PS 转炉锅炉故障诊断与研究

2021-03-15 08:32
有色冶金节能 2021年1期
关键词:除氧器烟气锅炉

(大冶有色金属有限责任公司冶炼厂,湖北 黄石 435002)

0 前言

某冶炼厂共有5 台PS 转炉锅炉。该设备是一种余热锅炉,主要用于对PS 转炉产生的大量高温烟气进行余热回收。这种PS 转炉锅炉在已使用多年,2019 年运行过程中受热管泄露(后文简称“破管”)频率较高。据前人研究,锅炉管道在运行过程中,受内部介质和周围环境的影响,不可避免地出现各种影响管道性能和寿命的问题[1]。经大数据汇集分析发现,水冷壁内壁的腐蚀产物主要是氧化铁[2],该腐蚀产物的产生主要与锅炉水质有关,因此破管故障与工艺、水质及设备管理密切相关。

破管故障会对全年设备正常运行造成较大影响。为保证生产的平稳运行,对故障发生的主要原因进行了多方面的综合分析,对锅炉的管理和维护提出了一些具体措施,针对性地解决了相关故障,保障了锅炉的安全运行。

1 PS 转炉锅炉简介

1.1 基本设计参数和结构

PS 转炉锅炉的基本设计参数见表1,基本结构如图1 所示。

1.2 转炉锅炉问题

自2019 年以来,转炉锅炉累计破管48 次(截止2019 年12 月12 日),其中4#锅炉与5#锅炉尤为严重。目前4#锅炉第一对流管束的36 组已经封堵了50%,5#锅炉第一对流管束的36 组已经全部封堵,且对流室左右两侧的水冷壁也进行了大面积换管。与之形成鲜明对比的是,2016—2018 年平均破管次数仅为24 次/年。依据管道材料的出厂合格证及化学成分分析报告,破裂的管道现场使用的材料与原设计相符,符合《锅炉和压力容器用钢板》(GB 713—2014)标准。

表1 PS 转炉锅炉基本设计参数

图1 PS 转炉锅炉基本结构示意图

1.3 转炉锅炉故障原因分析

破管故障的出现有多种原因,主要集中在工艺、水质、设备管理三个方面,具体分析如下。

1.3.1 工艺方面

1)PS 转炉最大的特点是间歇性操作,导致经常停炉开炉,故吹炼时与非吹炼时的烟气温度相差较大(正常吹炼时,辐射室进口烟气温度约500 ℃,非吹炼时即炉口转出时,进口烟气温度约200 ℃),导致锅炉运行时热负荷波动较大、频率高,锅炉容易产生较大震动,且热源不稳定,结构件应力变化大,对锅炉管道不利。

2)转炉吹炼是一个周期往复过程,用风量发生周期性变化,其中造渣期的用风量很大,含大量铜焦块、粉尘的烟气易在这个时期发生喷溅。

3)冷料冷铜的加料量偏大,造成锅炉辐射室及锅炉下灰斗出现大量焦块与含铜杂质。

4)锅炉处理的是高含尘烟气,具有部分收尘功能,而锅炉的振打设备由于转炉现场环境恶劣且酸性烟气腐蚀性较大,维护保养难度高,部分振打设备长期处于故障状态,清焦效果难以保障,易造成水冷壁、管束结焦较多,影响烟气降温,辐射室、对流室局部也会形成厚厚的焦块层;而烟气流通管道的收窄会导致高含尘烟气局部流速加快,管道内壁受到的冲刷加大,受热管的使用寿命缩短。

5)炉膛出口压力控制在正压状态或未达到-120 KPa 时,抽力不够,造成烟气大量堆积从而产生结焦。

1.3.2 水质管理方面

1)锅炉水质管理不到位,取样化验未严格按规范执行,导致水质不受控制,各种指标不能保证在要求范围内,含量为5~15 mg/L,pH 值为9~11,锅炉水质不断波动。当水质较差时,易引起部分受热管积垢,导致管道受热不均匀,降低锅炉热效率,缩短锅炉的使用寿命。

2)锅炉加药系统因故障失效、排污操作不尽规范等原因导致炉水含盐量高且盐分未及时排出,影响汽化效果,造成结垢。

3)锅炉除氧器长期未投入使用,除氧头内部的喷淋头、滤料腐蚀严重,补水热力系统的除氧能力不足,导致锅炉水中的溶解氧含量偏高,造成受热管内壁发生氧腐蚀[3]。

1.3.3 设备管理方面

1)清焦设备故障率较高。锅炉采用的清焦设备为刚性振打锤。由于部分工作门旁温度高造成金属蠕变,且酸性烟气腐蚀性较大,现场刚性锤、振打杆缺失,变形严重,没有起到清灰作用。

2)锅炉格筛强度不够,且间隙太小。大焦块掉落时,无法落至刮板机,造成堆积,导致格筛变形,久而久之,格筛处出现习惯性堵塞,严重影响清灰效果。

2 转炉锅炉故障解决思路及措施

2.1 恢复关键部件的功能

解决转炉锅炉故障的主要措施是恢复及优化锅炉关键部件的使用,主要涉及4 个设备:振打装置、格筛、除氧器、加药装置。

1)改造机械振打装置。虽然转炉高温烟气含有大量粉尘,很容易在余热锅炉受热面上积灰、结焦,但只要振打装置正常运行就可以解决这个问题。因此,逐步采用弹性振打装置代替刚性振打装置。弹性振打装置的振打频率为3 次/min,击振力为30~450 kN,振打力度加大。此外,安装可燃气体爆燃清灰设备(俗称乙炔炮),与机械振打装置搭配使用,清灰效果会更好。

2)修复、改造5 台转炉格筛。将格筛间隙尺寸由原来的300 mm×300 mm 改为400 mm×400 mm,将原120#槽钢改为160#槽钢,加大筋板强度,保证小焦块顺利掉落,提高清灰效果。

3)恢复除氧器的使用。根据原设计标准,除氧器恢复使用后,给水中的溶解氧由5~11 mg/L 降低至20~50 μg/L,可大幅减少溶解氧腐蚀导致的受热管泄露问题。

4)恢复加药装置的使用。采用自动加药装置,及时高效,有利于水质的平稳受控。

2.2 完善水质管理

加强PS 转炉锅炉水质管理工作,走出误区[4],坚持进行排污和除氧工作。

1)严格执行锅炉定期排污和连续排污工作,减少锅筒内的盐分、泡沫及浮在表面的污垢,避免出现汽水共腾现象[5],稳定锅筒内水位,避免发生水冲击。

2)重视除氧工作,降低炉水中的溶解氧含量,使溶解氧不易到达金属表面,从而减少金属构件的氧腐蚀现象。

2.3 强化操作管理

1)严格执行相关的参数控制要求。除氧器温度需控制在104~105 ℃;汽包压力控制在1.3~1.5 MPa;汽包水位控制在-200~+250 mm;定期排污,每天白班一次,每个排污点排污时间不能超过30 s 全开时间;当pH 值<9 时,关小连续排污门,减小连续排污量;当pH 值>11 时,开大连续排污门,增加连续排污量。

2)在PS 转炉工艺控制方面,尽量减少间歇操作频次,在转炉转出时应采取必要的锅炉热保养措施。PS 转炉的生产应有计划性,减少非正常停炉时间,避免锅炉换热管内部温度波动过大。

3 结束语

综上所述,从PS 转炉锅炉的工艺条件、水质管理及设备管理方面分析了2019 年运行过程中锅炉频发的破管问题的产生原因,提出了保证PS 转炉锅炉稳定安全运行的措施,包括恢复、优化锅炉关键部件——振打装置、格筛、除氧器、加药装置的使用,坚持进行排污和除氧工作,加强锅炉和转炉的操作管理,并逐步实施,实现了余热锅炉的良好运行。

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