MBR+NF+RO组合工艺处理生活垃圾渗滤液研究

2021-04-09 13:02郭桂桢
资源节约与环保 2021年6期
关键词:填埋场反渗透滤液

郭桂桢

(江门京环环保科技有限公司 广东江门 529000)

引言

生活垃圾渗滤液属于成分复杂、浓度高,环境危害大的问题,当处理效果不理想时,将会导致环境遭受严重污染。鉴于此,本文介绍MBR、NF、RO 技术联合工艺,将其应用到某生活垃圾填埋场的渗滤液处理中,联合工程实践,展望生活垃圾渗滤液的处理技术与工艺。

1 渗滤液产生与特点分析

渗滤液源于地表径流、自然降水、地下水与垃圾水分等,垃圾渗滤液成分复杂,有机物、金属与病毒含量均比较高。针对同一个填埋场,垃圾渗滤液会随着填埋场的使用年限不同,从而产生不同变化。针对新建设的填埋场,由于渗滤液性质为低pH 值,生物需氧量和化学需氧量高,具备良好的可生化性[1]。针对成熟填埋场,渗滤液的pH 值高,但生物需氧量和化学需氧量低,可生化性差。所以,针对不同年代的填埋场,所应用的渗滤液处理方式也不同。

2 垃圾填埋场渗滤液处理的环保价值

第一,垃圾渗滤液处理,能够降低污染物危害性。由于垃圾本身为污染物品,如果产生腔流动性渗滤液,将会从地表深入土壤内部。采用科学的渗滤液处理技术,有助于消除污染物危害性,避免渗滤液持续污染。第二,垃圾渗滤液处理,表现在效率与成本效益上,按照渗滤液属性,选择适宜的处理方案,能够快速完成处理任务。即可以对处理成本进行控制,还可以维护处理效率。第三,通过垃圾渗滤液处理,能够降低二次污染。由于渗滤液和普通固体废弃物有差别,极易造成环境二次污染。但是垃圾渗滤液处理工艺,能够降低二次污染,可以彻底净化和消除污染物。

3 垃圾填埋场渗滤液处理的实践分析

江门市旗杆石生活垃圾卫生填埋场一期渗滤液处理系统使用“MVC 蒸发+铵回收”工艺,然而随着一期填埋场工程的使用,渗滤液产生量已远超过该工艺的处理能力,导致旗杆石填埋场渗滤液处理压力很大[2]。另外,近年来,厄尔尼诺现象导致江门地区雨水量比往年明显增多,在垃圾收运过程及垃圾填埋过程中,雨水进一步增加了渗滤液的产生量。所以将二期渗滤液处理系统由原设计工艺,变更为采用膜生物反应器(MBR)+纳滤系统(NF)+反渗透(RO)工艺,处理规模为每日400m3,渗滤液处理站在2017 年7 月进行调试,现系统运行稳定,且出水水质满足应用要求。

3.1 工艺流程

填埋场渗滤液经场底的渗滤液收集系统收集后,引入到调节池和均质池,利用篮式过滤器去除大颗粒物,之后进入到MBR系统,在该系统内,通过分体膜生化反应器进行处理,涉及到生化反应器与超滤单元[3]。生化反应器生化反应器包含前置式反硝化与硝化装置。在硝化罐内,利用好氧微生物反应,可以将多数有机物降解掉。利用生物合成法可以去除部分氨氮。在驯化硝化菌作用下,氨氮会转变为硝酸盐与亚硝酸盐,回流至反硝化罐内。在缺氧条件下,可以还原为氮气排出,以此满足生物脱氮要求。超滤系统主要应用0.01μm 管式膜,膜反应器利用超滤膜分离菌体与净化水,污泥回流可以促使生化反应器的污泥浓度达到15-20g/L,利用驯化所形成的微生物菌群,可以逐步降解渗滤液内的有机物。MBR 系统出水进入纳滤系统,利用浓缩分离膜,在13~15bar 压力下浓缩分离污水。纳滤出水经过清液罐调节后,可以进入到反渗透系统内。反渗透膜的工作压力为25bar,浓缩分离出水稳定后,进入反渗透出水罐内调节,水质达标后,经过在线监测设备监测达标后,即可排放。

3.2 主要处理单元

(1)调节池。应用填埋场原有调节池,池容积达到81246m3。

(2)MBR 系统。MBR 系统采用二级硝化处理方式,主要由一级硝化池,反硝化池,二级硝化,反硝化池,超滤系统,鼓风机系统,消泡系统,冷却系统,控制系统等组成。一级硝化包括1 座一级反硝化罐和2 座硝化罐;二级硝化包括1 座反硝化罐和1 座硝化罐。工程设计MBR 时,多采用分体式膜生化反应器,涉及到超滤系统和生化反应器。其中,生化反应器组成包含硝化罐与反硝化罐。在硝化罐内,借助好氧微生物作用,可以将多数有机物去除,利用生物合成法可以去除部分氨氮。在驯化硝化菌作用下,氨氮会转变为硝酸盐与亚硝酸盐,回流至反硝化罐内。在缺氧条件下,可以还原为氮气排出,以此满足生物脱氮要求。为了提升氧使用率,需要应用特殊曝气结构,以此确保氧气利用率达到35%。硝化罐出水进入到超滤系统内,利用该系统分离泥水,污泥回流可以促使生化反应器的污泥浓度达到15-20g/L,利用驯化所形成的微生物菌群,可以逐步降解渗滤液内的有机物。MBR 系统出水无悬浮物,且无菌。第一,反硝化罐(缺氧系统)。该技术工艺将反硝化管放置到系统之前,因此为前置反硝化生物脱氮系统。在反硝化缺氧罐内,回流污泥中的反硝化细菌,可以应用原有污水内的有机物作为碳源,将回流消化液内的硝态氮还原为氮气,以此实现脱氮效果。一级反硝化罐尺寸为(1146×7500)mm,1 座;二级反硝化尺寸为(7640×7500)mm,1 座;共计2座。第二,硝化罐(好氧系统):硝化罐可以应用到有机物生物氧化处理中,有机氮的氨化反应、硝氮的硝化反应。一级硝化罐尺寸均为(1528×7500)mm,2 座;二级硝化(7640×7500)mm,1 座;共计3 座。第三,超滤系统。超滤系统多采用进口管式超滤膜,过滤孔径为0.03μm,可以截流所有悬浮物与微生物菌体,确保MBR 系统出水稳定性。应用8 寸300mm 有机管式模3 组共12支,涉及到循环水泵、回流水泵、集成支架和配件等,系统处理水量可以达到每日400m3。

(3)纳滤系统:该系统主要放置在膜处理车间,应用1nm 孔径的过滤膜。膜元件采用36 支8 寸,涉及到进水泵、过滤器、循环泵、增压泵、管配件与集成支架,系统处理水量可以达到每日330m3。

(4)反渗透系统:该系统放置在磨处理车间,应用1nm 孔径的过滤膜。膜元件采用20 支8 寸,涉及到进水泵、过滤器、循环泵、增压泵、管配件与集成支架,系统处理水量可以达到每日200m3。

(5)膜系统清洗:按照膜系统运行需求,为避免污染膜,确保出水水质,必须定期清洗膜组件,此时需要优化配置膜自动清洗装置。首先,超滤清洗:设置1 套完整的超滤清洗系统,清洗流量为每小时31.4m3,清洗水箱容积为10m3,将清洗时间设定为4h。加酸调节pH 值,范围在1.5-3.0 之间。清洗过程中,详细记录pH值与操作温度,确保清洗温度小于40℃。完成膜清洗后,浸泡膜管路2-3h,之后清洗20min,水洗20min。其次,纳滤与反渗透清洗。在清洗纳滤系统和反渗透系统时,先采用水清洗法,之后采用酸清洗法。在开始清洗时,添加酸性清洗剂,加酸调节pH 值,范围在1.5-3.0 之间。清洗过程中,详细记录pH 值与操作温度,确保清洗温度小于40℃。上述清洗操作后,再用水清洗10min。

(6)浓缩液与污泥处理:在此次工艺流程中,系统处理产生的污泥和浓缩液,会直接进入污泥池与浓缩液池中。将溢流管设置在污泥池内,上清液溢流到调节池,剩余污泥经过絮凝脱水后回灌到填埋区。在浓缩液内,包含大量难以降解的有机物,为防止对系统运行造成影响,浓缩液需要利用水泵回灌到填埋区。

(7)自控系统与仪表配置:膜系统自控装置主要包括反渗透系统、纳滤系统、超滤系统和综合自控等模式。按照膜系统运行要求,自控功能可以实现运行模式,冲洗模式和清洗模式的切换,同时可以设置流量、温度与压力保护措施,加强设备联动功能和互锁功能。系统综合自控可以全面监控膜系统运行状态,密切监测相关水箱液位,同时设置科学的保护措施。

按照技术工艺要求,该项目检测仪表包括压力传感器、电磁流量计、液位计与pH 检测仪。不同仪表均采用电流信号输出,检测信号可以传输到自动化逻辑控制模块,利用该模块转换后,可以通过上位机显示,为操作人员提供监控便利。

3.3 不同工艺单元处理效果分析

该生活垃圾渗滤液处理站投入运营后,经过三个月的调试运行各出水指标,满足污染物控制标准的规定。按照数据结果可知,该处理站经过调试运行后,不同处理单元的污染物去除率均比较高,出水水质达标,满足设计要求。

4 应用MBR+NF+RO 组合工艺处理垃圾渗滤液的环保效益

分析MBR+NF+RO 组合工艺处理的处理效果可知,组合处理工艺能够去除垃圾渗滤液中的化学需氧量,五日生化需氧量,并且具备较强的脱氮能力,便于操作与管理,同时可以减少剩余污泥量,有效适应水质水量骤变。所以,应用组合工艺处理渗滤液,处理效果显著,运行稳定性高,出水指标均可达到稳定标准,值得推广应用。在实践应用中,组合工艺不会对生态环境造成影响,也不会造成二次污染危害,绿色化与节能化价值高。

结语

综上所述,随着填埋场寿命的持续增加,垃圾渗滤液可生化性下降,难以降解的物质,对组合技术工艺的挑战非常大,所以应用组合技术工艺,已经成为生活垃圾渗滤液处理的研究方向。通过本文分析,验证了MBR 系统、纳滤系统和反渗透系统在生活垃圾渗滤液处理中的应用价值,值得推广。

猜你喜欢
填埋场反渗透滤液
多功能区固废填埋场建设案例分析
反渗透系统易被忽略的问题与处理
反渗透系统节能减碳潜力研究
长填龄渗滤液MBR+NF组合工艺各处理单元的DOM化学多样性
新型GCL复合垂直防渗技术及其在填埋场的应用
某渗滤液收集池底部防渗层鼓包的分析与治理
进水pH对MBR处理垃圾渗滤液效果的影响
反渗透技术在电厂水处理中的应用
DTRO工艺处理垃圾渗滤液的研究
反渗透在水处理方面的应用与管理