王洋 智雷勇
摘 要: 铝电解低电压生产过程中易出现铝电解槽下料口不畅通的情况,影响生产品质。提出一种铝电解槽打壳气缸行程检测方法,以改进行程质量。通过检测打壳锤头浸入电解质后的电压变化,判断下料口是否畅通;针对气缸体与气缸导杆之间、气缸导杆与打壳锤头之间信号导通不良的问题,提出了检测措施,实施针对性改造。检测方法:一是采集每次打壳获取的电压采样数据,当打壳锤头浸入电解质后的电压值接近于槽压时,表明下料口畅通;二是当电压值接近于0 V时,表明下料口堵塞。通过监控采样数据的波动段,判断打壳锤头浸入电解质的状态,通过适当缩短无效打壳时间,减少锤头粘包情况的发生,延长锤头使用寿命。
关键词: 铝电解槽;打壳气缸;气缸行程;槽压;锤头粘包
中图分类号:TH138.51 文献标识码:A 文章编号:2095-8412 (2020) 05-051-06
工业技术创新 URL: http://gyjs.cbpt.cnki.net DOI: 10.14103/j.issn.2095-8412.2020.05.010
引言
在节能减排需求日益提高的大环境下,铝电解生产正朝着降低工作电压、提高电流效率、缩短有效极距的方向发展[1]。同时,由于国内氧化铝矿品质较低,富锂氧化铝在铝电解生产中受到广泛应用。在富锂电解质体系中实施铝电解低电压生产的过程中,电解温度进一步降低[2],电解质粘度增加,造成氧化铝溶解性能下降,导致铝电解槽下料口不畅通、发生阳极效应的情况时有发生。铝电解生产单位目前主要使用打壳气缸,打壳过程未受到监测,无法确定打壳的有效性。
国外普遍使用智能化打壳气锤,以节气为主要目的,但成本昂贵,无法满足经济性要求。在国内,针对打壳气缸的节气问题,文献[3]采用减压模块,降低待工期间的供气压力,以减少压缩空气泄漏量,文献[4]采用先进气控阀技术,在打壳时根据阻力的增大来增加供气压力,但这些方法都无法检测打壳气缸是否满行程工作、下料口是否畅通等。影响电解槽下料的因素较多,下料控制的主要的依据是槽电阻[5],较大的锤头粘包会阻止氧化铝进入电解槽,导致打壳气缸不能满行程工作。缩短锤头浸入电解质的时间和深度,可有效减少锤头粘包情况的发生,还可延长锤头使用寿命[6]。文献[7]利用电解质温度实现下料状态检测,但电解质温度高时腐蚀性强,使得检测设备可靠性降低。此外还有使用行程开关或磁性开关来检测打壳气缸行程的实验,但铝电解槽内高温、强磁、高腐蚀等恶劣环境和气缸高频运动等的影响,也使得检测设备故障率较高,无法投入实际应用。
本文采用自行研发的实用新型专利《一种电解槽内电解质的电信号采集的辅助装置》[8],通过检测打壳锤头浸入电解质后的电压变化,判断下料口是否畅通。同时,针对气缸体与气缸导杆之间、气缸导杆与打壳锤头之间信号导通不良的问题,实施针对性改造。形成了一种铝电解槽打壳气缸行程检测方法,具有很强的实用性。
1 打壳气缸行程检测原理
如图1所示,铝电解槽分为上、下两部分,两部分相互绝缘。上部安装有打壳气缸、铝制阳极等,气缸、阳极与电解槽上部相互绝缘。电解槽下部由电解质、铝液、阳极炭块、阴极炭块、阴极钢棒和钢壳等组成,炭块与钢壳之间填充耐火材料和防渗材料,实现保温、防漏。电解槽使用的绝缘安装板通常为机械性能较好的电木板。
电解质是由氧化铝和冰晶石组成的熔融液体,温度通常在950℃左右,具备一定的导电能力,且电阻与氧化铝浓度有关。阳极碳块浸入其中,与铝液形成有效极距。电解槽由铝制阳极、阳极炭块、电解质、铝液、阴极炭块、阴极依次形成电流回路,相邻电解槽采用串联供电的方式,因此各槽电流相同、电压略有不同。电解槽通常按照电流,如260 kA、400 kA、600 kA等分类,且不同电解厂采用不同的工艺参数,故槽压会有一些差别,但通常在4 V±0.5 V范围内。如发生阳极效应,槽压会快速上升到10 V甚至20 V以上,在电流恒定的情况下,电压急剧增大会造成能耗的巨大浪费。
如前所述,打壳气缸安装在电解槽的上部,并与电解槽上部结构绝缘,打壳气缸导杆与钢制打壳锤头通过销钉结构连接,打壳锤头长度余量较大,能浸入电解质中。开始打壳时,打壳气缸导杆带动打壳锤头上下运动,打开结壳层,浸入电解质中。未打壳时,打壳气缸、打壳锤头与电解槽其他结构保持绝缘,处于悬空状态,此时打壳气缸与电解槽阴极间的压差约为0 V。在打壳过程中,打壳锤头浸入电解质中,打壳锤头、打壳气缸导杆、气缸皆为金属,因此气缸与电解槽阴极间的电压值会向槽压值靠近。理想状态下,打壳锤头接触到电解质后的电压值与槽压值接近,打壳锤头离开电解质后的电压值接近于0 V。
因此,在打壳过程中检测打壳气缸与电解槽阴极间的压差,通过电压值的相关性判断出打壳锤头是否接触到电解质,即可对下料口状态进行定性判断。打壳锤头接触到电解质,即说明下料口是畅通的。一旦检测到打壳锤头与电解质接触,即停止打壳、收回打壳锤头,还可缩短打壳锤头深入电解质的时间,延长打壳锤头使用寿命,减少锤头沾包情况。
2 实验方案设计
选取1台260 kA电解槽的1个打壳气缸进行实验方案设计,包含实验控制系统设计、现场采样信号线铺设和实验结果分析3个部分。
2.1 实验控制系统设计
实验控制系统应具有数字量输入2路(按键)、模拟量输入1路(采集电压)、数字量输出1路(打壳继电器),且应具备显示和数据存储功能。操作按键可实现打壳控制、打壳时间调整等功能。从存储卡可读取打壳时采集的电压值。
实验控制系统如图2所示。系統采用STM32F103单片机,集成A/D模块。气缸的检测电压通过电阻分压和放大器放大后输入到单片机A/D接口引脚。显示模块采用数码管,显示打壳时间。存储模块采用Micro SD卡,存储打壳时采集的电压值。
打壳开始时间与打壳结束时间是根据打壳继电器得电时间来判断的。继电器线圈得电,继电器负载端闭合,打壳电磁阀得电,打壳气缸上腔充气、下腔排气,气缸导杆带动打壳锤头向下运动;继电器线圈失电,继电器负载端断开,打壳电磁阀失电,打壳气缸上腔排气、下腔充气,气缸带动打壳锤头向上运动。
实验控制系统工作过程为:首先通过按键1调整好打壳时间,通常为2~4 s,保证打壳气缸满行程;然后通过按键2发出打壳指令,控制打壳继电器闭合,同时A/D接口开始以1 ms/次的频率进行采样;最后打壳结束,打壳继电器断开,同时A/D接口采样结束,并将该次打壳采样数据存入存储卡中。
2.2 现场采样信号线铺设
由于检测方法较为简单,因此只需采集气缸体电压信号即可。1个打壳气缸仅需1根信号线,安装在气缸顶部容易操作的地方并压紧,如图3所示。
2.3 实验结果初步分析
按照章节2.1和2.2的要求进行实验。电解槽槽压为3.84 V,压缩空气压力为0.45 MPa,实验的打壳时间设定為3 s,1次打壳可采集3 000个数据。
初步采样结果如图4所示。对下料口畅通时1次打壳获取的3 000个数据进行分析。横向为3 000个数据点,纵向为各数据点对应的电压值。从图4中可以看到,采样末段数据跳变剧烈,严重影响到数据的下一步分析。而且采样中发现,非常多的采样结果与图4类似,说明采样通道受到了干扰。
3 采样通道改进
当打壳气缸不运动时,测量发现气缸体与打壳锤头之间的导通性能是良好的,但分析实验数据发现:气缸在运动过程中导通性能受到了影响。气缸体与法兰盘采用螺栓连接,信号导通较好,但气缸体内使用的润滑剂有一定的绝缘作用,导致法兰盘与气缸导杆之间、气缸体与气缸导杆之间信号导通不良。而且,气缸导杆与打壳锤头的连接采用销钉结构,也会导致信号导通不良。因此,进行针对性的改造,保证电信号从打壳锤头到气缸体的采样通道畅通。
3.1 气缸体与气缸导杆之间导通改造
设计如图5所示的采样辅助装置。由两个L型角钢组成采样辅助装置主体,装置顶端利用气缸体与法兰盘之间的固定螺钉进行固定,中部可以调整长度,底端安装1个带铜管的扭簧。扭簧形成的压力将铜管紧紧压到气缸导杆上。电信号的传递过程为:气缸导杆→铜管→扭簧→采样辅助装置主体→气缸体[8]。压在气缸导杆上的套管采用铜材质,大大减少了对气缸导杆镀铬材料的磨损。
3.2 气缸导杆与打壳锤头之间导通改造
如图6所示,连接气缸导杆和打壳锤头的销钉结构会影响电信号的传递,尤其是在打壳运动过程中更是如此,且对随机性影响较大。首先,打磨打壳锤头和气缸导杆端头,除掉生锈层。然后,用钢缆连接导杆端头和打壳锤头,并用喉箍将钢缆两端分别与气缸导杆和打壳锤头进行紧固,钢缆中部留一些活动余量。
4 改进后实验
采样通道改进后,再次进行实验,电解槽槽压为3.82 V,压缩空气压力为0.45 MPa,打壳时间设定为3 s,1次打壳可采集3 000个数据。分别对下料口畅通和下料口堵塞两种状态进行打壳过程采样。
4.1 下料口畅通
对下料口畅通时1次打壳获取的数据进行分析。从图7a所示采样数据中可以看出,采样的前段电压数据处在0 V附近,中间波动段表明打壳锤头刚接触到电解质,因锤头温度较低,在接触的瞬间,电解质在锤头表面结壳,影响电信号传递,但很快又被电解质所融化,电信号传递恢复正常,因此后段电压比较平稳,且接近于槽压。现场实物图如图7b所示。
4.2 下料口堵塞
对下料口堵塞时1次打壳获取的数据进行分析。从图8a所示采样数据可以看出,采样的前段电压数据平稳地处在0 V附近,中间波动段表明打壳锤头刚进入氧化铝堆料中或冲击到电解质结块,打壳锤头稳定在最低处后,后段电压比较平稳地接近于0 V。现场实物图如图8b所示。
4.3 实验结果分析
由章节4.1和4.2的实验结果可知:当下料口畅通时,打壳锤头顺利浸入电解质中,控制系统可检测到稳定的、接近于槽压的电压值;当下料口堵塞或发生其他情况时,打壳锤头无法浸入电解质中,打壳锤头和电解质被氧化铝或电解质硬块隔离开,因此电解质中的电压无法通过打壳锤头传递到控制系统,即控制系统检测电压值接近于0 V。
控制系统通过采集每次打壳的电压曲线,并分析浸入电解质之后的电压值是接近于槽压还是接近于0 V,即可判断出当前下料口是否畅通。而且采样数据的波动段可作为打壳锤头浸入电解质的标志,可适当缩短无效打壳时间,以期减少锤头粘包、延长锤头使用寿命。
5 结论与展望
本文采用自行研发的实用新型专利《一种电解槽内电解质的电信号采集的辅助装置》,通过检测打壳锤头浸入电解质后的电压变化,判断下料口是否畅通。同时,针对信号导通不良的问题,实施了针对性改造。主要结论有:
(1)下料口是畅通还是堵塞,与采样数据后段具有非常明显的相关性。当下料口畅通时,采集的电压稳定地接近于槽压;当下料口堵塞时,采集的电压比较稳定地接近于0 V。
(2)对采样数据波动段的判断,可作为打壳锤头是否浸入电解质的标志。在波动段后,尽快判断出气缸是否满行程,并尽快收回打壳锤头,可减少打壳锤头在电解质中的停留时间和深度,减少锤头粘包,延长锤头使用寿命。
因各种条件限制,本文没有对电解槽周围磁场对检测方法的影响进行研究,也没有对该方法检测下料口堵塞的准确性进行深入研究,后续应继续深化。
参考文献
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作者简介:
王洋(1986—),通信作者,男,汉族,河南郑州人,东北大学硕士,工程师。从事铝电解智能设备和列车智能运维研究。
E-mail: 562828007@qq.com
(收稿日期:2020-07-22)