乔 磊
(西山煤电(集团)公司屯兰矿,山西 古交 030200)
空巷是综采工作在推进过程中需通过的硐室、巷道。 综采工作面在生产过程中,如遇到空巷,很容易造成大面积的冒顶,造成严重安全隐患,但如果综采面直接跳过空巷区域重新开切眼,将会造成严重的资源浪费[1]。在煤炭资源日益紧张的背景下,掌握综采工作面过平行全长大断面空巷的技术,在保证回采安全的前提下,对于提高资源回采率、节约开采成本和保证回采进度具有十分重大的意义[2-3]。本文针对屯兰矿18403 工作面过空巷技术进行应用探索。
屯兰矿18403 工作面位于南翼下组煤盘区右翼,工作面沿8 号煤顶板掘进,煤层总厚度为1.9~3.3 m,平均厚度2.75 m,局部含有一层夹矸,夹矸总厚0.2~0.5 m,平均0.34 m。工作面整体呈单斜构造,向南西倾斜,煤层倾角3°~6°,平均4°。该区地质构造简单,断层、陷落柱不发育。 18403 工作面煤层顶底板岩性情况见表1。
表1 18403 工作面顶底板岩性
18403 皮带顺槽复用18401 轨道顺槽沿空留巷,在18401 工作面回采期间,从18403 工作面掘进一条巷道, 从而缩短18403 工作面回采的过渡时间,缓解矿井衔接紧张的情况。18403 空巷与工作面平行,全长235 m,宽4.5 m,高3 m。 18403 空巷上山邻近采空区、在回采期间顶板来压有变形,部分地段顶板冒落,如何确保安全、顺利、快速通过空巷已成为制约工作面安全生产的主要问题。 18403 工作面巷道位置关系见图1。
图1 18403 工作面巷道位置关系
在回采工作面距18403 空巷300 m 时对空巷及抹角区加强支护: 先沿巷道中心线打一排Φ28.6 mm×6 300 mm 锚索,间距1 800 mm;巷道内架设“一梁三柱”1.5°走向棚, 棚梁采用4 000 mm 11#矿用工字钢,梁距800 mm,棚腿采用DW35 单体,柱距1 950 mm,中间单体沿巷道中心线打设,两侧单体各距帮300 mm。
18403 空巷两端抹角区、 轨道顺槽距空巷口9 m范围内、 皮带顺槽距空巷口13 m 范围内采用11#工字钢+Φ21.6 mm×6 300 mm 锚索支护,钢梁平行工作面打设,梁上打眼,锚索从眼内打设形成锁梁,两巷锚索间排距1 300 mm×1 000 mm, 抹角区锚索间排距1 200 mm×1 000 mm。
空巷及抹角支护方式见图2。
图2 18403 空巷支护平面、断面
18403 工作面回采至距空巷200 m 时, 在空巷处采用深孔爆破技术对顶板进行切顶卸压,切断综采工作面周期来压应力传递路径,改善工作面回采时的空巷应力环境。
(1)炮孔布置
通过对巷道顶板岩性观测炮孔切顶至顶板往上12 m 一层煤线高度,炮孔沿空巷落山方向布置,采用CMS1-1200/22(A)煤矿用深孔钻车从轨道顺槽侧往皮带顺槽侧在煤壁夹角处钻孔,炮孔斜长12 m,垂高11.6 m,孔径Φ75 mm,仰角偏向落山侧75°打设,炮孔深入煤体水平距3.8 m。 空巷全长235 m,炮孔每隔5 m 打设1 个,共47 个。
(2)装药量及封泥长度
炮孔深12 m,每个孔装药长度5 m,每米装药量约1.5 kg,即每个孔装药量为7.5 kg,封泥长7 m。
(3)施工工艺流程
安全检查→钻孔→装药→封孔→关闭抽采钻孔→连线爆破→处理隐患→打开抽采钻孔→下一循环(敲帮问顶工作贯穿全作业过程)
炮孔布置见图3。
图3 18403 工作面空巷炮孔布置
工作面在回采至距空巷30 m 时工作面调斜10 m(多采机尾), 根据调斜的工作面与空巷位置角度,在端头、端尾架至煤帮距离不超宽的前提下,使工作面与空巷形成1.5°夹角,缩小空巷顶板在工作面内同时暴露的面积,从而减小控顶范围,预计每次最多揭露45~47 个支架,第一次揭露空巷前,采取提前回撤揭露段靠工作面侧单体的方法,割通后采取支架顶梁进入空巷挑工字钢梁方式通过空巷,空巷支护单体随采随撤,直至工作面全部通过空巷。
工作面推进至距空巷10 m 时, 调整工作面采高,确保与空巷顶底板平缓过渡。
工作面回采至距机尾侧空巷口3 m 时,在空巷对正工作面处30 m 范围内,采煤机放慢速度,瓦斯员必须刀刀检查甲烷浓度, 甲烷浓度低于0.8%时方可作业,如发现异常,立即停机处理。
工作面过空巷,中后部连续加刀,连续向前推进中后部,让中后部支架不断向空巷里推进,当机尾支架推至空巷副帮煤壁, 再连续给机头部分加刀,推机头。
空巷与工作面相交后,闭锁运输机,对空巷对面的支架及左右各五个支架重新升紧一次支架顶梁,保证支架接顶严实,无漏渣掉矸现象,初撑力不低于24 MPa。
被揭露的空巷回撤单体时,每回撤掉一台支架正对面的单体后,必须将相对应的支架超前拉出升紧后方可继续回撤。 回撤单体时,指定专人指挥,采煤机必须停放于距空巷揭露处30 m 之外。 拉移支架时,做到少降快移,并及时支护顶板,使工字钢梁逐步进入支架顶梁。
屯兰矿18403 工作面过空巷采用上述技术方案进行,通过现场观测数据可知:
1)通过观察支护效果,两巷通过时,距空巷30 m时两巷局部有压力显现,顶板下沉量100~200 mm,但基本能保证两巷设备安全通过,在过空巷期间空巷两端头, 在靠近18401 采空区一侧30 m~50 m地段,轨道巷20~30 m 地段存在底鼓现象,底鼓量300~500 mm, 顶板在皮顺侧30 m 段顶板破碎出现网兜,下沉量200~300 mm,矿压显现基本对回采无影响。
2)18403 工作面从一开始揭露至全部通过空巷用时3 个圆班,割煤12 刀,安全快速通过,且无人身伤亡事故和机电设备事故发生。
3) 因前期空巷应用切顶卸压留巷技术和加强支护,顶板下沉量不超过300 mm,压力显现没有预计强烈,达到了预期效果,成功通过了空巷,在综采工作面通过空巷支护设计及回采技术方面取得了突破,为进一步推广切顶卸压技术提供了参考和借鉴。
18403 工作面开采了原计划作为保护煤柱的30 m 煤柱,长235 m,煤厚2 m,容重1.33 t/m3,多回收了约18 753 t 焦煤,增加利润约937.65 万元;直接过空巷,不用搬家倒面,缓解接替紧张情况,节约了回采成本和回采时间,节约成本约350 万元。
针对屯兰矿18403 工作面过空巷技术进行应用探索,得出了如下结论:
1)18403 空巷及抹角区采用加粗锚索+ 锚杆+单体工字钢棚+锚索锁梁联合支护, 支护强度大,支护方式合理,是此次安全快速过空巷的重要保障;
2)采用深孔爆破技术对18403 空巷顶板进行切顶卸压,切断矿山应力传递路径,改善工作面回采时的空巷应力环境。
3)阐述了过空巷时的具体工艺及技术措施。
该项目的应用成功,对综采工作面过平行全长大断面空巷关键技术的总结分析,突破了原有支护设计,为以后相似条件下的安全生产提供技术支撑及指导。 有助于提高资源回采率、增加原煤产量、创造经济效益、避免搬家倒面,缓解生产接替紧张,同时提高工作效率, 保证采煤工作面的安全生产,具有十分重大的意义。