田秦冠 江珍艳 罗毅
摘 要:本文对GH4169材料焊接持久性能不合格问题进行了分析,这是由于钎料的温度为1040℃,导致GH4169材料中δ相完全熔解,使材料出现缺口敏感性。我们在最终固溶时效前增加了900℃的热处理,解决该问题。
关键词:Ni3Nb-δ相;真空钎焊;缺口敏感
GH4169镍基高温合金在(-253~700)℃温度范围内具有良好的综合力学性能,但是该合金的另一个特点是金相组织对热处理温度特别敏感,掌握合金中相析出和熔解规律,及组织与工艺、性能间的相互关系,可针对不同的使用要求,制定合理可行的工艺,满足不同要求的零件。
我们在产品试制过程中出现GH4169材料,经过1040℃钎焊后缺口持久性能不合格的問题。
1 问题描述
零件材料为GH4169,工艺路线依次为锻造(固溶态)、粗加工、消应力、精加工、钎焊(蜂窝环GH3536,焊料B-Ni82CrSiB)、时效。时效后检测力学性能,其中持久性能不合格且试样断于缺口处。持久时间较为分散,有些为瞬间断裂,有的则时间较长,但是也不合格。
2 故障原因分析
2.1 零件加工过程情况
经查加工记录,加工过程符合文件要求,锻件固溶态交付,锻件验收将固溶态试样进行时效后,化学成分、力学性能,低倍组织、显微组织、晶粒度均合格。钎焊工艺1040℃保温(10-15)分钟,氩气冷却。钎焊后时效热处理工艺720℃保温8h, 120分钟降温至620℃保温8h。零件的加工过程符合文件要求。
2.2 不合格试样分析情况
断口试样可以很清晰的看见放射区、纤维区,对试样断口放射区进行扫描电镜分析见图1,可明显看见裂纹为沿晶断裂。宏观断口附近的金相图片如图2,也显示为沿晶裂纹,而且晶界和晶内δ相含量很少。
3 工艺分析及改进
GH4169合金的组织对热加工工艺特别敏感,不同的热处理制度获得不同的力学性能。通过查询文献材料δ相析出相图,在热加工过程中δ相的开始析出温度为700℃,980℃开始熔解,完全熔解温度为1020℃。而零件钎焊的加热工艺为1040℃保温(10~15)分钟。因此,认为零件出现缺口不合格的原因是由于钎焊温度过高(1040℃),超过了GH4169材料δ相完全熔解温度,在钎焊加热保温过程中合金中的δ相熔解。相关研究表明GH4169合金在650℃及更高温度下多以沿晶形式扩展,δ相的形状、取向会影响合金裂纹扩展速率和方向,增大裂纹扩展的阻力。正是因为缺少了晶界δ相的扎钉作用,导致裂纹扩展缺少阻力,最终材料出现缺口敏感,导致缺口持久试验不合格。
根据GH4169中δ相的析出相图,GH4169材料δ相的析出峰值约为900℃。采用不同的热处理工艺会有不同数量和形貌的δ相析出,且δ相在GH4169材料中的析出是可逆的。为了改善基体材料的缺口敏感性,使经钎焊和热处理后材料中存在适量的δ相,对经过钎焊后试样进行900℃保温再固溶时效的重复热处理。但是δ相的析出量却需要控制,如果析出太少则会起不到δ相的晶界扎钉作用,如果δ(Ni3Nb)相析出量太多,就会在其附近导致γ''、γ?贫化并影响其含量,从而影响材料的力学性能。所以需要生成适量的δ相,在确保室温拉伸、高温拉伸合格的前提下,使持久性能合格。最终通过工艺试验确定于900℃保温30分钟再进行固溶时效的重复热处理制度。
对重复热处理后的式样进行高倍组织和力学性能检测。高倍组织检测金相显示在晶界重新析出了大量的δ相,呈现棒状或者针状组织。高温持久力学性能检测合格,断口断于光滑处,持久的时间数据较为集中,大多在61~71h之间,较大的超过标准要求的25h,不再存在缺口敏感性,室温拉伸和高温拉伸也符合要求。根据此实验结论,更改零件加工工艺规程,在钎焊后进行重复热处理,现已加工多批零件,所有性能均合格,也不再有缺口敏感性问题。
4 结语
4.1 通过故障分析和实验验证,零件缺口持久不合格的原因是由于钎焊温度温度为1040℃,使晶界δ相熔解,材料出现缺口敏感性导致缺口持久。
4.2 通过对钎焊后的试样在900℃保温并重新进行固溶时效,晶界处重新析出了δ相,试样经测试力学性能合格,不再存在缺口敏感性。
4.3 GH4169材料可以通过调整热加工工艺获得形貌、数量和分布不同的δ相,从而使材料获得不同的力学性能。
参考文献:
[1]王建国等.GH4169合金加热过程中形态和晶粒尺寸的演化规律.热加工工艺,2013,vol42,No.24。
[2]侯杰等.GH4169合金高温疲劳裂纹扩展的微观损伤机制.工程科学学报,第40卷,第7期:822-823,2018年7月。