蓝 飞,陈 征,李 越,宋 鑫,薛德栋,张 乐,张晓冉
(1.中海石油(中国)有限公司 天津分公司,天津 300459;2.中海油能源发展股份有限公司 工程技术分公司,天津 300452)
目前,渤海油田步入中后期开发阶段。渤海油田广泛开展分层精细注水,通过分层注入可以缓解层间矛盾,提高层间调控能力与注入水的波及系数,确保较高的采油速度并提高最终采收率[1-3]。目前,渤海油田广泛采用的分层注水管柱包括空心集成技术、同心测调技术及多管分注技术等多种方式,但都存在着适用范围小,不能够满足多层段、大井斜水平井分注要求。基于以上问题,开发研究了电缆永置式井下测调技术。该技术通过完井时,随管柱下入的电缆实时监测控制井下注水工作筒,实现井下温度、压力、注入量的实时监测及调节。该技术避免了钢丝电缆作业,解决了大斜度井及水平井调配的问题[4-6]。该工艺自2015年首次现场施工以来,在施工过程中不断发现问题,针对这些问题不断改进,并在现场论证。目前该工艺逐渐成熟,具备了大面积推广的条件。
图1 电缆永置式井下测调技术管柱(三层)Fig.1 Technological string for the cable present downhole testing and adjustment (3-layer isolation and injection)
测调管柱由电动测调工作筒、分层工具、电缆及其他配套工具组成,如图1所示。
电动测调工作筒用于井下注水量的调节及温度、压力等信号的监测,完井时预制的电缆实现信号的传输及井下工作筒的供电,分层工具用于层间的封隔。通过该系统,可以实现井下参数的实时监测及注水量的实时调节。
适用于各类井型;最大注水量1000m3/d;分注层数8层;耐温150℃;耐压60MPa。
1)适用范围广:目前可实现8层、大斜度、大井深的注入井。单层配注量高,适用于各类井型。
2)智能化:实时动态监测井下参数和水嘴状态,实现了注入量的自动调整,实现了井下测调的智能化。
3)安全性高:设置了单流阀,防反吐;无需钢丝电缆作业,同时设计了超压报警功能,保证注水安全。
图2 大直径测调工作筒结构示意图Fig.2 Stuctural diagram of the large diameter testing and adjustment working barrel
图3 井下管柱配管形式对比Fig.3 The downhole tubing contrast
目前,广泛应用的井下电动测调工作筒外径为116mm,内通径44mm,采用同心结构设计,在保证该层注水量的充足时,保证余下层位的注水需求,满足大排量注水需求。工作筒上部和下部各有一个电磁流量计,两个流量计中间为水嘴,两个流量计计量数值之差为本层流量。两只流量计测试量程大,均为0m3/d~800m3/d,测量误差小于5%,满足渤海油田大流量测试需求;并且水嘴可以无级调节,可实现0~100%的全方位精准开关,满足海上油田精细配注的要求。
通过现场施工,对管柱形式进行了改进,优化配管结构。防砂层段长度一般为20m~300m之间,采用普通配管结构,将电动测调工作筒置于防砂段中部,此时需要将电缆在分层工具处截断进行穿越,用电缆连接器将电缆续接,优化后的管柱结构将电动测调工作筒安装在分层工具下方,两者通过油管短节相连。施工时,电缆通过分层工具的孔道穿出,进而与电动测调工作筒连接。通过改进管柱结构,避免了电缆连接器的使用,减少了井下的风险点,提高了工艺的整体可靠性。
电缆与井下电动工作筒的连接采用插接方式,通过swagelok金属密封结构实现电缆与工作筒的密封。而受加工精度等因素影响,金属卡套密封面加工精度难以满足要求,在压帽压紧密封件时需要施加较大的扭矩,造成连接扣的损坏;同时,电缆与工作筒的连接可能会出现连接失效情况,造成井下系统短路。
图4 电缆接头改进前后对比Fig.4 Connector cable improvement contrast
为了避免井下电缆与工作筒连接失效情况的发生,对电缆连接头密封形式进行了改进,由原来的金属密封形式改为金属密封+O圈密封形式。在接头本体与电缆之间加入O圈,接头本体及电缆之间互相挤压O圈实现密封。
渤海油田多采用油田生产污水和水源井水混合注入方式,但水质长期不达标,含有大量悬浮固体和油污,容易产生铁氧化物、碳酸盐等无机垢伤害和残余油污染,可引起储层渗透率显著降低,注水压力上升,注水量下降,进而影响油井产量。因此,注水井在一定周期内必须进行酸化解堵。
井下电动测调工作筒为满足海上油田大排量的需求,流量测试选用的电磁流量计。该流量计在工作时,电极材料会暴露在液体外,在化学腐蚀和电化学腐蚀的条件下,容易发生腐蚀,所以针对易腐蚀部件进行了酸化试验。通过高温、高压酸化试验,经过多次试验优化选取电极材料,满足现场多频次酸化的需求。
参照SY/T 5405-1996《酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标》标准,对电极进行了腐蚀试验,酸液体系选用现场酸化用BHJ3-C酸,反应釜温度100℃,压力10MPa,反应时间4h。反应结果如图5所示。
最终选定材料酸化试验结果见表1。
通过酸化试验表明哈氏合金在高温、高压状态下4h腐蚀率为4.67g/(m2·h),按照SY/T 5405-1996《酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标》标准中,高温高压动态腐蚀速率测定条件及缓蚀剂评价指标,该材质满足一级腐蚀标准,该材质能够满足测调工作筒电极使用要求。
图5 电极酸化前后对比Fig.5 Acidification of electrodes for acid test
表1 电极腐蚀前后重量对比表Table 1 Weight comparison of electrodes for acid test
该工艺目前自2015年7月开始实施以来,已经在渤海油田应用30口井,其中应用最大井斜为87.62°,最大注水层数为6层,最大单层注入量为900m3/d。目前,施工井次工作平稳,工作筒配注量能够满足地质需求。现场实施表明该工艺可靠稳定,满足了设计的要求。通过现场施工,不断地改进问题,完善施工工艺,保证现场施工方便、可靠,便于工艺的大面积推广。
完善了工具的结构,能够满足渤海油田大排量注水需求。
改进了施工方案及配管工艺,避免了电缆连接器的使用,提高了施工效率及保障了工艺的可靠性。
改进配套工具,能够满足复杂井况的需求,同时考虑现场酸化等措施对工具影响,满足现场措施需求。
通过现场施工逐步对工艺进行改进,工艺逐步发展成熟,满足了大面积推广的条件。
该技术通过适当改进流量计应用到采出井中,可实现大斜度井(水平井)的稳油控水或分段采油。