下分层工作面过超高平行空巷充填技术研究

2021-03-13 03:03焦圆圆
山东煤炭科技 2021年2期
关键词:空巷制浆煤柱

焦圆圆

(晋城煤业集团,山西 晋城 048000)

晋煤集团海天煤业为资源整合矿井,遗留大量空巷废巷,严重影响正规工作面布置。空巷主要危害是顶板、瓦斯、水,威胁安全生产,且空巷类型繁多,治理方式各有不同[1-3]。本文针对3618(下)工作面过超高平行空巷问题进行研究分析,以期为类似条件下空巷治理提供经验。

1 工程背景

晋煤集团海天煤业3618(下)工作面位于六盘区,开采3#煤层,平均厚度5 m,采用分层开采方式,上、下分层设计开采厚度均为2.5 m,工作面走向长660 m,倾向长150 m,工作面在走向上和倾向上近水平。由于上分层前期大部分已采,目前布置3618(下)工作面回采下分层。工作面采用U 型通风方式,布置3618 进风巷和3618 回风巷两条顺槽。在回采进度360 m 位置,3618 进风巷一侧有一条遗留空巷,空巷与切眼平行,长度50 m,高度5 m,宽度4.2 m。工作面与空巷位置关系如图1。

整条空巷采用了锚杆支护,但支护强度不高,目前未受采动影响,空巷尚未有明显变形。工作面目前回采进度320 m,距离空巷仅有40 m,日推进4 m,预计10 d 揭露空巷。由于空巷高度大,揭露时,预计出现2.5 m 高空顶。工作面揭露空巷空顶示意图如图2。

图1 工作面与空巷位置关系示意图

图2 工作面揭露空巷空顶示意图

2 空巷危害及治理关键

2.1 空巷危害

经过探测,空巷内无瓦斯,也无积水,主要面临顶板控制问题。由于采高较小,矿压显现不明显,工作面距离空巷10 m 以外时,基本不会对空巷产生影响,进入10 m 以内,超前支承压力作用下空巷开始发生明显变形,剩余5 m 以内煤柱时,空巷帮部和顶部必然发生剧烈变形,存在三个问题。

(1)随着煤柱逐渐变薄,承载能力下降,破碎失稳,向工作面和空巷内倒塌,造成工作面片帮严重。

(2)煤柱支撑能力不足,引起工作面及空巷内顶板下沉量大、破碎,尤其是回采割透煤柱时,前方4.2 m 为空顶区,护帮板支护不到,极容易诱发大面积顶板垮塌事故,冒落矸石压架。

(3)即使空巷内顶板未发生冒落,空巷超高,支架最大支撑高度2.8 m,进入空巷后难以支撑到顶板,无法提供支护阻力,冒顶隐患更加突出。

2.2 治理关键

治理关键在于限制空巷煤柱和顶板变形,常用的方法为锚杆索补强、木垛支护、高强水泥柱支护、全部充填法等方式,其中,前3 种都属于加强支护。根据前期大量的工程实践发现,对于与切眼垂直的巷道,由于回采揭露时空巷面积小,能够起到较好的作用,但对于与切眼平行空巷,工作面同时揭露数十米宽度空巷,难以起到有效作用。同时,加强支护方式,空巷内仍有大量的变形空间,超前变形仍十分严重。

因此,本次计划对该平行空巷采取全部充填方式,完全限制空巷内煤柱和顶板变形,维护煤柱和顶板完整性,回采过程中支架能够充分接顶,保证顺利开采,同时需要注意:

(1)由于空巷高度5 m,回采高度2.5 m,将来工作面过空巷时,支架顶部2.5 m 高度为充填材料。充填材料能否与顶板和两帮形成一个整体,需要采取措施防止其自身发生冒落。

(2)工作面约10 d 揭露空巷,充填体积达到1050 m3,要充分考虑施工工期和材料凝固期,避免影响正常回采。

3 全部充填方案

3.1 充填材料

全部充填方式充填体能够均匀受力,对充填体强度要求不高,2 MPa 完全能够满足要求。本次采用高水充填材料,分为A 型和B 型,使用水灰比4:1,分别加水搅拌后,单液输送距离能够达到200 m,混合后约15 min 完全失去流动性,1 h 完全固化。材料具备速凝早强特性,1 d 强度达到1.2 MPa,3 d强度达到2 MPa。由于水灰比大,单立方空间材料消耗量仅为0.25 t。

3.2 高速充填系统

充填系统主要由两台定容水箱以及两台高速制浆泵组成。定容水箱的作用是自动蓄水至设计水位,快速放水,节约加水时间,提高水灰比精度;高速制浆机采用高速离心、循环搅拌方式,极大地提高了制浆速度和浆液的均匀性,并通过高速旋转离心力输送浆液,最大扬程60 m。两者配合实现了快速制浆,是普通的“搅拌桶+注浆泵”方式制浆效率的3 倍以上,单班充填量最大可达30 t,充填方量120 m3。设备外观如图3。

图3 设备外观

将设备和材料布置在3618 进风巷与空巷交叉口往外50 m 的硐室内。

3.3 超高段特殊处理

对于空巷顶部2.5 m 高度,为了防止回采揭露过程中与顶板发生脱离冒落,需要在空巷顶部预埋钢棚。在远离切眼一帮施工2 m 深钻孔,钻孔单排布置,距顶板2 m,钻孔间距2 m,孔径75 mm,每孔采用3 根Ф50 mm 无缝钢管,2 m/根,总长6 m,一端插入钻孔孔底,剩余4 m 暴露在空巷顶部,然后对钻孔进行注浆锚固。超高段钢棚结构示意图如图4。

3.4 分段后退充填方式

(1)管路布置

管路采用Ф65 mm 消防水带,A、B 两趟单液管路沿顶板铺设,在充填点通过三通混合成一趟管路,混合管长度20 m。由于空巷长度达到50 m,计划分为两段充填,在空巷内施工两道闭墙,第一道布置在空巷中部25 m 位置,铺设一趟管路至距离空巷口40 m 位置,第二道布置在空巷巷口,铺设一趟管路至距离空巷口15 m 位置,如图5。

图4 超高段钢棚结构示意图

图5 分段后退式充填示意图

充填时,先充里段,充满后再充外段。

3.5 充满检验

每段充满后,都要密闭墙顶部施工仰角钻孔,根据打钻情况判断顶部是否有未充满的区域,如果有,可以进一步进行钻孔窥视,然后利用检查孔继续注浆使充填体接顶。

4 效果考察

4.1 施工效率

现场设备布置1 d,每日三班充填约90 t,充填方量360 m3,3 d 即完成全部充填工作,最后0.5 d做检测,充填体硬化3 d 达到设计强度,总计7.5 d完成全部工作,满足了工作面回采需求。

4.2 过空巷效果

工作面临近空巷一直到掘透煤柱,未发生片帮冒顶现象,充填体致密、均匀。采煤机截割过程中,割到的区域随采随落,未割到区域保持平直完好。顶部充填体受到支架顶梁挤压,有一定压缩,未出现破碎掉渣现象,工作面顺利通过超高空巷区域,通过后顶板安全垮落。

5 结论

(1)超高平行空巷对工作面回采影响极大,超前支承压力下会出现超前片帮、冒顶问题,支架难以接顶,控制关键在于限制空巷内煤柱和顶板变形。

(2)采用高水充填材料,4:1 水灰比,3 d 强度2 MPa,配合高速制浆系统,满足了工期紧的要求,对超高区域进行了预埋钢管强化处理防止冒落。

(3)效果考察表明, 7.5 d 即完成了整个充填工程实施和材料硬化,满足了工期要求。回采期间帮部和顶板良好,未出现片帮冒顶现象,工作面顺利通过。

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