MRT二期南站地连墙设备维修和管理经验交流

2020-09-10 07:22:44韩二旭
交通科技与管理 2020年11期
关键词:南站滑轮液压油

韩二旭

摘 要:本文主要分析了MRT二期南站地连墙设备的维修和管理措施。

关键词:地连墙;设备维修;管理措施

中图分类号:U231.3 文献标识码:A

1 地连墙简介

地连墙简介:在地面上,利用一些特种挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的基槽,并在其内浇注适当的材料而形成的一道具有防渗、挡土和承重功能的连续的地下墙体。

南站实际地连墙,一般墙体长度6至6.8米,宽1.2米,深度30米至60多米不等,有入岩和不入岩之分。一般的工艺包括导墙施工、泥浆制作、成槽施工、钢筋笼制作与吊装、灌注工艺。在成槽施工程中,土方是由抓斗完成,岩石由双轮铣铣削完成的。

随着南站项目的工作逐渐步入正轨,设备管理也逐渐成型,具备了完善的保养制度,维修制度,实现了具体的责任到人,包机到人,向“专业化,精细化,责任化”管理迈进,以创建规范化,标准化的管理模式为目标锐意进取,攻坚克难设备管理工作,力保南站施工的顺利行。

2 双轮铣和吊车故障以及故障维修案例

南站施工以来,未出现重大设备责任事故,但是两台徐工吊车设备的故障率一直居高不下,100吨履带吊电器故障,180吨吊车电器故障,由于两台吊车在1月份同时遭受雷击,不排除雷击对设备电器损坏的可能性,为减少设备的故障导致的施工拖延,规定了“下车断电,下雨必停车”的制度。

同时更换了较多的电器传感器。包括:运动控制器、角度传感器、拉力传感器、先导滤芯传感器、小钩高度限位器等。抓斗的倾角传感器损坏。

小钩的多次脱落系司机的误操作导致的,小钩的承载能力本来就不强,由于司机在吊起重物后,一边做提升动作一边回转,导致了小钩钢丝绳的跳绳,小钩的顶部滑轮严重磨损,钢丝绳断丝。顶部滑轮严重磨损,钢丝绳断丝。

双轮铣出现两次进浆,第一次大面积油液污染,更换了一个主泵,第二次较轻。双轮铣铣轮减速机齿轮箱漏油。

此外,旋挖钻出现动力头转速慢,甩土无力等一系列故障现象,系电插头松动导致。宝俄成槽机喷油嘴积碳过多,徐工成槽机油管破损等,挑选两个特别案例举出如下:

维修案例故障1:徐工100吨履带吊小钩越轨

故障现象:司机在操作时发现小钩上升和下降不自然,通知维保队,遂将大臂放下,发现钢丝绳跳出了顶端的滑轮,金属架与钢丝绳直接摩擦,导致金属架部分变形,滑轮破损严重,需要更换,钢丝绳大量断丝,高度限位器金属链条一边折断。

解决故障:将小钩拆下,随后,由一人在驾驶室操作,下放副卷扬,其余4人在钢丝绳尾端将破损的钢丝绳拉出,选取合适的位置准备截断,将钢丝绳截取点两端用钢丝加紧,使用气割将钢丝切断,防止钢丝绳散开,用焊枪将钢丝焊成团,确保没有散开。更换新的滑轮,并取适量的黄油加入轴承,将钢丝绳装入滑轮,上绳卡。将高度限位器链条连接好,确保两边一样长,用万用表检测高度限位传感器的电信号,常态位为通电,蜂鸣档响,高度限位触发为断电,蜂鸣档不响。检查无误。一切妥当后,将小钩提起。

经验总结:小钩在提起重物时,不应该边做提升动作边回转。

故障2:双轮铣进浆

(1)故障现象:液压回油管路压力传感器报警,双轮铣刀架提升慢直至无法提升,泥浆管绞盘液压马达故障,部分泥浆管无法收回,打开液压油箱沉积大量淤泥,判定双轮铣进浆。

(2)解决故障:

①将液压油箱里面的液压油抽干净,打开液压油箱底盖,将油箱清洗干净,确保没有脏污。

②打开主油路截止阀,将存在于油管的脏油放干净,加入新油并启动设备将各个油管里面的脏油顶出,直至干净的油流出。

③检查泥浆泵马达发现油管存在泥浆,判定泥浆泵马达进浆,将泥浆泵马达拆下,使用柴油往卸油口注油清洗,反复多次,直至里面的泥浆完全排出,使用液压油二次清洗,装回。

④拆解主泵,存在少量污泥,清洗干净。在拆解泥浆绞盘泵的时候发现泵存在不正常的内泄量,需要更换。

⑤检查各个阀块,是否能正常工作,逐个进行拆解,清洗里面的脏污。检查中发现主换向阀无法换向,拆开主阀,发现阀芯卡滞,缓慢将阀芯推出后清洗阀芯和阀体,做到换向阀能正常工作。

⑥清洗完阀块后,找到破损的油管,发现主回油管破损,设备在使用的过程中,油管存在比较大的摆动,长时间与金属表面摩擦,导致油管破损。

⑦随后,加入新的液压油和液压油滤清以便帶出存留的污泥,反复做动作,运行一段时间后,将液压油放出,重新加入新的液压油进行冲洗。

⑧如此几次之后,换上高品质的加德士液压油,将滤油机连接液压油箱放油口和加油口,进行滤油。

⑨提起刀架,由于长时间放置,钢丝绳出现松弛状态,在提起的过程中出现了乱绳的现象,将钢丝绳重新排好后继续提起刀架。

⑩由于管路中的污泥无法一次排干净,滤油机需要长时间使用。

(3)经验总结:双轮铣是需要进入水下工作的,所以对密封的要求格外严格,且在50米深的水下,水压大,更加增加了进浆的风险,所以日常的检查就尤为重要,每次刀架提起,都要用水枪冲洗,等干后,检查油管情况。其次,设备在工作时,刀架油管中的液压油震动大,油管与沙石之间相互摩擦,导致油管破损严重,所以要加强对油管的保护,我们采取卡箍将油管重新排好,主要的卸油管和回油管更换油管表皮的胶皮,更换为金属弹簧,增加了油管的耐磨性。

说这么多维修个例使我相信,只有知道设备坏的是什么,怎么坏的,才能不被其他人所蒙蔽,才能方便以后更好的管理。

3 管理经验交流

综合以上众多现场维修事例,在管理方面就有了比较具体的针对措施来防止再次发生。

每次保养登记在册,明细时间,更换部位,做到有账可查。

做好设备的检修,预防工作,务必清洗车身,确保检查到位。

操作人员必须填上“设备维修记录表”和“日检表”方便早晚交接班,其中以下三点尤为重要:

(1)易损件的储备必须到位,一旦问题发生,能及时更换处理。(2)与徐工售后紧密联系,做到有问题都能第一时间处理。(3)设备故障由浅及深的自处理,增强维保队的专业性。

4 经验总结

以上是我在南站一年多地连墙相关施工设备维修和管理的一点经验,在此期间特别感谢其余同事及李总和宋总的多次提点和帮助,也希望通过这次分享能给予其他管理此类设备的同事一点帮助,让南站设备管理越来越好!

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