循环SBA冷却器E-2206泄漏原因分析

2020-11-20 09:48哈兴凯
装备维修技术 2020年11期
关键词:泄漏流速

哈兴凯

摘要:循环SBA冷却器E-2206封堵管束已经43%远大于15%,严重影响了换热器的换热效率,给装置的长满优运行状况,给装置的安全生产带来了隐患,给装置设备管理工作带来了一定的难度。

关键词:垢下腐蚀; 泄漏; 流速

1 换热器出现管束泄漏的概述

循环SBA冷却器E-2206分别于2015年11月装置大检修期间,发现管束泄漏封堵管束8根。2017年11月装置小修期间发现管束泄漏封堵管束15根,2018年8月24日在装置生产过程中发现循环水池有异味,经排查循环水换热器发现E-2206管束泄漏,检修封堵管束20根。(该换热器共计管束100根),3次检修共计封堵43根,封堵管束已经43%远大于15%,严重影响了换热器的换热效率,给装置的长满优运行状况,给装置的安全生产带来了隐患,给装置设备管理工作带来了一定的难度。

2 分析换热器管束泄漏的情况

2.1换热器基本运行参数

2.2换热器工作的基本原理

循环SBA冷却器E-2206是U型管的循环水换热器,温度为112℃左右的C-2252塔釜物料SBA通过塔釜泵P-2254A/B泵进入循环SBA冷却器E-2206经过冷却后温度约为45℃的物料SBA进入到粗MEK储罐V-2202.该换热器如果发生管束泄漏,循环水进入MEK系统,将会给MEK干燥塔C-2251脱水干燥增减难度,循环水泄漏过大,干燥塔C-2251脱水干燥负荷过重,无法将水带干净,将会直接影响甲乙酮产品的质量。

2.3分析换热器管束泄漏原因

温度为112℃左右的C-2252塔釜物料其组分以SBA为主进入E-2206壳程冷却后转变为约35℃左右的物料进入到V-2202,在这个过程当中大约有75℃的 温度差异。这样会导致管程循环水温度会有很大的提升,从而更容易产生结垢,碳酸钙等水垢从水中析出的过程,就是微溶性盐从溶液中结晶沉淀的一种过程,按结晶动力学观点,认为结晶的过程首先是发生晶核,形成少量的微晶粒,然后这种微小的晶体在溶液中由于热运动(布朗运动)不断地相互碰撞,和金属器壁也不断地进行碰撞,碰撞的结果就提供了晶体生长的机会,使小晶体不断变成了大晶体,也就是说要形成碳酸钙层垢,碳酸钙小晶粒在溶液中必须按一种特有的次序集合或排列才能形成。碳酸钙是盐类,有离子晶格,只有当一分子碳酸钙小晶粒以所带正电荷的Ca2+部分向另有分子碳酸钙小晶粒的带负电荷的CO32-部分碰撞,才能彼此互相结合,形成较大的晶体,若继续不断地按一定的方向碰撞,就形成了覆盖传热表面的垢层。致使管程循环水受阻,逐渐增大导致管程循环水流速降低,形成垢下腐蚀,长期工况下致使换热器管束泄漏.

Ca2++2HCO3-  →CaCO3+CO2 十H2O  Mg2++2HCO3-  →Mg(OH)2 +2CO2

其次由于该换热器位于装置地面一层,为了平衡各个循环水换热器用户循环水流量,避免垢下腐蚀的形成,E-2206循环水阀位不易开的过大,循环水流量偏小,也是形成垢下腐蚀的原因.

3 措施方案及取得的效果

3.1、措施方案

换热器E-2206是U型管结构换热器,当换热器管束内产生结垢,再者换热器温度相对较高,管束疏通极为困难,清洗极为不便,严重影响了换热器的换热面积.将换热器结构更换为固定管板结构,便于疏通管束,有利于循环水流速,降低了够下腐蚀的形成.

换热器材质是碳鋼材质,形成垢下腐蚀,结垢会越来越严重,循环水受阻会越来越大,流速越来越小,腐蚀越来越重,管束更容易发生泄漏,将换热器材质提升为不锈钢材质,增加了管束的耐腐蚀性,保障了循环水介质的流通性,提高了介质的流速,降低了垢下腐蚀的形成.避免了换热器管束发生泄漏,装置的长周期运行提供了保障,装置的安全生产消除了隐患.

定期监测循环水换热器流速,根据监测结果及时调节循环水流量,对流速不达标的换热器进行重点关注,保障各个用户循环水流速达标,防止垢下腐蚀的发生,避免换热器管束发生泄漏.

3.2取得的效果

车间在2019年5月装置停工大检修中对换热器进行更新,目前换热器运行状况良好,保障了装置的长满优运行,消除装置的安全生产的隐患,提升了设备管理的工作.

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