B12的成品。结晶过程是制药行业重要的环节,结晶技术直接影响成品的质量,所以本文重点研究维生素B12的结晶制备技术。

目前行业内通用的结晶生产工艺是溶媒结晶法,其工作原理是通过向维生素B12料液中加入特定的溶媒相,以降低维生素B12在混合相中的溶解度,使维生素B12结晶体析出的过程。溶媒结晶法技术成熟, 操作较为简单,但主要缺点是生产过程中产生大量含溶媒废液,企业无法自行处理废液,“三废”排放存在超标风险。溶媒使用过程也会造成大气污染问题,其易燃易爆的特性,也给企业生产增加了安全隐患。因此急需开发新的维生素B12结晶工艺,以达到生产、安全、环保、成本等多方面优化的目的。

本文创新性地提出一种无溶媒结晶制备方法,利用响应面分析法优化结晶工艺参数,以维生素B12净化液为原料,通过控制温度、真空度,持续蒸发去除溶剂,再利用温度差使结晶液溶解度下降,得到维生素B12产品,重点是控制减压蒸发使维生素B12在不被破坏的情况下析出晶体。通过去除结晶过程中的溶媒,降低生产与环保成本,提高生产过程的安全性,同时工时、除杂效果满足生产要求。

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

1260高效液相色谱仪(美国Agilent公司);真空旋转蒸发仪(巩义市予华仪器有限公司)。维生素B12净化液取自华北制药河北莱欣药业有限责任公司,其他试剂均为工业级,水为反渗透(reverses osmosis,RO)水。

1.2 无溶媒结晶工艺方法

向结晶罐中加入维生素B12净化液,开启搅拌。将净化液减压升温蒸馏,在蒸馏过程中,分别记录并检测加热至60、65、70、75 ℃,对应真空度分别为0.06、0.07、0.08、0.09 kPa状态时净化液的效价及杂质含量的变化。将浓缩的净化液分别留样,常压冷却温度至10 ℃±1 ℃后,分别将结晶液过滤、干燥,得到的维生素B12晶体成品。

对无溶媒结晶过程中蒸发温度、真空度、结晶前溶液效价等工艺条件进行优化,并进行数据结果比对,以提高主产物质量分数及相关杂质质量分数水平。

1.3 质量分数的检测方法

2 结果与讨论

2.1 单因素试验

以w(VB12)、最大单杂为考察指标,选取蒸发温度为60、65、70、75 ℃,真空度为0.06、0.07、0.08、0.09 kPa,溶液效价为80 000、85 000、90 000、95 000 μg/mL,进行单因素试验,初步优化制备工艺。

2.1.1 蒸发温度的选择

按照1.2项下方法进行试验,量取维生素B12净化液,真空度控制在0.08 kPa,溶液效价为80 000 μg/mL时,考察了蒸发温度对w(VB12)的变化。由图1可以看出,w(VB12)在蒸发温度增加后先升高再降低,超过65 ℃后w(VB12)下降明显。

图1 蒸发温度对w(VB12)及有关物质指标的影响Fig.1 The effect of evaporation temperature on w(VB12) and related substances

2.1.2 真空度的选择

按照1.2项下方法进行试验,量取维生素B12净化液,蒸发温度为65 ℃、溶液效价为80 000 μg/mL时,考察了真空度对w(VB12)的变化(图2)。由图2得到真空度的增加对有关物质指标的影响不大,但随着真空度的上升,w(VB12)显著提高。

图2 真空度对w(VB12)及有关物质指标的影响Fig.2 The effect of vacuum degree on w(VB12) and related substances

2.1.3 溶液效价的选择

按照1.2项下方法进行试验,量取维生素B12净化液,蒸发温度至65 ℃、真空度为0.09 kPa时,考察了溶液效价对w(VB12)的变化(图3)。由图3可知在溶液效价考察项中,随着效价的增加,w(VB12)先逐渐上升,再缓慢下降。综合上述情况分析,选定蒸发温度62.5~67.5 ℃、真空度为0.08~0.09 kPa、溶液效价为87 500~92 500 μg/mL。在此条件范围内,维生素B12的有关物质指标能达到内控要求,但质量分数变化波动较大,故应用响应面分析法对维生素B12质量分数进一步展开研究。

图3 溶液效价对w(VB12)及有关物质指标的影响Fig.3 The effect of concentration on w(VB12) and related substances

2.2 响应面法优化无溶媒结晶工艺参数

2.2.1 试验设计

根据单因素试验结果,采用Box-Behnken数据模型,选择蒸发温度(A)、真空度(B)和溶液效价(C)为响应面的3个因素,以w(VB12) (Y)为响应值设计试验,其因素水平见表1。

表1 响应面试验的因素及水平

2.2.2 响应面法试验结果

按照表1中因素及水平,无溶媒结晶工艺的响应曲面试验设计方案及试验结果见表2。

表2 响应面试验设计和结果

2.2.3 模型的建立与分析

运用Design-Expert软件对试验结果进行回归拟合,得到w(VB12)(Y)对蒸发温度(A)、真空度(B)、溶液效价(C) 3个因素的二次多项回归拟合方程:

Y=98.38-0.22A+0.21B-0.037C-0.10AB+0.050AC+0.025BC-1.30A2-0.28B2-0.28C2。

表3 响应面回归模型的方差分析

2.2.4 各因素间的交互作用

通过Design-Expert软件分析,绘制回归模型的响应面和等高线,由图4~6可以看出,等高线均为椭圆形,故A、B、C等3个因素两两交互作用显著,对w(VB12)的影响程度由大到小为:AB、AC、BC,结果与回归模型方差分析一致。

图4 蒸发温度和真空度的响应曲面及等高线Fig. 4 Response surface and contour map for evaporation temperature and vacuum degree

图5 蒸发温度和溶液效价的响应曲面及等高线Fig. 5 Response surface and contour map for evaporation temperature and concentration

图6 真空度和溶液效价的响应曲面及等高线Fig.6 Response surface and contour map for vacuum degree and concentration

2.2.5 最佳工艺条件及验证试验

根据二次多项式回归方程得到最佳工艺参数:蒸发温度64.743 ℃、真空度0.087 kPa、溶液效价89 851 μg/mL,在此结晶工艺条件下(具体数据见表4),w(VB12)的理论值为98.44%。

结合生产实际可操作性,并进一步验证模型方程的适用性与可靠性,最终采用蒸发温度65.0 ℃、真空度0.090 kPa、溶液效价90 000 μg/mL,进行制备维生素B12的无溶媒结晶试验,平行试验3次,结果平均w(VB12)达到98.50%,与理论值误差0.06%,表明响应面分析法所得w(VB12)验证值与回归方程预测值较为吻合,调整后得到的条件依然可靠可行。

表4 验证w(VB12)结果

2.2.6 质量指标

验证应用无溶媒结晶工艺制备的样品(A1~A3)与溶媒结晶工艺制备的样品(B1~B3)进行质量指标对比,具体结果见表5。由数据可以看出,应用无溶媒结晶工艺制备的产品,质量符合生产要求,相较之前溶媒结晶工艺,制备产品的杂质水平略有优势。通过表5各检测项目的相对标准偏差(RSD)值对比,说明新工艺稳定可靠。

表5 不同工艺样品质量检测结果

选取样品A1和B1进一步做稳定性考察试验,设置条件:40 ℃±2 ℃、RH 75%±5%,放置3个月,质量指标结果见表6。由数据可以看出,应用无溶媒结晶工艺制备的产品,相较之前溶媒结晶工艺制备产品的稳定性略好。

表6 不同工艺样品加速试验结果

2.2.7 工业化研究

经稳定性考察试验及风险评估分析后,应用无溶媒结晶工艺进行3批试生产(批重量80~100 kg),经统计各质量指标均符合行业标准要求(表7),因此,本文对产业化生产具有指导意义。

表7 试生产产品质量结果

3 结论

本研究利用维生素B12的溶解性的特点,将溶媒析晶改为降温析晶,通过单因素试验,考察蒸发温度、真空度、溶液效价等参数对产品质量的影响,并进一步应用响应面分析法优化无溶媒结晶工艺,优化后工艺条件稳定,制出的成品维生素B12含量高、质量指标较好。无溶媒结晶工艺质量稳定性优于溶媒结晶工艺,经试生产放大后,各质量指标满足企业内控要求,在提高生产安全性的同时,大幅减少了对环境的污染,同时减少了相关工序,有效地降低了生产成本,操作简单,效果明显。该方法为国内首创,技术处行业领先水平,具有极高的工业推广价值。

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