1030MW发电机漏氢分析与处理

2020-10-23 09:16:32葛宗琴胡海峻焦立峰
工程建设与设计 2020年18期
关键词:砂眼线棒冷水

葛宗琴,胡海峻,焦立峰

(华能南京金陵发电有限公司,南京210034)

1 引言

大型发电机采用水氢冷却方式,发电机定子绕组采用氢内冷,转子铁芯和定子铁芯以及转子绕组采用氢气冷却,发电机定子绕组内冷水渗漏,将导致发电机机内放电,定子绝缘损坏,危及机组安全运行。本文通过对某电厂1#发电机定子绕组漏水问题的处理,从发现问题、查找、处理漏点3方面进行分析和论述,为大型发电机组发电机定子绕组漏水问题的解决提供了一些思路。

2 设备概况

某电厂安装有2台1030MW燃煤汽轮发电机组,发电机定子绕组为直接水冷,定、转子铁芯及转子绕组为氢冷。

发电机内冷水系统采用闭式循环系统[1],由内冷水箱、定冷水泵、冷却装置、过滤器和离子交换器组成,配备2台定冷水冷却器(100%容量)和1台离子交换器。2台离心式定冷水泵,1台工作1台备用,当1台定冷水泵出现故障后能自动切换到另1台运行。发电机额定氢压为500kPa,定子绕组漏氢前,1030MW发电机日均漏氢量计算值在8m3附近。

3 发电机漏氢问题的发现与分析

3.1 问题发现

发电机日均漏氢量每日计算值约为8m3/d。2017年9月9日、10日1号发电机漏氢量增大至12m3/d,发电机日漏氢量有增大的趋势。检查发电机氢气干燥器、氢气冷却器排气门处、发电机汽、励两侧大端盖、氢气系统排污、取样门、密封油系统检查,未发现漏氢点。检查至25m定冷水箱回水观察窗内发现明显气泡,达每分钟60个气泡,根据发电机厂说明书,正常运行时,该处每分钟大约有1个小气泡。在l号发电机定冷水箱顶部排气口用漏氢检测仪检测,漏氢测试仪显示满量程。

综合分析,l号发电机定冷水回水管出现大量气泡,1#发电机日漏氢量增大,定冷水箱排气口处氢气浓度大,发电机定子内冷水内部漏氢现象比较明显,分析发电机内部定冷水系统存在漏点。

3.2 发电机定冷水漏氢的部位和原因

发电机定冷水系统可能漏氢部位及漏氢原因有以下几部分:

1)聚四氟乙烯绝缘引水管。导致聚四氟乙烯绝缘引水管漏氢的原因有:(1)引水管材质差,有砂眼,导致绝缘引水管本身磨破漏水;(2)绝缘引水管过长,运行中引水管与发电机内端盖等金属部分摩擦,导致水管磨破漏水;(3)绝缘引水管连接管螺母松动、O形密封圈老化;(4)绝缘引水管金属压接接头存在制造缺陷,压接部分漏气[2,3]。

2)定子线棒的空芯导线穿空前、水电接头穿孔板封焊处以及水盒封焊处,焊接工艺不良,有虚焊和砂眼的存在,导致空芯导线漏水。

3)定子线棒空芯导线断裂。断裂部位发生在绕组的端部和槽内直线换位处。产生原因为空心线棒材质差,绕组端部处固定不牢,运行中产生100Hz高频振动,致使导线换位加工时产生裂纹进一步扩大和发展,最终断裂[4]。

3.3 发电机漏氢检查

机组停运发电机气体置换结束,与制造厂共同先从人孔门入内检查,未发现明显漏点,在对发电机0.2MPa水压试验时,发现1#发电机汽侧12点钟位置下层线棒水电接头的水盒底板后有水流出(见图1),查阅发电机接线图,故障线圈为3#槽下层线棒。对发电机其他部位进行检查,未发现发电机其他部位存在漏点。拆除分相绝缘隔板检查汽侧3#槽下层线棒外侧第1根不锈钢空芯导线刺水(见图2)。

图1 线棒水盒水

图2 漏点

3.4 定子线棒不锈钢空导渗水原因

3.4.1 发电机定子线棒端部水电接头结构

THDF型发电机的定子线棒由多股空心不锈钢冷却管和实心铜导线组成,为保证良好的散热性,在线棒端部,实芯导线与一连接套焊在一起,不锈钢冷却管焊接至一个水盒,水盒通过聚四氟乙烯(PTFE)绝缘软管与汽端、励端的汇流管相连[5]。上层线棒和下层线棒之间的电连接通过连接套用螺栓连。结构示意图如图3所示。

图3 定子线棒水电接头示意图

3.4.2 不锈钢空芯导线电腐蚀原因分析

拆除故障线棒的绝缘盒,对空导表面进行了清理,表面擦拭清理出铁砂样酥松细颗粒,清理后空导表面及右侧挡板出现一凹坑,周围实心铜线有过热痕迹。

分析认为不锈钢空芯冷却管的不锈钢材料存在结构性缺陷,长期运行出现砂眼,运行中氢压高于水压,不锈钢空芯冷却管砂眼处内冷水虽然不能渗出,但该处的氢气湿度应较其他部位偏高,漏水的3#槽下层线棒是A相绕组的高位线棒,对地电位高达15.8kV,而砂眼处又处于线棒的角边上,内部股线圆角很小,角边上的电场强度特别强,砂眼处湿度较大的氢气在强电场的作用下被电离成氢离子,氢离子腐蚀附近的不锈钢空芯导线,腐蚀生成的铁磁性颗粒在端部漏磁和强电场作用下,产生局部放电和涡流,使不锈钢冷却管表面不断被气化、电离,出现凹坑,挡板附近导体发热,局部放电和电离最终将发展成为A相定子绕组接地,应该只是时间的问题。

4 不锈钢空导砂眼处理

4.1 不锈钢空芯导线砂眼处理方案

制造厂就不锈钢空芯导线砂眼及电腐蚀处理提出如下2个方案:

方案1:将3#下层线棒水电接头处第1根不锈钢空芯导线加橡胶塞直接封堵。优点是处理简单快捷,机组可以快速恢复运行,缺点是机组带负荷能力受限,后续处理时需更换整根线棒,由于THDF型发电机端部采用整体灌胶结构,更换单根线棒需破坏定子端部结构,可能损坏其他线棒绝缘,需拆除或更换的线棒较多,施工工作量均较大,费用高[6]。

方案2:对损坏空芯导线表面进行焊接修补。优点是能够恢复3#线棒的冷却能力,不影响机组带负荷能力,缺点是清理焊接工艺要求高,现场处理时必须做好防止异物进入发电机的措施。

经评估,电厂决定采取第2种方案,对渗漏的不锈钢空芯导线进行清理,并制订发电机内部处理的防护方案。为防止氩弧焊溶解母材时,空芯导线凹坑处太薄导致焊接失败。选择采用银钎焊工艺。先在同样材质的不锈钢空导上进行了试焊,确认补焊后的不锈钢空芯导线的强度满足运行工况要求。

4.2 漏点处理

漏点处理包括以下几方面:

1)3#定子线棒空芯导线的漏点位于汽侧上部12点钟位置,可以在不抽发电机转子的情况下进行处理。处理关键是采取可靠的防护措施,确保处理过程凿下的泥子等杂物不能进入转子以及铁芯的风道,保证机内的清洁度。

2)对空导砂眼和凹坑部位采用银钎焊工艺补焊修复,补焊完成冷却后,对焊接边缘的锐角进行处理。

3)由1#发电机励侧3#下层线棒水盒处通入仪用压缩空气,对汽侧10根空导进行了吹扫,确认10根空导通流情况正常。

4)用工装对单根3#槽下层线圈泵水压,逐步升压至约0.7MPa,保压4h。下层线棒不渗不漏。水压试验合格后,检查汽端3#槽10根空导水流量正常。

5)泄压放水,开始焊水盒,水盒焊接完成后,再次进行泵水压,逐步升压至约0.7MPa,保压4h,期间多次检查无渗漏。

6)更换新的O形密封圈,回装3#槽汽侧、励侧绝缘引水管。

7)绝缘引水管安装完成后,开展了整机水压试验合格。

8)极相组的绝缘盒安装。空导漏点处理结束后,对1#发电机汽端底部和四壁用面团全面清理,杜绝异物留在发电机内部,清理完毕后,测量发电机绝缘,并完成发电机直流泄漏电流试验合格。机组并入电网运行。

并网后,观察发电机定冷水箱回内气泡每分钟1个,定冷水采样化验含氢量0.4%,达到优良标准,漏氢量在约7m3/d,优于国标12m3/d和制造厂要求的18m3/d标准。

5 结论及经验总结

运行中根据机组每日漏氢量的变化,及时发现机组漏氢量增大,通过漏氢排查、分析、试验,发现定子绕组漏氢,果断停机,避免了发电机定子接地等重大设备损坏。

对定子线棒不锈钢空芯冷却管的砂眼和电腐蚀产生的凹坑处理正确,没有简单地将故障冷却管封堵,避免后续可能造成的3#槽下层线棒温度偏高,影响机组带负荷能力[1]。

主要经验总结如下:

1)加强发电机日漏氢量、补氢量的统计分析,发现异常,及时分析处理。

2)检修、运行人员要高度重视定冷水箱回水管气泡的跟踪检查工作,它是判断发电机内氢气漏至定冷水内是否超标的重要判据。

3)确认发电机定冷水系统内部存在漏点时应尽快停机检查消缺,防止故障扩大。

4)对发电机定子线棒空芯导线渗漏的处理方案要慎重,尽可能不采用将不锈钢空导简单封堵方案,否则将影响机组带负荷能力。

5)发电机内部工作必须采取可靠包扎封闭措施,工作中,及时吸尘清理,全部工作结束后,再次全面清理检查。防止金属粉尘遗留在发电机内部,在发电机正常运行时3000r/min的转速作用下,进入转子风道或定子铁芯内部,造成发电机故障。

6)发电机查漏过程中,须严格做好防止内冷水进入机内的措施,对空冷线棒进行处理如需放出机内内冷水时,需安排专人在排液口进行检查,确认内冷水已全部排出,必要时打开发电机底部人孔进行检查,防止机内积油水。检修结束后,需按照预防性试验规程开展绝缘和直流耐压试验。

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