彭伟林
(中铁大桥(南京)桥隧诊治有限公司,南京210061)
漳州支线篁渡桥位于漳州东至漳州北区间,1958年建成,中心里程为K2+461,桥全长393.4m。桥孔跨样式为1-16m普通钢筋混凝土π形+9-32m上承式钣钢梁+3-24m上承式钣钢梁混合桥。墩台基础形式为:1#为明挖扩大基础;2#和3#采用气压沉箱基础;4#~10#为沉井基础;11#和12#为木板围堰。具体结构布置图如图1所示。
图1 桥梁结构布置图(单位:cm)
管养单位在检测设备时发现大桥6#墩沉井受洪水冲刷导致其发生横向偏移和下沉,铁路轨道横向偏移量为550mm,墩顶下沉105mm,向上游倾斜1.28°,上游迎水面沉井基底手指可插入,其他墩基础未见冲刷。
在制订方案前,对该桥基础进行了详细的现场勘察检测。根据现场勘察实测结果,沉井底部抛填片石超出基底2m,片石体积较大,抛填范围面积分算,枯水期墩位处水深10.5m,桥下净空高低较低,无法采用打桩机插打钢板桩围堰,且围堰面积大,费用高,影响通航。勘察钻孔发现沉井基底为粗砂,基础承载力为180kPa,承载力较差,采用旋喷桩施工工期长,费用较高;吹砂筑岛速度快、成本低,而且可以作为基础及钻孔注浆施工平台。根据工程的实际情况,经过综合评估最终选择吹砂筑岛围堰施工方案。
桥梁加固施工程序为:吹砂筑岛围堰→钻孔注浆→钢梁线形纠正→堆载试验→线路开通运营[1]。
土工袋支护搭设:在距离沉井内外4m和8m周边搭设2排钢管架以固定和支护土工袋,钢管长度根据水深和围堰高度选定,横向钢管搭接,形成井字型。
抛砂填筑:铺设土工织物袋前,在已抛片石回填区域面层抛填50cm厚的砂,使水下抛填不规则基础平面的片石平整,以确保吹填袋整体的稳定性,同时避免土工织物袋被杂物损伤,再铺设土一层工布,起到封闭基底和抑制注浆压力作用。
吹砂筑岛:将土工袋平铺在搭设好钢管支架内,将连接泥浆泵管道穿入土工袋接口,采用高压水枪将含砂量约为70%的砂性土冲成泥浆,通过泥浆泵吹进土工袋中。砂在土工袋内沉淀之后,再进行下一层土工袋吹填。土工袋内侧填充砂土,土工袋和填芯分层进行,每层厚度≤2m,直至筑岛高至沉井顶以上1m为止。
吹砂筑岛过程中要进行全过程监测,掌握围堰的沉降及位移情况,如有沉降或位移值超出允许范围,应及时停止筑岛,采取加固措施。
注浆的目的为巩固沉井基础承载力,在吹砂筑岛围堰上施工,钻孔注浆为沉井外2排钻48根孔进行注浆,注浆范围沉井基底以下5m,沉井基底以上片石层7m。浆液扩散半径为100cm,注浆孔间距150cm,排距100cm
钻孔:在筑岛围堰上采用4台钻机型号为XY-100型钻机,钻孔前先进行测量定位,钻孔顺序为先内圈后外圈梅花型钻孔。为了防止砂石填塞钻孔以及套管倾斜现象,提高成孔效率,采取先打入φ130mm套管后,用φ110mm钻头钻进一部分,作为第二层防护套,再采用φ90mm钻头钻进。每孔终孔时均按规定进行孔深校正[2]。
注浆:钻孔完成后退出钻杆,下入φ76mm、长度6m一节刚性袖阀管至设计深度。袖阀管采用无缝钢管制作内外丝扣连接,底部端加工成尖端并焊接封闭,在底节袖阀管12m段钻孔φ8mm间距20cm的4个注浆孔。注浆芯管采用φ20mm无缝钢管制作成2m一节,共18m,内外丝扣连接,底节安装注浆器,芯管下至袖阀管底部,顶部连接注浆管。
根据配合比,确定浆液拌制过程中的水泥、水、外加剂等材料的用量,注浆采用水灰比为0.8∶1,注浆压力不高于2MPa。注浆采取后退式分段注浆工艺,即在刚性袖阀管内下入止浆塞及注浆芯管至孔底,由孔底按照每次步距1m进行后退式分段注浆。注完第一注浆段后,后退注浆芯管及止浆塞,进行下一段的注浆,循环作业,直至完成设计注浆段注浆。
6#墩线形纠正为2孔主梁向下游侧横移550mm,顶升105mm。施工准备:(1)移梁前对该段线路进行应力放散,分别在桥5#和7#墩两墩顶处解除轨道;(2)在墩帽布置移梁滑动底面砂浆找平;(3)将支座下摆与上摆锁定,拆除支座下摆锚栓螺帽;(4)解除钢梁横向限位及连接钢板;(5)根据移梁后的支座位置,在墩帽新钻下游侧8个锚栓孔,待移梁完成后,再钻上游侧8个锚栓孔。规格为φ132mm,长450mm。
初次起梁:在6#墩顶采用4台100t顶升量180mm的自锁液压千斤顶,同步起梁总高度120mm,分6级顶升,每级2cm起梁到位。起梁时在墩帽顶千斤顶外侧设支撑架,防止起梁过程中因千斤顶突然出现故障梁端下沉,待梁体顶升到一定高度后割除旧支座锚栓。
移梁:在找平滑道下方横向安装2根[24c槽钢锚固,槽钢滑道上放入移梁滑车。4台竖向千斤顶同步将支座下落至滑车上,在墩帽下游侧各安装一个横向螺旋千斤顶固定在滑道上进行移梁。同步以50mm为1个单元横移量,分12次横移到位。
再次顶梁:梁体横移到位后,立即安装竖向千斤顶,将梁体同步顶升120mm,使梁底脱离小滑车,在下千斤两侧支撑架防护。
落梁就位、支座灌浆:取出槽钢滑道后,支座垫石凿毛清理,安装新支座锚栓及垫石钢筋网片,4台千斤顶同步落梁到设计高程就位。调整支座下摆平整度和位置,安装垫石模板,采用高强水泥基灌浆料浇筑垫石到设计高度,待灌浆料养护达到强度后拆除模板,解除支座上下摆连接,恢复钢梁连接板和限位架。
采用堆载预压,堆载重量为5 468kN。采用60%沙袋+40%水袋进行堆载预压。分3级进行,第一级沙袋由7#墩侧开始往5#墩侧逐步加载至设计荷载的60%(328t);第二阶段充水加载重量为堆载到设计压重的80%(109t);第三阶段充水加载重量为设计堆载重量的100%(109t),由压力水表控制充水量。堆载完成后连续48h测量钢梁及墩身沉降变形观测,及时分析数据,并对6#墩主体结构稳定性进行验证,合格后卸载。
该桥的加固施工已完成,经监测未发生沉降和偏移,充分体现出加固的效果可行性。实践证明,对于这种应急抢险加固深水基础,加固设计方案及施工方法都能有效解决问题,而且费用也较少,工期短,其设计和施工方法可供加固类似病害的其他桥梁时的借鉴。