漂石地层中旋挖成孔的快速施工工艺

2020-11-05 08:27:26王晓曙陈一村张建波杨腾宇
建筑施工 2020年6期
关键词:工效冲孔卵石

王晓曙 陈一村 张建波 杨腾宇

云南建投基础工程有限责任公司 云南 昆明 650501

近年来,我国大力推进扶贫工作,在全国多地推进易地搬迁项目。易地搬迁项目如何改进施工技术,保证按质、按时、高效地完工是关键。本研究针对旋挖桩在富含漂石的深厚卵石地层的施工,借鉴类似工程施工经验,采取了“旋挖+冲孔”“合金钻齿”“牙轮钻”这3种方案进行比选,通过现场验证分析,从而得到有效的处置措施[1-3]。

1 工程概况

背景工程位于云南省怒江州兰坪县境内西南部,项目属高层建筑桩基础施工,共涉及422根桩,桩长为12~18 m。

项目工期紧张,针对旋挖桩基础施工中地质条件较复杂,存在深、厚卵石层(夹杂粒径20~100 cm的漂石)的情况,在保证施工质量与安全的同时提高施工工效,显得尤为重要。

2 工程地质及水文条件

本工程桩基础成孔范围内主要土层有:①耕土、②人工填土、③粉质黏土、③1粉土、③3卵石、③4漂石、③5卵石。勘察深度范围内,揭露地层主要为漂石、卵石地层,为中-强透水层,且地势较高,排泄条件较好,实测钻孔内均未见到稳定的地下水位。

据调查,地下水埋深较深。其中卵石成分为中风化花岗岩,粒径2~8 cm,漂石主要成分为中风化花岗岩,粒径20~80 cm,最大达1 m。地层情况导致旋挖成孔损耗大、工效低。

3 成孔方案比选

本项目紧邻地块施工时,受深、厚卵石层及漂石影响,旋挖成孔速度慢,钻齿消耗量大,施工过程中钻筒维修频繁,施工工效低,施工进度难以保证(图1、图2)。

图1 旋挖钻取出的漂石情况

图2 钻筒、钻齿损坏情况

为保证施工工效,本工程提出了3种方案进行比选。

1)方案一:采用旋挖+冲孔成孔。旋挖成孔用于填土层、黏土层、粉土层及卵石层,钻进至硬层后,更换冲孔桩机施工(根据现场经验,漂石层位于孔深4~10 m附近位置),由冲孔桩机冲破硬层,成孔至桩底。此方案可大幅减少旋挖钻筒、钻齿消耗。由于冲孔桩机施工速度慢,故需增加冲孔桩机数量。该项目施工用电暂未接入,若采用冲孔桩机,需额外增加柴油发电费用。

2)方案二:采用旋挖钻机成孔,配高强、耐磨合金钻齿(图3)。此方案增加一定的成本(单颗钻齿成本提高),但消耗量减少,施工工效有一定提高。采用此方案需考虑补充旋挖钻机。

3)方案三:采用旋挖钻机成孔,配牙轮钻头(图4)。牙轮钻头工作时切削齿交替接触硬层,易于进尺,工作刃总长度长,因而相对减少磨损。此方案增加了成本(单颗钻齿成本大幅提高),但消耗量大幅减少,施工工效提高。采用此方案需考虑补充旋挖钻机。

图3 合金钻齿

图4 牙轮钻头

4 现场适用性分析

4.1 方案一实施情况

项目11#栋、16#栋部分桩基础施工采用方案一,进场1台360型旋挖钻机,6台冲孔桩机。实施过程中,旋挖成孔至漂石层附近的进度为6~8根/(台·d),冲孔桩机成孔至桩底标高的进度为1根/d,根据施工进度计划,每天须完成桩基14根,预估需进场2台旋挖钻机,14台冲孔桩机。冲孔桩机采用柴油发电机供电,若14台冲孔桩机同时施工,需配备约4台400 kW柴油发电机,每天需供柴油约1 120 L,项目成本较高。通过现场实施,方案一适用性不强。

方案一适用于工期要求不高、现场施工用电已接入的项目。

4.2 方案二实施情况

12#栋桩基础施工采用方案二。实施过程中,旋挖成孔平均3~4根/(台·d),甚至达到7根/(台·d),同时钻齿消耗量降低至5~8个/孔。基本满足施工进度要求。根据现场情况,若采用方案二,结合场内已有3台旋挖钻机,额外进场2台旋挖钻机可满足施工进度要求。此外,经项目部调查,由于当地仍有闲置旋挖桩机,故进场费用较低。

方案二适用于工期要求高、旋挖桩机便于补充的项目。

4.3 方案三实施情况

15#栋桩基础采用方案三。实施过程中,旋挖成孔平均4~5根/(台·d),钻齿消耗量降低至平均1~2个/孔,基本满足施工进度要求。若采用方案三,额外进场1台旋挖钻机可满足施工进度要求。

方案三适用于工期要求高、旋挖桩机能够补充的项目,对比方案二,旋挖桩机数量要求较低。

5 工效及经济性对比

经过现场实施,在满足施工进度要求的情况下:

方案一需进场14台冲孔桩机,增加400 kW柴油发电机4台。冲孔桩机从大理装运至现场,进场费用按50 000元/台考虑。

方案二需补充2台旋挖钻机,采购合金钻齿(200元/颗),过程中需进行钻筒维修、钻齿更换。由于本项目周边有闲置旋挖钻机,故进场费用按5 000元/台考虑。

方案三需补充1台旋挖钻机,采购牙轮钻(1 500元/颗),过程中需进行钻筒维修、钻齿更换。由于本项目周边有闲置旋挖钻机,故进出场费用按5 000元/台考虑。

经计算,仅考虑成孔费用的情况下,方案一的综合单价为413.2元/m,方案二的综合单价为359.95元/m,方案三的综合单价为418.3元/m。

6 结语

现场应用证明, “合金钻齿”方案(即方案二)可按工期要求完成桩基础施工,且表现出较好的经济性和施工效率,每米节省成本53.25~58.35元,总计约32万元。经过静载试验检测得知,桩基础承载力满足设计要求。经低应变检测,Ⅰ类桩占比94%以上,Ⅱ类桩占比6%以下,无Ⅲ、Ⅳ类桩现象。该成果为该地区桩基础项目提供了施工经验。

在项目实施过程中,应结合实际地质条件、场地情况、设计要求、工期要求等因素确定合理可行的施工设备及方案,从而在保证工程质量、进度的同时,提高工效及经济性。

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