程春明 鲍 敏
(长虹美菱股份有限公司 合肥 230601)
冰箱门体是冰箱重要组成部分,一直是产品设计、制造、用户使用等各个环节中关注的焦点。其外观造型美观度,关乎到冰箱“脸面”;其强度、刚度,影响到与箱体的配合间隙、密封性等,关系到冰箱整机制冷性能。
市场上现有冰箱门体,为了防止制造过程中变形扭曲,影响产品外观质量,再加上制冷性能和低能耗需求,一般采用过度保守设计,可靠性系数较大。设计的门体比较厚,外形尺寸较大。这样的产品不仅耗用原材料较多、成本较高,而且在制造过程中,相应的工装夹具、工艺装备也较大,设备投入费用也高。再加上门体总体美观度较差,用户体验感也较差。
本文以一款开发中的冰箱门体作为研究对象,拟以减少门体厚度为主要目标,进行相关方案设计及验证。主要通过有限元仿真,对不同厚度的门壳结构、门体组件等进行强度仿真,根据仿真结果不断优化,并通过制作原理样机并进行相关试验验证,进一步验证方案可行性。
门体变形,如图1三维结构图所示,一般指门体宽度W、深度(厚度)D、高度H方向上尺寸的变化量。三个维度方向尺寸的稳定性,决定门体强度、刚度,其变形量大小,不仅影响门体外观,而且其与箱体配合尺寸影响整机性能。
本文研究的门体,主要有上下端盖、门内胆、门面板、发泡层等组成。门面板为预涂钢板,相关材料参数如表1所示。
表1 材料参数表[1]
本方案采取的门体,主要有门面板(以下简称门壳)、门端盖和门内胆构成腔体,在其腔体内部,填充保温材料。门壳,基材为镀锌钢板的VCM彩板,采用钣金工艺成型;门端盖采用厚度为2.5 mm的ABS注塑而成;门内胆,采用厚度1.5 mm的HIPS吸塑工艺制作;保温材料,主要采用聚氨酯发泡工艺制成。进行仿真分析时,需要对相关部件模型进行简化,降低网格数量,降低运算时间,同时又要提高网格质量,满足精度要求。其中,门内胆、门壳采用壳单元,门饰条、门把手、发泡液采用体单元首先将门体相关部件进行简化,降低网格数量,节约运算时间,同时又要最大限度提升网格质量,满足仿真精度要求。其中,门内胆、门壳采用壳单元,门端盖、门把手、发泡液采用体单元。简化的模型和网格划分参见图2。
门壳作为门体的重要组成部分,且外形尺寸较大,也是门体变形比较显性化的一个组件,其强度大小对门体影响很大。有必要针对门壳进行重点分析。在门壳总体配合尺寸基本确定的前提下,重点针对门壳(门体)D尺寸(以下称厚度)进行结构强度仿真。具体仿真数据见图3。
从图3中可以看出,门壳厚度从90 mm降到45 mm,按照5 mm的梯度递减,门壳变形数值从2.97 mm减少到2.51 mm,从45 mm继续降到30 mm,门壳变形值却逐渐增加。通过此仿真结果,可以得出初步结论,门壳(体)厚度与变形呈线性反比关系,门壳(体)越薄,强度越好,但在45 mm附近会有拐点。根据此仿真结果,取门壳(门体)厚度45 mm为理论最佳值,作为后续设计及仿真依据。
图1 门体结构图
图2 门体仿真模型图
图3 门壳结构强度仿真
本文中产品门体原厚度为90 mm左右,根据门壳仿真分析的初步结果,结合冰箱制冷性能需要,先采取门体厚度(D向)直接减薄的方案,如图4所示。将门体最小一侧(如图示门体右侧)厚度确定为45 mm,由于门壳横截面方向带有一定弧度,另一侧厚度如图示门体右侧)约为55 mm左右。按照此方案,对门体中门壳、上下门端盖重新进行设计,并建立网格模型进行仿真分析。
将门体上下端盖设为固定约束,在门体一侧施力后门体受力变形情况,进行仿真分析,结果如图5所示。从仿真结果来看,门体在D方向翘曲最大变形量为2 mm以上。为了验证仿真结果,按照设计方案制作门体样件若干,门体发泡出来后,放在大平台上进行测量,用塞尺测量门体四个拐角与基准平台偏移量,通过计算偏移量的大小来验证门体翘曲变形情况。
从中随机挑选4只门体进行测量,结果如表2所示,所有门体左侧变形量较大,右侧变形量相对较小,而极差值都在1.5 mm以上,效果不是很理想。
从仿真分析和样件实测结果来看,单纯的减薄门体,虽然门壳强度有所增加,但门体整体强度并没有同步增加,还需要进行继续优化。
通过进一步研究分析发现,以上所述门体左侧厚度相对较大,且门壳横截面形状过于单一,尤其是左侧第一道弯边尺寸过小,于是对现有方案进行进一步优化。主要包括两个方面:
1)取消门壳弧度,设置成平面,门壳(门体)D方向尺寸统一为45 mm;
2)将门壳左侧横截面尺寸进行优化,门壳优化前后及优化后门体如图6所示。
按照此优化方案,再次对门体中门壳、上下门端盖重新进行设计,并建立网格模型。将门体上下端盖设为固定约束,在门体左侧施力后观察受力变形情况,进行仿真分析对比,结果如图7所示。
图4 门体减薄设计示意图
图5 门体仿真结果
表2 门体变形实测值
图6 门壳优化前后
图7 门体优化仿真结果对比
表3 门体左侧变形实测值
从仿真数据来看,优化前门体左侧最大变形量为1.2 mm以上,优化后最大变形量减少约为0.3 mm,强度显著提高,变形量明显减小。
为了验证门体优化后的仿真结果,按照2.3所述方案设计制作门体,重点对门体左侧进行位置变形量测量,结果如表3所示,门体变形量大都在0.5 mm左右,门体总体强度明显有所提高,尤其是门体左侧强度提升显著,从而进一步验证优化方案的可行性。
本文以一款产品冰箱门体作为研究载体,以门壳为研究建立模型,确定门壳厚度与强度相关度。首先按照对门体直接减薄的方案,建立有限元仿真模型进行分析并制作样机进行验证。再继续对门壳截面进行进一步优化,分别进行仿真对比分析,并通过制作门体进行相关试验验证,门体强度显著提高。
有限元分析方法,可以在产品设计环节提供理论依据和技术预判,进行提前分析和判断,减少不必要的技术验证,从而缩短产品开发周期。本文提供的彩板门壳门体,厚度减薄,结构简单,成本相对低廉,又能满足强度、相关性能要求,实现资源节约轻量化。