国外火力发电机组FCB+小岛运行功能的探讨

2020-12-25 03:08姚卫星祝希海
智能建筑与智慧城市 2020年12期
关键词:汽包厂用电旁路

姚卫星,祝希海

(1.中国电建集团江西省电力设计院有限公司;2.中国水利水电第十二工程局有限公司)

1 引言

近年来随着我国“一带一路”事业的大力发展,我国出口至国外的火力发电机组越来越多,其中很多国家的电网相对比较薄弱,电网解列事故时有发生,在这些国家特别强调机组的FCB带小岛运行的能力[1],并以此作为机组进入商业运行的必备条件。此外,国外有些镍铁冶炼项目的自备电厂,未与主电网相连,孤网运行,厂内电网比较薄弱,电厂机组的负荷特性与冶炼厂的负荷匹配度不好,这对机组的运行水平提出了很高的要求,为此,FCB技术就变成了一项应急的关键技术。本文总结以往的FCB试验的成功经验,完善机组的FCB功能设计,对小型电网和机组安全稳定运行、抵御突发事故和降低机组运行成本有很大的作用[3],与此同时,对于提高我国火力发电项目国际市场的履约能力有着重要的意义[4]。

2 某200MW机组的系统配置

某200MW机组FCB+小岛运行功能为该项目投入商业运行的必需条件,目前两台机组顺利完成了FCB功能的设计和检验,顺利移交给业主进行商业运行。这两台机组的主要系统配置为锅炉最大连续蒸发量:661t/h;过热器出口压力/温度:13.53MPa/541℃;再热蒸汽流量: 595.4 t/h;再热蒸汽进口/出口温度: 337℃/541℃。

汽轮机为超高压,一次再热发电机组,额定出力:210 MW;主蒸汽流量:629t/h;主汽门进汽压力/温度:12.75 MPa/538℃;再热蒸汽流量:542.672t/h;高压缸排气压力:2.744MPa;中压汽门进汽压力/温度:2.469MPa/538℃;发电机为水氢氢型,额定功率/容量:210 MW/247 MVA;额定电压/电流15.75kV/9057A;励磁方式:静态励磁。

汽机旁路采用二级串联旁路系统,高压旁路容量为70%BMCR,低压旁路容量为高旁流量+高旁喷水量。旁路的驱动执行器为液(油)动执行器,旁路系统常规全行程时间为10s。同时,旁路具有快开快关功能,在紧急状态下,开启或关闭仅需要2s。此外,为防止再热系统超压,锅筒、过热器主蒸汽管道和再热器热段管道上共装设12只弹簧安全阀和2只EBV阀,安全阀主要参数表1所示。

从表中可以看出2台PCV(EBV)阀总容量达到20.57%BMCR,超过了ASME标准10% BMCR的配置。这种大容量EBV +旁路配置,可有效解决锅炉压力超压的安全隐患,用少量的蒸汽损失,换取机组的安全,同时降低机组的造价。

表1 EBV阀与安全阀主要参数表

此外,为了保证给水和凝结水系统的稳定性,给水系统配置了3×50%容量电动给水泵,凝结水系统配置了2×100%容量变频凝结水泵[1]。

3 设计要点

①FCB功能的实现是各专业共同配合的结果,特别需要机务、电气、热控专业的紧密协作,从各工艺系统的设计、各主辅设备的配置选型、控制逻辑和保护的确定等方面都需要紧密配合,要求机、电、控专业主设计人要有很强的责任心和协作能力。

②由于FCB功能都是在电网突发故障的情况下投入,机组瞬间失去外部负荷,处于全停边缘瞬间的快速控制,这留给控制系统的反应时间很短,FCB要求控制系统的反应时间足够快速。同时,要求DCS控制系统全面参与,容不得丝毫闪失。机、炉、电所有自动控制系统都要在极短时间内响应、过程调节准确反应,调节精度要求高,这对机组DCS和DEH控制系统提出了很高的要求,特别是DEH的汽机转速控制。为此需要提高DCS和DEH系统的响应能力,在设备选型中严格按照100ms响应时间来选型。

③为实现机组的FCB功能,相关工艺系统及设备的要求将有所提高,这大大增加了项目的投资。如设置大容量的高旁和低旁(驱动采用液动型)、增设发电机出口断路器、增加锅炉主汽系统和再热系统的安全门容量和数量等,同时应对凝汽器、重要热力管道及管材材质进行FCB工况下的计算,以保证机组和设备的安全。整个系统的设计和设备的选型要以工质平衡为原则,通过优化系统配置和控制逻辑,以达到降低FCB工况操作难度的目的。

④FCB投入后,锅炉过热器压力/温度、汽包炉水位、汽机转速控制、凝汽器排气压力、锅炉能否稳燃[3]都是控制的难点,对FCB能否成功影响很大。这些控制点协调或控制不好,很容易触发机组保护动作,导致机组打闸,FCB失败,所以要提前对控制策略进行设计,要与设备性能相匹配。

⑤需要对FCB失败后机组存在的危险进行预想分析,进行逻辑优化,把FCB运行控制在可控的状态,不能发生严重事故或影响各主要设备的寿命[3]。

4 机组FCB试验结果

以印尼某200MW机组为例,其第一台机组于2019年6月进行100%FCB试验及投入运行。此次FCB投入运行基本参数如下:2019年6月19日22:00,零功率动作(主变高压侧功率突变)、发电机GCB合位、汽机主汽门开位,三条件与关系触发FCB动作信号,FCB投入,机组负荷瞬间从210MW突变至18MW,随后稳定在14MW带厂用电运行,从22:00~24:00两小时之间厂用电负荷一直在10MW~14MW之间波动,机组基本稳定在带10MW厂用电运行状态。期间,汽包水位波动较大,从-180cm~118cm反复波动,通过调节给水流量最终稳定在-25cm~15cm之间。汽包温度较为稳定,在330℃±5℃上下浮动,汽包压力12MPa~14.73MPa之间波动。FCB运行初期给水流量波动较大,从622 t/h~10t/h,通过人工干预,逐步稳定,满足了汽包水位波动的调节要求[2]。FCB运行状态下各主要参数变化曲线如下图1所示。

图1 FCB运行状态下各主要参数变化曲线图

从图中可以看出,波动最大的还是汽包水位、给水流量和给煤量。其中,FCB投入后,给水流量下降的比较缓慢,而蒸汽流量会大幅度突降,这引起锅炉汽水不平衡。汽包水位波动较大,这时就要通过高旁阀进行调节,保持锅炉的汽水平衡,稳定汽包水位。同时,在稳定燃烧的情况下,逐步分级退出磨煤机,降低给煤量,使得锅炉负荷与FCB运行相配备。从图中可以看出22:18分FCB运行基本稳定,效果良好,期间进行了一次FCB复位试验,各参数基本稳定[4]。

5 结语

本文介绍了某200MW机组成功实现FCB+厂用电小岛功能的经验,从系统设计要点和设备的配置选型方面进行了分析,区别于国内很多电厂高旁阀+PCV阀容量达到或接近100%BMCR工况的配置[2],这大大减少了机组的造价,降低了主厂房布置的难度。在系统的设计和设备的配置过程中,以工质平衡为原则,通过优化系统配置和控制逻辑,减少FCB工况的操作难度,在节省投资的情况下,顺利实现了FCB+厂用电小岛运行的功能,值得进一步推广应用。

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