王浩 董忠强 李光野
摘要: 介绍圆盘给料机主要用于炼铁厂烧结配料工艺,在配料工艺中为提供矿粉、溶剂等生产物料的设备,圆盘给料机的工作方式,在生产过程中发现的问题进行对工艺设备的改造,通过对烧结配料圆盘给料机的电气控制改造,用西门子M440变频器作为调速的控件,通过对控制原理及变频器参数的调整,改善了工艺流程,提高了非正常状态下的工作效率。保证了设备的作业率,在处理卡料时避免造成人身伤害,提高了安全系数,减少了设备维修人员劳动强度。
关键词:圆盘给料机、料门、变频器、电位计、继电器。
1、生产过程中常出现的问题
(1)圆盘给料机联轴器是棒销(尼龙棒)连接,但棒销孔是两端联轴器不同心,更换尼龙棒困难,电机不易对中,更换棒销时间长,存在生产隐患。
(2)物料水分大,温度低,料仓壁光洁度小,物料易粘连在料仓壁上。
(3)圆盘传动小锥齿受力磨损后联接键易窜动,导致键加快磨损,从而导致联接键窜出。
(4)圆盘工作面磨损快。
(5)圆盘锥孔易磨损,圆盘运行时摆动,需整体更换圆盘,造成浪费。
(6)天气温度低时会出现冻块,同时各类矿物料中时常夹带一些异物,有时还会有脱落的衬板等金属物体进入圆盘料仓中,导致出现卡阻现象,至使电机电流过载跳电停机。
2、目前解决圆盘卡料现象的办法:
烧结圆盘给料机在配料运行过程中,料门经常有卡料现象,料不能下到皮带上,影响烧结质量和产量,通常作法是操作工用扦子将料块捅碎。或找电工进行电机倒相,进行反向运行,将料块活动一下,再倒回正向运转,料块就能出来了。操作工用扦子捅料,此种作法及不安全,因为地方狭小,紧挨着又是上料运行的皮带,容易发生人生伤亡事故,找电工进行电机倒相,需要停电、接线,处理时间长,影响烧结机正常生产,降低设备作业率,导致生产人员及维修人员工作量加大,从而影响前一生产工艺的变相调整。
3、有效的改造方案:
根据机械和工藝要求,圆盘给料机可以反转运行,现将原只能单方向运行的圆盘给料机改为可以正反双方向运行,当卡料时,岗位操作工可以将圆盘给料机在现场操作箱上进行手动反向运行,反复进行操作几次就可以将卡料的现象消除,这样即缩短了卡料解决的时间,也提高了安全操作系数。
4.改造后的原理说明:
4.1新增加的反向运行采用的是点动控制方式。确保设备的安全运行。
4.2手、自动转换由现场操作箱控制,经继电器K5、K6进行转换,分别接通手、自动的给定值,确保设备唯一性控制。
4.3反转点动给定值的大小可以通过调节现场电位计来实现,也是通过变频器控制的,根据现场情况调整电动机的转速。
5、改造实施过程:
5.1利用检修时间,对圆盘给料机逐个进行改造。
5.2在现场操作箱上安装按钮及转换开关并按原理图进行配线。
5.3在现场操作箱与配料电气室之间查找、校对原有的控制电缆并按号接线。
5.4在配料电气室的控制柜中安装继电器并按图配线。
5.5变频器控制信号接线。
5.6变频器参数调整。
按P键进入参数设定→选择P10为1进入快速调试→选择相应的参数号进行修改(如电压、电流、功率等)→选择3900为1进行初始化设置→选P03为3然后对应表格将P701--P761进行数据恢复,完成操作。(注:当P3900为1确认后变频器自动进入初始化,此时P1被自动置0,进入用户设置状态。);恢复出厂设置 P0010=30,P0970=1;快速调试,P0304电机额定电压=380V;P0305电机额定电流=45A;
P0307电机额定功率=22KW;P0310电机额定频率=50HZ;
P0311电机额定转速=990r/min;P0700选择命令源由端子输入设置2;
P1000选择频率设定值=27;P1120斜坡上升时间=10;
P1121斜坡下降时间=2;P0701数字输入1功能/5#端子=设置1为正传接通命令;P0702数字输入2功能/6#端子=设置2为反传接通命令;
P0731数字输出1功能设置=52.3变频器故障;P0732数字输出2功能设置=52.7变频器报警;P0733数字输出3功能设置=52.2变频器正在运行;
P0756[0] 模拟输入1类型设置=1为带监控的单极性电压输入(0~+10V);P0756[1] 模拟输入2类型设置=2为单极性电流输入(0~20mA);P0757[1] 模拟输入2的X1值=4;P0759[1] 模拟输入2的X2值=20;P0761[1] 模拟输入2的死区宽度=4;P0776[2]模拟输出的类型= 0 电流输出;1 电压输出/外接频率表,选择模拟输出电压为0~10V情况下,端子12/13或26/27上接一个500Ω电阻。
5.7现场手动试车。
r0020实际的频率设定值;r0021实际频率;r0022转子实际速度;r0024实际输出频率;r0025实际输出电压;r0027实际输出电流;r0032实际功率;r0203变频器的实际型号;P1820输出相序反向设置0 OFF相序正向;设置1 ON 相序反向。(附表为使用人员操作界面)
6、结束语:
利用此次烧结机的检修时间,现场机械及电气检修人员相互配合,齐心协力,最终一次性试车成功,通过此次成功改造,不仅减少了停机时间,提高设备作业率,同时提高了现场岗位人员日常作业的安全系数,降低劳动强度,为保证烧结机工艺指标运行稳定提供了坚实的基础。特别是在冬季生产中,物料冻块增多,造成堵料处理,需要时常进行倒转运行排料,此改造的长时间运行稳定使用效果明显。
参考文献
1.多里坤·艾克白尔.浅谈电气自动化设备的稳定性控制[J].电子测试,2020(13):15-16.