唐山不锈钢有限责任公司设备科 张士慧 姚旭亮
不锈钢公司炼钢3座转炉一次风机系统、烟气及汽化系统由两个站室分别进行监控。随着人员优化降成本的需要,以及智能化建设在公司的推进,自主实施了“微投入”风机汽化站室合并集控的改造,改造过程中积累了管理和技术方面多项经验,为目前推动的动力设备集控到钢轧产线提供了借鉴。集控后值守岗位人员优化,并由值守职责转向巡检职责,提高劳动效率。
随着科技的迅猛发展,工业互联网、大数据、人工智能、云计算等技术加速在冶金行业应用,对优化企业资源配置降低成本、开发新产品工艺优化方面起到了重大作用。
不锈钢公司具有3座转炉,2003年建设投产。在2014年转炉工序增上了LOMAS烟气分析二级自动炼钢技术,炼钢转炉自动化炼钢目前已达到国内先进行列。2019年自主研发了自动出钢技术,为转炉全流程自动化奠定了技术基础。
今年以来随着公司人员优化降成本和智能化建设推进,转炉汽化、风机、水系统辅助工序还是传统的站室单独人工监控,存在信息传递效率低、人工劳效低问题。因此,借助数字化、自动化、信息化手段,辅助工序向主产线集中监控,实现人员优化降成本、信息监控一体化提效率的目标。
不锈钢公司具有3座100t转炉,应用烟气分析动态控制技术与自动化炼钢技术;3座100tLF精炼炉;1座110t RH精炼炉;3台直弧形1机1流板坯连铸机,年产能力约为300万t。
炼钢风机配置4台风机,目前生产为开3备1,控制室配置三台一级电脑监控,电视监控3台,一台网络硬盘录像机,共28个画面,每班配置岗位3人,进行转炉补炉、风机高低速手动及风机出现故障应急处理倒风机等操作。每班4次对风机及附属设备进行巡检,对煤气呼吸器等安全工器具进行检查,排水器排污每周1次,排水器巡检每班一次,并录入系统。填写风机运行情况及煤气回收数量每炉记录,煤气报警做处置记录、交接班记录、倒阀倒风机记录。
负责3座转炉汽化及烟气净化系统、蓄热器站、脱磷转炉的操作及监控。监控电脑分别为1号、2号、3号转炉汽化及烟气6台,脱硫转炉汽化2台,蓄热器站1台,监控电视5台,每班配置岗位4人。对蓄热器水位控制,收汽、送汽调节,对转炉汽化及烟气净化水泵及阀门启停,排污操作。填写设备运行及汽包上水记录,交接班记录、加油记录、压力容器检查记录、倒泵记录。
将风机、汽化站室合并至现汽化操作室内,安排每班3人屋内值守(每座转炉汽化除尘1人,风机1人,替班人员2人,共计14人)。其他人抽到检修班组承接岗位点检、应急处置和部分检维修作业。
设备异常自动弹出,生产记录(煤气回收、设备工艺状态)自动生成,减少岗位操作强度。岗位记录由自动记录替代后,盯电脑及记录精力节省后,可以进行设备运行曲线分析,从预防性维护角度每班写出设备运行报告,为设备运行管理提供支撑。
转炉主控室远程具有控制风机高速、低速、停止运行三种模式,实现最大限度节能,风机电耗加入转炉班组绩效。
辅助工序操作岗位由现在的操作、巡检、记录职能,随着自动化、信息化、智能化的实施,逐渐过渡到岗位巡检、设备维护,设备运行分析提出维护及改善建议的职责,最终达到设备运行状态可控、可预测的目标。
在历经两年公司创新改善活动基础上,进一步解放思想,通过对标找差距,以极致思维方式开展集控优化工作。以提升生产及设备稳定性、优化人工成本为目标。以最小的投入,提升生产过程信息流转,用设备和系统替代人工操作。采用FMEA、防错、体系评审等管理方法,保证一次性改造到位,一次试车成功,永久稳定运行。
对电脑各个画面根据功能进行整合优化,提升电脑终端显示效率。采用语音播报技术实现生产状态异常、设备报警直接语音提示。采用自动顺序控制和过程控制技术,消除人员手动操作。对于关键设备、事故应急等采用软防错和硬防错手段,消除误操作、误动作的影响,提高系统可靠性。操作电脑和通讯线路供电分为双路,实现通讯和供电双路冗余,提升系统可靠性,采用数据采集和数据库技术,实现生产过程记录自动生成,节省岗位时间。使用硬盘录像机,采用网络传输方式,减少了投资。
集中控制室选择在汽化操作室,原电脑汽化、烟气两个电脑画面合并,实现3座转炉汽化画面集中在一个系统中,保证了汽化电脑切换实现备用,共整合4221变量,167条趋势,2004条报警。节省出来的3个电脑位置,就可以纳风机电脑。
原模拟画面在风机房装硬盘录像机,在新风机汽化操作室增加电脑,使用现有风机32寸电视显示。风机房16路网络监控画面硬盘录像机放到新风机汽化操作室,使用现有风机32寸电视显示,使用现有光纤传输数据。在硬件投入1000元硬盘录像机的情况下,实现了25个监控画面的搬迁。
在每座风机监控画面上增加“紧急提枪”“紧急放散”的弹出式确认框,替代风机房现有的应急操作箱。对于事故应急放散操作按钮,采用PLC继电器常闭点控制来替代,实现硬防错连锁。远程控制采用了软、硬防错手段,比人工操作更加可靠。
从风机房到新集控站室,利用备用光纤,实现双路通信线路。电脑及网络设备使用2路UPS供电。实现了电脑、供电、通信线路的双路备用,提高了监控系统抗风险的能力。
风机汽化操作室集控后,监控设备达到了15台套,生成异常画面报警时,又被岗位忽略问题。编制语音报表软件,在PLC捏编制程序,根据触发条件触发变量,将语音代码写入到WINCC的接口DB块,编制的语音播报VB程序安装到一级电脑上,检查到有语音播报条件后,对应播报语音。风机系统62条报警,汽化34条报警,提高了报警的准确性,减少岗位时刻观察电脑屏幕的劳动强度,消除蜂鸣器报警需要画面确认报警内容的滞后时间,第一时间得到报警信息。
采用数据采集技术,python编程写入到数据库,同时写入到公司服务器excel文件,每天生成一个文件。风机及汽化记录替代了人工填写的记录,减轻岗位劳动强度。通过智能点检网络将数据存储到服务器10.60.2.11的MYSQL数据库,在办公电脑上查询,信号采集周期为1min到1h(根据需求,与自动记录相一致),永久存储,采集代表设备长期变化的趋势(周或月),用于设备的预防性维护。
使用PDA软件实现L1毫秒级数据采集,每10min生成数据文件,通过网络发送到了公司服务器10.60.2.11,数据长期保存,采集PLC所有输入、输出和画面操作数据,部分重要中间数据,用于故障分析各种信号及动作的逻辑关系。便于生产、工艺、设备人员在办公电脑采用PDA分析软件查看生产数据趋势。
设备运行过程中的异常信息,通过自动采集程序,进行模型计算,对于超出标准值的异常,通过网络自动发送到智能点检数据库,同时发送到企业微信智能点检群,微信智能点检群,实现设备异常在1min内发送到设备操作管理者、设备点检、设备技术人员、设备管理人员及设备维修人员,实现设备异常五级管控。如对回收煤气管道漏采用CO从2%降低到1%的时间进行判断,对机后水封、三通、旁通大型阀门劣化采用打开和关闭时间进行判断。智能点检实施后,风机汽化运行参数及异常实时发送到微信群,共设计了230条规则,设备管理人员及时跟踪采取措施,保设备及时消除隐患。
在转炉一次风机具有自动控制模式(转炉装铁或冶炼高速,出钢低速,溅渣低速)基础上,为了节省电能提高效率,在转炉主控室远程控制一次风机转速的功能。转炉画面设计高速、低速、中速三个按钮,实现远程控制风机高速、低速、停止运行三种模式,实现最大限度节能,风机电耗加入转炉班组绩效。
风机控制合并到了汽化操作室改造完成以来设备运行稳定,取得了很好的经济效益。近一两年来策划的站室合并费用都在10万元以上(考虑站室新建等土建费用),本次经过方案优化后,仅仅投入了2500元实现了合并的目标。监控手段升级,通过增加了智能点检、自动记录及趋势、语音播报功能,提升了设备状态监控水平。人员优化,风机及汽化值守人员由每班8人降低到6人,共优化8人,节省了人工成本。
在站室合并过程中,采用了很多新思维、新方法,主要自主实施方式,多次优化方案,实现了少投入、零外委、见效快、高可靠的优良效果。