雷锡峰,谭晓武,王 伟,焦敬雯
(中国石油广西石化分公司,广西 钦州 535000)
240万t·a-1柴油加氢精制装置,是在一定温度和压力下,在催化剂和氢气存在的条件下,将油品进行加氢饱和反应,以脱除杂质,改善油品的质量。循环氢压缩机是该装置的核心设备,主要是进行氢气循环,带走反应产生的热量,改善催化剂床层反应物的分布状况,以均匀利用催化剂活性。循环氢压缩机K102的入口操作压力为6.9MPa,操作温度54℃,出口操作压力8.81MPa,操作温度93℃。2020年5月8日,循环氢压缩机K102的入口流量表FIC2141发生波动,循环氢压缩机K102的防喘振阀突然全开,导致装置循环氢的入炉流量波动,装置运行不稳定,产品不合格,装置联锁停工。
因循环氢压缩机K102入口流量表出现异常波动,导致防喘振阀全开,因此需要对仪表进行切除处理。将MCS系统内的循环氢压缩机K102入口流量表信号打到强制状态,对现场流量计进行了检查。
1)将循环氢压缩机K102入口流量表设定为最大量,拆下变送器打压校验,发现仪表合格。
2)停用循环氢压缩机K102入口流量表一次阀,拆开流量表检查后发现,变送器的膜盒未发现变形,检查管线、三阀组、二次针阀、变送器膜盒等部位,发现有许多黑色粉末状脏污物质。
3)将循环氢压缩机K102入口流量表变送器排气口管线内的气体外排,在排放的过程中,发现引压管存在不通畅的情况。经过排查,判断循环氢压缩机K102入口流量表的引压管根部阀处存在堵塞,因此导致了循氢机压缩机K102入口流量表的异常波动。
1)因循氢机压缩机K102入口流量表异常波动,在处理期间,循环氢压缩机K102入口流量表会回零,造成防喘振阀全开。为避免出现误动作,对MCS循环氢压缩机K102入口流量表进行强制。
2)对MCS中的循环氢压缩机K102入口流量表进行强制后,流量保持不变,防喘振点位置不变,防喘振阀不会自动调整。如果循氢机的入口流量显示偏低,非假显示,循氢机发生喘振,喘振阀也不会开大。
3)对MCS中的循环氢压缩机K102入口流量表强制后存在的风险采取了相应的措施:循环氢压缩机K102出口流量分为3路,每一路都有流量表。在DCS上新增一个循环氢压缩机K102流量表FI2143,该流量表不参与仪表控制,只用于检测K102的出口流量。取循环氢压缩机K102出口的3路流量表做加和,以保证循环氢压缩机K102入口流量FT2141流量能满足生产及机组运行条件。
4)如果循环氢压缩机K102入口流量FT2141大幅下降,FI2143也随之下降,应进一步确认装置循环氢入炉的6路混氢量、反应器2路冷氢量和防喘振量是否存在明显下降,循环氢压缩机K102机组的参数是否出现变化,以判断循环氢压缩机K102入口流量FT2141是否显示准确,再根据循环氢压缩机入口流量逐步开大防喘振阀。如果循环氢压缩机K102防喘振阀全开后,机组运行参数存在异常,则按循氢机停机事故处理。
5)在循环氢压缩机K102入口流量FT2141流量表变送器排气口处,新安装1根放空管线,连接火炬密排线。将管线内的氢气通过一次阀向外部密排管线吹扫,边吹扫边用蒸汽加热,敲击一次阀管线以达到冲刷一次阀的目的。用氮气将一次阀后的管线、接头、二次阀、三阀组、变送器等吹扫干净,并使用煤油浸泡清洗。使用手动加压泵加压至15MPa,间断性冲洗一次阀。
6)对循环氢压缩机K102入口流量FT2141流量表进行临时性技改,新增一段吹扫管线对引压管进行吹扫。在循环氢压缩机K102出口压力PI1045法兰接口处引出1根管线,接至循环氢压缩机入口流量表FIC2141引压管处进行吹扫。
7)在循环氢压缩机K102入口流量FT2141流量表引压管根部阀处增加伴热线,防止因引压管温度变化而导致管内有凝液生成,造成管线堵塞。
8)检查环氢压缩机K102入口流量FT2141流量表三阀组、二次针阀、变送器膜盒等部位,发现有许多黑色粉末脏污物质,为防止仪表显示不准确,更换了新的流量表。
采取了对循氢机压缩机K102入口流量表FIC2141仪表拆检、更换流量显示仪表、进行临时性技改、增加放空吹扫管线、增加仪表吹扫线对仪表引压管进行吹扫、引压管根部阀处增加伴热线等措施后,因引压管堵塞导致的循氢机压缩机K102入口流量表FIC2141流量大幅波动的问题得以解决。投运后的效果良好,生产运行过程中流量表未出现大幅波动,保证了装置长周期平稳运行的目标。