矿井通风系统优化改造应用

2020-09-06 13:46熊永华
视界观·上半月 2020年9期
关键词:通风系统对比分析矿井

摘    要:为了满足矿井生产的需要,提高矿井的抗灾能力,对矿井进行了通风系统优化改造必要性分析,提出了优化改造方案,通过技术经济比较确定改造方案,经济和社会效益巨大。

关键词:矿井;通风系统;优化改造;对比分析

矿井通风在煤矿生产中占有重要地位,稳定、合理、可靠的通风系统是煤矿安全生产的保障。随着矿井生产的不断发展,开采深度和开采强度不断增大,井下采掘机械化程度不断提高,井下的瓦斯含量、瓦斯壓力、瓦斯涌出量增大,矿井的通风路线变长,通风阻力增大,井下采区等其他地点需风量也越来越大。为此,需要根据矿井的生产能力和矿井通风系统,对矿井进行通风系统优化改造,以满足矿井安全生产通风的要求[3-4]。

一、矿井通风系统现状

该矿通风方式采用中央并列式。主斜井、副斜井、管道井为进风井,回风立井为回风井。通风方法为机械抽出式。矿井配备两台同等能力、同等型号FBCDZNO.29轴流式对旋主通风机,电机额定功率2×315KW,现主通风机风叶角度为27°,排风量为6036 m3/min,。矿井总进风量总进风量为5766m3/min:其中主斜井进风量1451m3/min,副斜井进风量2128m3/min,管道井2187m3/min,矿井总回风量5879m3/min。矿井有效风量4325m3/min,有效风量率75%,矿井需要风量4597 m3/min。

二、通风系统改造必要性

(一)回风系统失修严重

随着矿井生产的延深,矿井开采深度不断增大,开采技术的使用,井下矿压显现剧烈,巷道的矿山压力显现比较明显,变形严重。矿井1采区回风下山,由于受到矿山压力的影响,巷道断面变小,风速超限。

(二)风井通风系统不合理

回风立井基本上承担了全矿所有的通风任务,其通风路线已经达到11300m,进风和回风巷并行线路超过4000m,通风阻力为2000Pa,较大的通风阻力致使煤层更易自燃,易发生矿井灾害事故。

(三)矿井通风系统稳定性差,增风困难

随着矿井开采深度的不断增加,工作面的绝对瓦斯涌出量较以前明显增大,单个工作面最大达3~6m3/min,井下工作面的需风量加大,通风线路变长,达到11000m,通风阻力更是增大到3000Pa,通风阻力已不符合《矿井防灭火规范》规定。届时通风线路更为复杂,井下的需风地点更加集中,风量在供给与调节方面更困难,通风系统中漏风增多,煤炭自燃发火更易发生。以上这些问题,主要表现为矿井调风困难、通风阻力高、管理困难,随着矿井生产的重点转向第三水平,矿井的通风难度加大,现有风机的安装情况不能再满足通风要求。因此,为满足矿井安全生产,必须及时对矿井的通风系统优化改造。

三、通风优化改造方案

方案一:在第二水平回风下山处开凿回风立井

(1)在第二水平的回风下山处对应地表新开凿一回风立井,井深650m,南山沟风井作为进风井使用。

(2)做一条回风联络巷,长度为101m,将第二水平回风巷和回风立井连通。

方案二:在主水平边界新作回风立井。

(1)在主水平深处边界对应地表新开凿一回风立井,井深250m,原风井作为进风井使用。

(2)做一条回风联络巷,长度为128m,将主水平回风巷和回风立井连通。

四、技术方案对比

对提出的两种方案进行经济对比,见表1。

综合以上技术经济对比,方案二优势更为明显,选用方案二。

五、通风改造效果

(1)建立新回风井后,矿井通风系统的通风线路明显缩短,通风线路长度由11300m减小为6000m,并且通风线路不再经过原通风线路中的高阻力段,矿井通风阻力将由2600Pa减小到1700Pa,矿井进风量由4800m3/min增大到6300m3/min,矿井的通风系统在安全性和和稳定方面得到提高,抗灾能力增强,有利于矿井的安全生产。

(2)经过矿井通风系统优化改造,可以解决矿井需风量不足的现象,可以满足矿井生产对风量的要求,有利于煤矿井下瓦斯防治工作顺利进行。

(3)通风系统改造简化通风系统,减小了进风巷和回风巷风压差,降低了煤炭自燃发火的机率,对矿井安全生产具有明显意义。

作者简历:熊永华(1968-),男,四川犍为人,助理工程师,从事煤矿安全生产管理工作,现任新疆天富小沟矿业有限责任公司生产科科长。

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