660MW燃煤机组SCR智能优化控制策略应用与研究

2020-10-20 07:55吴可泽
科学与信息化 2020年17期

吴可泽

摘 要 目前国内火电厂烟气脱硝技术普遍采用成熟的SCR选择性催化还原方法。脱硝装置一方面降低了机组烟气的NOx排放浓度,另一方面过量的喷氨不但不能进一步降低NOx排放浓度,相反会导致过量的氨气逃逸,造成下游设备的腐蚀、堵塞,使得维护费用和工作量显著增加。为了控制排放指标,火电厂采取了一系列技术措施,包括增容提硝改造、低氮燃烧器改造、增加催化剂层等,但是其控制仍然采用传统的PID控制,回路较为简单。在当前超低排放背景下,喷氨流量较以往大幅提高,这就需要更好的控制策略来减少喷氨量的波动,降低对下游设备的影响。本文旨在介绍一种基于SCR智能优化控制策略在浙能兰溪电厂的应用实例。

关键词 SCR;智能控制优化;动态模型

1设备概况

浙能兰溪电厂#1机组采用选择性催化还原法(SCR)工艺,采用液氨作为脱硝还原剂。选择性催化还原法(SCR)是在催化剂作用下,用选择性还原剂(液氨或尿素)将NOx还原为无害的氮气和水蒸气,是目前国际上技术最成熟、应用最广泛的烟气脱硝技术。

优化前SCR控制采用传统的PID控制策略,功能较为简单,以控制SCR出口NOx浓度为最终控制目标,喷氨量作为调节手段,分A、B两侧进行控制。由于控制对象滞后性较大,随着锅炉负荷、煤质等的变化,烟气进入SCR的NOx浓度变化范围较大,容易造成喷氨的过喷或欠喷,大大增加了氨逃逸,威胁到锅炉的安全运行[1]。

2SCR智能优化控制策略介绍

SCR脱硝装置智能优化控制系统,采用对CEMS的测量信号通过关联模型和分析评估来确定数据有效性后,在合理的應用多变量动态模型的基础上,实现优化控制策略,有效地解决了闭环控制的可靠性问题,提高脱硝控制品质。

原控制策略下,当喷氨出现超调及时,只能讲控制回路撤到手动操作,通过手动设定喷氨阀开度来控制喷氨量,这样的设计对操作人员不够直观,且不利于回路的工程调试。

改进后的设计如图1所示:

在原控制回路上增加一个RMST功能块,该功能块可以跟踪之前的数值,也可以由操作人员进行设置。当ON/OFF开关置ON时,保持原先的串级控制回路状态;当ON/OFF开关置OFF时,主回路(脱硝率控制回路)变为跟踪模式,此时的副回路SP(设定值)由操作人员手动设置。

同时增加iSCR操作量的切换设计,当投入iSCR时,喷氨量设定值由原有的PID主回路输出切换到iSCR输出,原有的流量控制副回路PID依旧在自动状态。切换时,能做到无扰设计。为判断iSCR运行状况,还增加了心跳信号。如果iSCR运行正常,程序会向DCS发送周期脉冲信号。如果脉冲中断超过1个周期时,会终止所有回路的闭环控制,无扰切换到原DCS控制[2]。

3多变量动态模型的建立

SCR智能控制通过分析进出口NOx浓度、启停磨煤机及机组喷氨策略,根据大量测试数据,建立多变量动态控制模型。

模型考虑多重因素对控制的影响,比如负荷大幅度变化和启停磨煤机,都会造成SCR进口NOx幅度的快速变化,此时如果喷氨量大幅变化,就很容易造成氨逃逸。这种过程,如果有合理的负荷模型,再加上模型预测的轨迹调整,可以使氨逃逸降至最低。

为实现多变量控制方式,控制器采用了模型预测算法。模型预测算法包含预测模型、滚动优化和反馈校正三个主要部分。其原理框图如图2所示:

4实施效果检测

比较同一时间段的优化投撤对比图,如图3所示,图中蓝色曲线表示喷氨量,红色表示出口NOx浓度,粉色表示负荷,绿色为优化投入信号。从系统投入前后曲线,可以看到优化效果明显。

统计数据如下表:

可以看到#1机SCR投入优化控制后,SCR出口NOx控制品质有了明显的提高,出口NOx浓度标准方差修正前减少了43.8%,修正后减少了59.9%。喷氨量变化率的标准方差较投入前减少了58.2%,优化效果明显。

5结束语

由于SCR进口NOx时刻在变化,控制系统的不稳定会造成液氨的浪费并影响催化剂的寿命,通过SCR智能优化控制系统的应用,可以满足环保脱硝率范围内,控制出口NOx浓度满足要求,并通过模型预测等手段提高SCR烟气脱硝装置的可靠性,提高脱硝自动控制品质,同时应用多目标控制策略,可以有效减少环保排放超标率和氨逃逸率,降低空预器被硫酸氢氨堵住的风险,为SCR烟气脱硝装置的长久经济运行提供了可靠的保障。

参考文献

[1] 马孝纯,段跃非,朱亚波.锅炉脱硝SCR法的控制策略研究[J].电站系统工程,2013(1):65-66.

[2] 牛玉广,潘岩,李晓彬.火力发电厂烟气SCR脱硝自动控制研究现状与展望[J].热能动力工程,2019(4):1-9.