湖南华菱湘潭钢铁有限公司 刘 彰 秦立刚 北京科锐博润电力电子有限公司 王荣斌
当前中国每年产生的钢铁废料约2亿吨,为减少能耗和污染排放,国内冶金企业正在大力开展优化炼钢工序、提高废钢比的研究改造工作。利用LF 炉的电弧热源和钢液余温融化废钢,实现LF 炉加废钢冶炼精炼,相对传统LF 炉是一种新的工艺和技术,可以降低炼钢工序生产成本,提高企业经济效益[1-3]。目前我国针对传统LF 炉的电能质量评估和治理经验比较成熟及完善,但针对加废钢冶炼的新型LF 炉的电能质量评估及治理方案的经验非常少。本文针对湖南某钢铁企业棒材厂新增的2台新型LF 炉进行了电能质量评估、配套治理解决方案(TCR 型SVC)的设计、以及运行后治理效果仿真分析等,进行研究说明。
项目概况:湖南某钢铁企业棒材厂为提高钢水产能并降低吨钢成本,对现有两台LF 炉进行升级改造,由两台18MVA 传统LF 炉升级为两台25MVA 新型LF 炉。由于新型LF 炉产生更恶劣的谐波、电压波动及闪变、负序等问题,需重新研究设计治理解决方案;220kV 主变参数:额定容量150/150/75MVA, 额 定 电 压220/36.75/10.5kV,短路阻抗高-中13.6%、高-低38.4%、中-低22.9%, 联 结 组 别Ynyn0d11;LF 炉 变 压 器 参数:额定容量25MVA,一次电压35kV,二次电压240~390V,分接开关级数13级,短网阻抗≤0.65+j2.45mΩ。
新型LF 炉是利用自身电弧热源和钢液余温融化废钢进行冶炼,相比传统LF 炉的工艺特点如下:炉变容量都是25MVA;加废料多(可加入废钢量10%~20%)、传统LF 炉加废料少(每次只加1%的有色金属);加料后温降大;电炉温升速度快;倒渣、埋弧次数多。根据测试数据,新型LF 炉与传统LF炉产生的电能质量对比分析如表1~2,此外其电压波动(%)分别为4.85、3.71,电压闪变分别为1.68、0.86,三相电压不平衡度分别为1.11、0.57,功率因数分别为0.78、0.82。
表1 谐波电流
表2 谐波电压
图1 TCR 型SVC 原理示意图
治理方案设计的配置原则。当新型LF 炉正常生产时,引起35kV 母线电压波动为7.31%、闪变为1.81,三相电压不平衡达到1.66%,远超过了国标限值,所以必须采取动态无功补偿装置进行针对性的治理,且由于新型LF 炉较传统LF 炉产生的电能质量更恶劣,因此需设计有针对性的调节控制策略,使其治理效果满足新型LF 炉电能质量治理的要求。本文中针对新型LF 炉的电能质量治理采用TCR 型SVC 的设计方案,采用了传统LC滤波补偿技术与TCR 型动态无功补偿技术,既解决了高次谐波问题和无功功率问题,又解决了无功功率快速大幅波动导致的电压波动、闪变和三相不平衡问题。
按提高功率因数进行容量计算。无功补偿计算如式(1),据此计算,过载率取1.2,功率因数提高至0.95所需无功补偿容量为22.16MVar。
按改善电压波动进行容量计算。两台新型精炼炉产生的最大无功功率为52.8MVar,引起35kV母线最大电压波动为7.32%,电压波动限值为3%,则所需的SVC 补偿容量为Q=(7.32%-3%)×721=31.15MVar。考虑一定的补偿裕度,最终SVC 的动态补偿容量为0~35MVar,能够满足治理目标的需求。
根据系统额定电压、频率、TCR 额定容量、触发角等计算出相控电抗器参数,TCR 支路的主要技术参数如下:额定电压35kV,额定容量35MVar,晶闸管5STP 03D6500、22串/相,触发角度105~165°,触发方式为光电触发,冷却方式为水-风冷却,额定电感2×112.664mH,安装方式为每相两台、上下安装。
基于SVC 补偿容量为35MVar 及滤波仿真分析,滤波器最终采用2次、3次、4次、5次四条支路,支路设计如下:2次滤波器采用“C”型滤波器,达到拓宽频带,增加阻尼和减少电阻基波功率损耗的效果;3次滤波器采用单调谐滤波器,达到最佳的滤波效果;4次滤波器采用单调谐滤波器,达到最佳的滤波效果;5次滤波器采用单调谐滤波器,达到最佳的滤波效果。
表3 SVC 装置各滤波器支路的设计参数
2.4.1 控制系统模型
本文针对新型LF 炉的工艺特点以及产生的电能质量问题,采用基于瞬时无功功率理论的算法来检测无功功率,根据对称分量法,将不平衡三相电流瞬时值分解为正序分量组、负序分量组和零序分量,计算系统的瞬时无功功率值,满足本项目无功快速连续动作的要求[4]。SVC 控制系统主要包括无功测量、电压有效值测量、TCR 触发角求取、触发脉冲生成和功能性控制器等。本文主要给出基本的控制环节的仿真模型。
无功测量:瞬时无功测量值如式(2),三相总无功功率Qmeas由式(2)计算得到图2。TCR 控制本质为相分别控制,则需总等效导纳平分于各相,如下式计算:B=Qmeas/3U2。
图2 控制模型图
图3 电压有效值测量
TCR 触发角求取。TCR 装置相当于一个可调电纳。其等效电纳与触发角α 的关系为式(3),参考导纳B 选择对应控制器输出的等效导纳,如无功控制的等效导纳Bq 和电压调节控制的等效导纳Bv,由参考导纳B 经过计算和查表得出晶闸管的触发角α。
触发脉冲生成。对35kV 侧的线电压进行PLL锁相,得到6个依次相差60度的锯齿脉冲波,与输出的触发角进行比较得到TCR 的6个晶闸管的触发脉冲。
2.4.2 控制策略及仿真分析
根据控制指令进行无功输出的控制目标对TCR控制,相当于开环动态无功控制。整个控制流程如图4所示,其中的Qmeas即为无功输出指令Qref,无功参考值偏置设置为0。由于两TCR 输出均衡,则各输出一半功率,即图4中计算得到总需功率乘以两TCR 均分系数。对TCR 的动态无功输出仿真,达到检验TCR 的控制效果。仿真中,0.5s 时投入一个5次谐波支路,其中一相TCR 的角内电流波形、角外电流波形如图5所示。
根据系统参数和SVC 支路参数,建立谐波潮流计算网络,利用从加拿大进口仿真软件CYME PSAF 进行仿真,治理后的效果及仿真分析如下。
图4 开环动态无功控制器
图5 TCR 角内电流
TCR 角外电流
表4 谐波电流
表5 谐波电压
表6 电压波动及闪变、三相电压不平衡度、功率因数
表7 过电流和过电压校验结果
滤波器安全校核。为保证其长期、安全运行,对设计的各滤波电容器必须进行安全校验(表7)。谐波阻抗频率曲线可知,SVC 投入后各次滤波器运行安全可靠。
综上所述,针对新型LF 炉配套设计的TCR 型SVC 装置,其治理方案设计合理,治理效果达到设计初衷,治理后各项电能质量指标均满足国标要求,提高了新型LF 炉供电系统的可靠性。