胡永康 吕恩浩 吕文雅
【摘 要】当前济南卷烟厂卷包车间共有PROTOS-70卷烟机组十八台,是车间数量最多的卷烟设备,在卷烟生产中起着不可替代的作用。同时随着2019年推出的新产品泰山(金将中支)受到市场的广泛好评,销量不断增加,消费者关注程度越来越高,作为中支规格的卷烟,由PROTOS-70卷烟机改造后进行生产,因此必须提高设备应用和保障能力。
【關键词】泰山(金将中支);PROTOS-70卷烟机;质量缺陷;产品质量
引言
泰山(金将中支)作为我厂重点培育的品牌,为进一步提高泰山(金将中支)产品质量,降低烟支质量缺陷发生频次,提高产品质量保障能力,是当前的重要任务,鉴于PROTOS-70系列卷包生产线设备老旧,技术落后,卷烟产品质量保证能力较车间现有其他型号卷烟机有较大差距,同时由于泰山(金将中支)水松纸为高光水松纸,不易卷曲,厂家水松纸规格频繁更换,在生产过程中容易出现搓接不良、泡皱等质量问题。
1.PROTOS-70型卷接机组接装机部分概述
PROTOS-70型卷接机组的接装机部分为YJ27接装机,由烟支供给系统、滤嘴供给系统、水松纸供给及上胶系统、搓接成型系统、烟支掉头检测输出系统组成。YJ27接装机烟支供给系统接收YJ17卷烟机上传送过来的双倍长度烟支,经切割鼓轮切割成两支等长的符合标准的烟支,通过分离鼓轮将烟支分离,中间放入双倍长度的滤嘴段,由汇合鼓轮和靠拢鼓轮将两支烟支和滤嘴段并拢,形成“烟组”。
2.泰山(金将中支)产品质量缺陷统计
对泰山(金将中支)进行为期一个月的定期抽检,每天抽检5次,每次样品100支,共收集到样品12000个,具体统计见下表。
从上表可以看出,统计发现,烟支外观缺陷达93次,缺陷率达到93/12000=7.7‰,其中水松纸搓接不良缺陷频次高到57次,占到烟支外观质量缺陷总数的61.29%,缺陷率达到57/12000=4.75‰,是我们本次课题要解决的症结问题。
3.降低泰山(金将中支)烟支外观缺陷频次分析
3.1加装水松纸片清洁装置
在设备生产运行时,有时多余的水松纸片会残留在搓接鼓轮上方,搓接鼓轮上方水松纸片堆积,在烟支搓接过程中混入,造成水松纸包装不良缺陷。因此设计在搓接鼓轮上方增加负压吸风装置,将回落到鼓轮上的水松纸片吸走,以防水松纸片在搓接鼓轮粘连,导致烟支搓接过程中出现水松纸包装缺陷。
3.2调整搓板位置
PROTOS-70卷烟机搓板位于搓接鼓轮七点位方位,带胶水松纸片在空气中暴露时间较长,容易引起搓板堵塞故障,造成水松纸搓接不良现象,且不易清理。针对此项问题,设计对设备组件进行调整,将搓板位置由原七点位调整至五点位,减少带胶水松纸暴漏在空气中的时间,降低水松纸搓接缺陷发生频率。
3.3增加搓接鼓轮表面负压吸风孔
搓现搓接鼓轮上的吸风对水松纸的吸附力较小,容易造成水松纸位移、翘边、烟支脱落等状况,进而导致水松纸搓接不良现象。针对此项问题,对鼓轮机械强度进行分析后,选择在搓接鼓轮表面增加负压吸风孔,以增加搓接鼓轮对水松纸片的吸附能力,降低水松纸搓接缺陷发生频率。
3.4改变搓板表面纹路
与车间其他先进卷烟机型对比,发现PROTOS-M5卷烟机和ZJ112卷烟机搓板表面更加粗糙,发生水松纸搓接不良的频率远低于PROTOS-70卷烟机。故而设计将原有搓板横纹花纹改成网纹花纹,两侧改为竖纹,既能减少胶垢堆积,也能增大搓板对水松纸的摩擦力,减少水松纸搓接不良发生次数。
4.效果及经济分析
对策实施后,再次对泰山(金将中支)进行为期一个月的定期抽检,每天每机台抽检三次,每次样品20支,共收集到样品12960个。统计发现改进后水松纸搓接不良现象出现频次大大降低,结果见下表。
从上表知,烟支外观缺陷率从活动前的7.7‰减少到现在的47/12960=3.6‰,水松纸包装缺陷由主要影响因素变为次要影响因素。通过以上改进,大幅度减少了烟支外观缺陷率,提高了产品质量和产品美誉度,树立了良好的品牌形象,为企业“提质增效”攻坚战提供了很大帮助。
5.结论与展望
通过对烟支卷接过程的“一吸一清 搓板位置及花纹”四项改进,系统的对水松纸包装缺陷问题进行了解决,具有较高的可复制性,为行业内解决水松纸包装缺陷难题提供了思路和方法。下一步将针对PROTOS-70卷烟机烟支表面褶皱较多情况进行分析,进一步减少烟支水松纸包装缺陷产生的概率
参考文献
[1]郭红霞,曹俊丽等. 浅析降低烟支外观缺陷率的要因[J]. 商品与质量·消费视点. 2013(06).
[2]宋燕宏. 烟支滤嘴接装质量分析与新型搓接方式研究[D]. 昆明理工大学. 2015.4
作者简介:胡永康(1996.01-),男,汉族,山东临沂人,本科。