宋正聪 高珊珊 徐雅萍
1中石化西北油田分公司2中国石油大学(北京)
塔河油田B 区块1997 年投入开发,主力产层为古生界奥陶系缝洞型碳酸盐岩油藏,井深在5 500~6 500 m。目前区块日产液量2 455 m3,综合含水率84%,地层水总矿化度为17.5×104~26.3×104mg/L,为CaCI2水型,pH 值6.5~6.8,日注水量在800~1 500 m3左右。
随着油田开发的不断深入,区块的原油产量逐渐下降,油井的含水率不断上升,原油乳化问题日益严重[1]。另一方面,为了保证油井产油量,需不断加大采液强度和注水替油力度,造成油井产液量和注水量逐年升高。
该区块地面集输处理系统于2004 年建设使用,针对油田中、低含水期设计,虽多次进行部分改建,但与区块开发需求的矛盾仍不断凸显。目前主要存在以下问题[2]:①污水往返输送能耗高,B区块的油井产液输送至联合站进行处理后,再返输至B 区各注水井,平均往返输送距离为11.4 km,增加电耗;②联合站及输送管线负荷高,B区块所有油井产液均输送至联合站进行脱水处理,进站管线运行压力高,刺漏风险大,随着油井提液量不断加大,造成联合站处理负荷增加,有时站库超负荷运行;③大量污水在联合站无效加热,污水进联合站温度为45 ℃,采用天然气加热后升温至70 ℃,增加热能损耗;④计转站外输泵不满足外输需求,B区块计转站外输泵主要为螺杆泵,随着综合含水率的上升,螺杆泵泵效下降;⑤对现有的站库进行改扩建工程量较大,投入费用过大,另外部分集输设施改造困难或无法改造。
为此,塔河油田引进就地分水工艺,该工艺集成预分水和污水净化功能,可实现产出液在计转站就地分水、就地污水处理、就地回注[3],在塔河油田B-3计转站成功应用,经济效益显著。
就地分水装置主要由一体化预分水装置、2台多介质过滤器、加药装置、反冲洗装置、储水罐、输水泵组成[4](图1)。一体化预分水装置为卧式封闭罐体,由气液分离仓室、斜分离汇管、污水净化仓室、油仓室、水仓室组成(图2)。多介质过滤器为立式、橇装封闭罐体,由罐体、下支撑组件、滤料组成。储水罐由300 m3纤维缠绕玻璃钢贮成,内有隔氧浮盘。
一体化预分水装置采用水泥基础固定,可实现高含水原油的气、水初步分离。多介质过滤器采用橇装结构设计,便于安装、搬迁,该装置内充填核桃壳滤料,对低含油污水进行过滤、净化处理。
就地分水工艺流程为:进站阀组来液→一体化预分水装置→多介质过滤器→储水罐→输水泵→注水管网。
单井来液进入一体化预分水装置时首先进入气液分离仓室,由顶部的气液分离器进入,进行旋流分离[5],脱除的天然气进入二次气液分离器再次分离,进入天然气管网;部分油从顶部导管进入油仓室;其余油水由底部导管进入斜分离汇管,该汇管倾斜角度为30°。在斜分离汇管通过重力沉降、多级分离进行二次油水分离,油由斜分离汇管顶部整排导管进入油仓室,其余油水通过导管从底部进入污水净化仓室。污水净化仓室内沉降区装填有斜管填料,油水流经沉降区内的斜管时,油上浮至水面,从该仓室隔板顶部溢出口进入油仓室;悬浮物沉降至斜管时滑落至仓室底部形成污泥,污泥从排污口排出;水通过下部导水堰管进入水仓室。油进入油仓室后通过自压输送至油气处理系统处理,仓室内设有浮子调节阀控制液位,确保油、水有效分离。进入水仓室内的水含油质量浓度≤50 mg/L[6],悬浮物质量浓度≤50 mg/L,该室也有浮子调节阀控制液位。在气液分离仓室、斜分离汇管、污水净化仓室之间导管设有加药口,加入混凝剂、助凝剂[7],加入比例为60∶1~80∶1。
低含油污水进入后端的多介质过滤器。当水自上而下通过滤料时,水中的小油滴、凝絮物、悬浮物和砂粒由于吸附和机械阻流作用被滤层表面截留下来[8],使污水得到净化,分出合格水水质[9]:含油浓度≤15 mg/L,悬浮物浓度≤10 mg/L,粒径中值≤10 μm。分出的水进入储水罐,通过外输泵输至站外注水管网[10]。
工艺应用过程中压力大于0.2 MPa 时进行反冲洗,确保过滤、净化效果。反冲洗用水为储水罐合格水,反冲洗后混合液进入站外污水罐,然后泵输至油气处理系统[11]。
(1) 一体化预分水装置。设计处理液量2 000 m3/d;进液含水率≥70%;设计压力1.0 MPa;工作压力0.4~0.8 MPa;出水水质:含油浓度≤50 mg/L,悬浮物浓度≤50 mg/L;容积127 m3;橇体尺寸1 050 cm×90 cm×754.5 cm。
(2)多介质过滤器。单台处理量25 m3/h;单罐容积8.48 m3;设计压力0.8 MPa;滤速8 m/h;出水水质:含油浓度≤15 mg/L,悬浮物浓度≤10 mg/L,粒径≤10 μm;反冲洗时间8~15 min;橇体尺寸256 cm×202 cm×405 cm;滤料为0.80~1.00 mm 粒径的核桃壳粒,平均抗压极限为0.165 kN。
自2017 年以来,就地分水工艺先后在塔河油田S-1计转站、B-3计转站进行了现场试验应用。
以B-3 计转站应用情况为例,对现场报表30天的应用数据进行分析(图3),日均处理液量在1 984~2 382 m3/d 之间波动,平均处理液量为2 221 m3/d,略超负荷运行。分水量在847~933 m3/d 之间波动,日均分水量895 m3左右。
图3 来液总量与分水量关系Fig.3 Relationship between total incoming liquid and water separation quantity
油井进液平均含水率80.9%,为确保分水效果,现场实践操作中,一体化预分水装置进口压力控制在0.45~0.65 MPa[12]。打开气出口压力调节阀门,调节预分水装置进口压力高于油出口压力0.05~0.25 MPa。油仓室液位至0.8 m 后,打开油出口阀门至全开状态,调节油仓室浮子调节阀[13],使油仓室液位稳定在0.8 m 左右。打开斜分离汇管进口阀(根据来液量大小控制阀门开启度),待水仓室液位达到0.8 m 后,打开水仓室出口阀门至全开状态,调节水仓室浮子调节阀,使其液位稳定在0.8 m左右。
装置分水比在35%~50%之间波动,从单井来液、气液分离仓室出水、斜分离汇管出水、水仓室出水、多介质过滤器出水取样来看分水净化效果明显(图4)。多介质过滤器[14-16]出水取样化验结果:含油浓度0~6.09 mg/L,悬浮物浓度3.58~8.75 mg/L,粒径1.84~7.28 μm[17-18],各项指标均符合要求,出水水质稳定,可直接进行回注。实践证明该工艺分水、处理效果达到预期目的,能够满足现场生产需求。
图4 就地分水效果对比Fig.4 Comparison of on-site water separation effects
(1)投资费用小。项目一次性投资包括集输部分、污水处理部分、电器部分、仪控部分、土建部分、人工费用等,工程建设总投资估算为877万元。
(2)运行成本低。运行成本主要包含药剂费、电费、维修保养费等,如果不考虑设备折旧,吨水直接运行成本为1.42 元,折算全年运行成本46万元。
(3)节能降耗明显。降低外输压力节约电耗、减少污水无效加热、节约天然气、减少污水返输量、减少倒运费[19-20],折算年节约能耗费用363万元。
(4)降低环保风险。外输液管线运行压力降低0.5 MPa,减少刺漏次数,年节约维护费、污泥处理费64万元。
综上所述,该工艺在塔河油田B区块应用后预计2~3 年收回成本,经济效益显著,达到了预期目的。
(1)就地分水工艺在高含水区块应用分水效果明显。针对体积为2 000 m3、含水率在80%左右的来液,该装置分水量在847~933 m3/d 之间,分水比在35%~50%之间,处理后出水水质:含油浓度≤15 mg/L,悬浮物浓度≤10 mg/L,粒径≤10 μm,达到设计目的。
(2)就地分水工艺可实现产出液在计转站就地分水、就地污水处理、就地回注,减少污水往返量、降低外输网管运行压力及后端联合站处理负荷和能耗,预计2~3年收回成本,经济效益良好。
(3)该工艺技术成熟、性能可靠、维护使用方便,适用于中高含水区块的预分水和污水处理,具有广阔的推广前景。