张丽丽
摘 要:随着油田开发的逐步深入,油水井均不同程度出现了套管损坏现象。套管损坏的原因很多,如油田开发过程中射孔对套管的影响,地层水或者注入水对套管的腐蚀,完井采油及酸化、压裂对套管的影响等。多臂井径测井能够及时检测套管的状况,为油井作业、大修提供全面的套管状态信息。多臂井径仪作为较成熟的仪器,广泛应用于套管状况监测中。由于井况越来越复杂,在测井过程中出现了一些影响因素,在一定程度上限制了仪器应用。
关键词:多臂井径:砂卡:井斜影响:分辨率;深度校正
在油田套管状况监测中,多臂井径测井是套损监测的重要手段。在油田开发过程中,油水井套管损坏逐年增加,且井况越来越复杂,给监测工作带来了一定困难。本文针对多臂井径测井中砂卡、井斜影响、分辨率、深度校正等影響因素加以分析,得出一些解决办法,旨在提升资料录取品质,使该项技术能更好地应用于油田动态开发中。
1.测井原理
多臂井径仪是通过多个独立测量臂来实现检查油管、套管的形变、弯曲、断裂、孔眼、内壁腐蚀等情况。该仪器通过电动机拖动测量臂、扶正臂的打开与收拢,仪器在井筒中处于居中情况下进行测量。仪器的测量臂由弹簧支撑,每支测臂都对应一支无触点位移传感器,每个测臂的位移变化直接反映到相应的传感器上。井下信号经编码处理,通过电缆将这些位移量处理、编码、传送到地面,经软件解码后得到套管内径的展开成像,圆周剖面成像,柱面立体成像解释图,清晰反应井下套管的受损情况。
2.影响因素及解决方案
2.1井内出砂影响
油井出砂是比较常见的现象,由于多臂井径仪器测量系统机械结构特点,探测臂、推杆以及扶正器等机械部分多为敞开式设计,且部件之间空隙较小。仪器下井过程中,细砂极易侵入机械运动部件内部,包括弹簧组件、内测杆、尾槽与测量臂缝隙间,阻碍仪器机械部分的正常运转,从而影响仪器探测臂的正常打开和收回。在测井过程中,会导致部分臂甚至全部测量臂无法张开,影响录取资料准确性甚至对仪器造成损害。
解决方案:根据多年的施工经验,总结出了一些工艺改进。即仪器在地面完成现场刻度后,在测量臂机械系统内注入硅脂,然后收臂,使测量系统中机械部件间充满硅脂,避免井内砂或者杂物进入机械测量系统,确保测量臂能完全张开,伸缩自由。在xx井多臂井径测试中,第一支仪器下井后,张臂时发现有9支臂没张开,收臂时不能完全收拢,判断为砂卡;第二支仪器采取注硅脂工艺,臂能全部张开,该井顺利完成测试。到目前为止,该工艺已成功测试36井次。此外,在施工前应详细了解井况信息,如果出砂严重,条件允许的情况下,建议作业队洗井。
2.2井筒斜度影响
大斜度井多臂井径测试最大的难题就是仪器在井内无法居中,出现“偏心”现象而影响测试资料的质量。在斜井中,仪器受自身重力作用的影响,在井内不能完全居中,测量出来的最大井径、最小井径、平均井径曲线在没有变形的井段内不重合,且差异较明显,当井斜大于30度的深井中问题尤为突出。测井资料显示井筒截面为椭圆,曲线较难反应套管内径变化的真实情况。
解决方案:在仪器两端加装强度可调的弹片式扶正器,根据井斜状况调节好,与仪器自身的扶正臂组成两套扶正系统,在斜井中有效克服重力影响,保证仪器居中。某井最大井斜角为54.47度。采用该项测试工艺,克服井斜大的影响,成功取得合格资料。利用该工艺共完成4井次超过30度井的多臂井径测试任务,效果明显。
2.3采样率影响
在射孔状况检查及找漏失位置状况上,采样率有着极大影响。常规套变测试中,一般采用的采样率64点/m,测速为600m/h。但是在射孔状况检测上,此设置下将会漏测射孔数量。分析原因,在64点/m采样率的情况下,纵向分辨率为15.6mm,而目大部分井为89弹的孔洞,,孔径在7-12mm左右,由于锈蚀或结垢导致孔径变得更小,难以测全。
解决方案:在仪器臂径向间距离是固定值,机械结构不变的情况下,纵向分辨率和采样率正比,要想测全射孔数量,必须提高仪器的纵向分辨率。256点/m的采样率能够满足要求,增加至测井软件中。另一方面,增加采样率后必须降低测井速度,仪器每帧数据周期为45ms,如果采用256点/m的采样率,经过计算,测井速度小于300m/h为佳。经过现场测试,在射孔检测上,资料品质得到大幅提升。如果条件允许,刮削、洗井后测试效果更好。
2.4深度校正影响
在现场多臂井径测井中,一般采用短套来校深,而在测试井段没有短套时,大多采用延长测试井段(包含短套),由于测量井段增加,加大测量臂的磨损。如果套变位置比较浅,则根据电缆拉伸值大致估算深度,导致套变实际位置不准确。
解决方案:多臂井径仪挂接伽马仪,采用自然伽马曲线进行校深,实现多臂井径和自然伽马组合测井,能够准确判定套损位置。这个实现起来比较容易,此外,部分仪器厂家已经设计出与多臂井径配套的伽马仪,实现伽马与井陉曲线同时测量。
2.5遇阻影响
在多臂井径测井中,由于套损、破裂的影响,仪器遇阻是经常发生的事情。国内油田应用最多的是外径73mm的四十臂,提前遇阻导致测不全或测不到变形位置,通常只能测试遇阻位置之上井段。
解决方案:测前采用大于仪器外径的通井规进行通井,在国内油田,作业队为提高施工效率,通常采用油管+笔尖进行通井冲砂工序,由于油管外径73mm,油管节箍外径89mm,对于四十臂仪器(?73mm)可以满足要求。但是还存在一种现象,由于通井管柱重量远远大于井下仪器重量,即使通井管柱能够下过的位置,仪器依然会遇阻。在这种情况下,遇阻位置下井段,采用小直径仪器补充测量。例如,某井怀疑30-600m有套变,测试井段油管通过未见异常,四十臂测试在300m遇阻,更换二十四臂(?50mm)顺利下至600m,完成600-250m井段测试,在考虑到测试精度的同时,实现两种仪器优势互补。
需要特别注意的是在遇阻位置时,仪器在井筒内处于轻微倾斜状态,打开测试臂上提仪器时,仪器要自行转为垂直状态,此时探测臂与套管壁会有一个相对作用力,加之电缆扭力致仪器一定程度旋转,导致探测臂受损。因此,现场施工时尽量不在遇阻位置就打开探测臂进行上提测量,而是留1-2米的“口袋”作为缓冲区,先上提电缆,使仪器在井内处于竖直状态,然后再打开探测臂上提仪器测井,确保仪器安全。
3.结论及建议
(1)多臂井径仪器机械部件相对较多,定期进行清洗、维护、保养至关重要。
(2)对现场测试中存在的问题要及时分析原因,提出对仪器及施工工艺进行优化和改进的具体方法,不断改进施工工艺,使其满足测井要求。
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