侯春祥,杜少永,辛海滨
(河钢邯钢集团物流公司,河北 邯郸 056000)
钢铁企业原料场在物料输送过程中,处于安全考虑,同时为了防止大块物料和铁器杂物进入下游,发生堵漏斗、划皮带等事故。为防止此类事故的发生,通常做法是料仓仓口和可逆配仓带式输送机仓口加装篦板。以我邯钢物流公司二料场为例,由于篦板为普碳钢制作,加之直接受物料冲击,篦子冲击点磨损很快,只对篦板磨损通常一个篦板使用寿命约3个月。篦子制作和更换成本一直很高[1]。
为此,我们就如何提高篦板使用寿命进行了一系列改造,并对各改造方案进行了分析,最终选择最优方案[2]。
邯钢物流公司二料场选用的是宽100mm、厚10mm的普碳钢(Q235)进行制作。普碳钢耐磨性较差。篦板随着使用会变薄,到使用后期会发生变形、脱落。进而引发其他设备事故。导致篦板制作和更换成本较高。
鉴于普碳钢制作的篦板的缺点,我们对篦板制作材料进行了加厚和加宽,使用宽150mm、厚16mm的普碳钢钢板制作。经过实验,篦子使用寿命增加了1.5倍。由于对篦子进行了加宽加厚处理,篦子不会出现变形等问题,但是由于篦板质量加重,篦板更换难度大大增加。
Fe-Cr-v堆焊合金(堆焊合金化学成分见表1)中铁素体以及马氏体共同构成了基体组织,碳化物主要包括(Cr,Fe)23C6。Fe-Cr-v堆焊合金当中的晶界碳化物(Cr,Fe)23C6的分布为条状以及断续网状分布,可形成耐磨骨架,阻碍磨粒锲入、减少磨粒切削量。避免连续网状碳化物产生非常强烈的脆性,使堆焊合金产生非常理想的耐磨性。
表1 堆焊合金化学成分(质量分数,%)
结合堆焊合金的特征以及耐磨性实验结果。篦板的主要受力点和冲刷点在篦板顶部,顶部最先出现磨损问题。可使用堆焊Fe-Cr-v耐磨堆焊合金的方式来提高篦板的使用寿命。其中,堆焊的具体步骤包括:
(1)对篦板顶部的表面进行有效清洁,将铁锈和灰土进行清除。
(2)针对篦板顶部易磨损的问题,按三字型实施堆焊工作,焊高大概为6mm,有益于耐磨性的提升。其中,堆焊工艺的具体参数如表2所示。
表2 堆焊工艺的具体参数
(3)为避免篦板两侧造成冲刷,顶部堆焊耐磨合金脱落,两侧使用Fe-Cr-v堆焊合金按井字型进行堆焊,焊层的实际高为5mm,宽约30mm。
(4)在进行堆焊的过程中,应用低限电流以及短弧焊接,可以获得非常高的耐磨性焊层组织[3]。
经过实验,输送澳矿等块状物料为主的Fe-Cr-v耐磨堆焊合金堆焊篦板使用寿命不不低于1年,以粉状物料为主的Fe-Cr-v耐磨堆焊合金堆焊篦板使用寿命不低于1年半。为满足堆焊条件,篦板厚度不小于16mm。该种篦板由于需要进行堆焊作业,制作时间较长,而且同样面临着更换难度的问题。
NM400是高强度耐磨钢板(其化学成分见下表),具有相当高的机械强度,其机械性能是普通底合金钢板的3倍到5倍。可显著提高机械相关部件的磨损耐性,提高机械的使用寿命,降低生产成本。其中N是耐(nai),M是(mo)两个中文汉字的拼音字母。400则代表这种钢板的平均布氏硬度。其热处理方是高温回火,淬火+回火(调质)。
表3 NM400牌号和化学成分(Wt,%)
NM400耐磨钢板可采用普通电弧焊、气体保护焊进行焊接。焊接前需对钢板进行预热,钢板热加工温度应≤350℃。若钢板热加工文图超过相变温度,加工后需要进行低温回火温度250℃~ 350℃。
使用NM400制作的篦板具有较高的耐磨性,使用寿命和Fe-Cr-v耐磨堆焊合金堆焊篦板使用寿命相当。但是不需要进行堆焊,所以制作时间短。但是同样面临更换难度大,制作费用高的问题。
图1 U型耐磨卡槽示意图
篦板的磨损主要集中在物料下料点附近,更换的篦板其他位置尚且完好,这对材料产生了极大的浪费。为此我们专门选用了一种U型的耐磨卡槽(图1),此卡槽内部以钢板为基,焊接成U型,内径比篦板厚度(10mm)略宽,在卡槽表面进行耐磨处理。并将U型耐磨卡槽进行模块化,以方便进行更换。如下图所示,使用普碳钢制作篦板,然后将U型耐磨卡槽套到篦板顶端,物料首先冲击的是U型耐磨卡槽,U型耐磨卡槽磨损后,直接更换U型耐磨卡槽即可。由于U型耐磨卡槽只受上下冲击力,不会出现掉落的问题。由于篦板套有耐磨卡槽,不会出现磨损,终身不用更换,只更换U型卡槽,简单方便快捷。
根据所带物料不同,我们使用了两种U型耐磨卡槽。一种是以输送块矿为主或受冲击力大的堆焊耐磨卡槽。在U型卡槽表面使用堆焊焊条进行堆焊处理(具体形式见本文3)。此类型的U型耐磨卡槽具有良好的耐冲击能力。另一种以输送粉状物料为主的粘贴陶瓷耐磨衬板的耐磨卡槽,此种耐磨U型卡槽,制作方法是:提前按设计好的尺寸生产烧制U型陶瓷衬板,然后将U型卡槽表面抛光,使用环氧树脂进行粘贴。四小时即可凝固使用。陶瓷衬板的主要成分为三氧化二铝。具有很高的耐磨性,耐冲击力稍差。耐磨陶瓷的基本性能如下表4。
我们将第一种U型耐磨卡槽应用在了翻车机料仓篦板上,使用时间、耐磨性和耐冲击力均达到了使用要求。第二种U型耐磨卡槽应用在了混匀料取料流程,经过半年的使用期,U型耐磨卡槽磨损量很小,达到预期使用效果。这两种U型耐磨卡槽生产成本底,更换方便,节省人力。
为了解决输送机和料仓篦板磨损快、更换困难的问题,通过对方案1~5进行对比,最终选择了扦插U型耐磨卡槽的篦板。这种方式具有延长篦板使用周期、降低材料成本、更换方便等特点。具有很好的推广价值。