陈立新
华晋焦煤有限责任公司沙曲二号煤矿 山西吕梁 033000
沙曲二号煤矿为煤与瓦斯突出矿井,各煤层均具有煤与瓦斯突出危险性,属于近距离突出煤层群联合开采。井田范围内3#、4#煤层间距平均为7.2m,4#、5#煤层间距平均为5.5m,3#煤层平均厚度为1.0m,4#煤层平均厚度约为2.25m,5#煤层平均厚度约为1.93m。矿井采用斜井开拓,以两个水平开拓全井田,目前生产水平为一水平(+400m 水平),主采3#、4#、5#煤层。
4901 回风巷布置于4#煤层中,工作面东南面为三条集中巷道,东北面为4901 工作面,西北面为三川河、高速公路及村庄保护煤柱,西南面为未开掘区,地面标高为490m-630m,工作面标高为298m—356m,地表由黄土梁峁,黄土低山丘陵地貌,巷道设计长度为1441m,巷道施工采用机掘方式。该巷道为矩形断面,净宽4.4m,净高2.6m,巷道采取锚网支护,顶锚间排距800×900mm,锚索间排距1300×1800mm。
4901 回风巷工作面整体为单斜构造,煤层倾向南西,倾角4°。4#煤层瓦斯含量为11.01m3/t,瓦斯压力为1.57MPa,煤层坚固性系数为0.73,煤层平均厚度为2.0m。4#煤层具有爆炸性,为Ⅲ类不易自燃煤层。
4901 回风巷工作面采用机械压入式通风,配备一组FBD №7.1/2×45 对旋式局部通风机和直径为1000mm 风筒,配风量为525m³/min。工作面瓦斯浓度为0.22%,回风瓦斯浓度0.4%。
4901 回风巷工作面采帮布置有一趟DN320mm 瓦斯抽采管路,经集中回风下山DN450mm 抽采管路引入矿井DN820mm 高浓抽采系统。工作面预抽过程中的抽采负压可达20kPa 以上。
为了解决4901 回风巷工作面掘进期间的消突问题,提高抽采效果,保证抽掘衔接,沙曲二号煤矿通过调研论证,在4901 回风巷选用定向长钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯的区域防突措施。4901回风巷在工作面正前及左、右钻场共布置5 个掘进预抽钻孔,采用ZYL-17000D 型钻机施工,配套Ф89×3000mm 螺旋槽钻杆、Ф120mm 钻头施工,设计孔深600m,孔径为120mm。钻孔终孔端辐射至巷道两帮轮廓线外左、右各20m 位置(帮距),钻孔终孔间距为12 米,4#煤层抽采半径为6 米,区域防突措施钻孔超前距保留20 米。扩孔、封孔长度为12m,封孔采用5 寸PVC 管,水泥注浆封孔。钻孔与集中式放水器之间使用4 寸埋线管进行连接,集中放水器与瓦斯管路之间使用219mm 埋线管进行连接[1]。
根据华晋焦煤函[2018]161 号要求,沙曲二号煤矿4901 回风巷掘进工作面试用大功率定向钻机施工区域防突钻孔。钻孔工程量为,孔数5 个,孔径120mm,总有效进尺3000m,单孔不少于600m,工程施工期限45-60 天。
4901 回风巷定向长钻孔实际完成孔数5 个(受钻场条件限制,1 号孔以分支形式在2 号孔内施工完成),孔径120mm ,总进尺5193m(岩孔2694m,煤孔2499m),单孔最深624m,最浅501m,实际施工时间为59 天(开工日期2018 年9 月12 日,完工日期2018 年11 月10 日)。
(1)4901 回风巷定向长钻孔在施工过程中,1#钻孔因受钻场条件限制未能正常开孔施工,仅以分支形式在2 号钻孔内施工完成。
(2)4901 回风巷定向长钻孔在施工过程中,3#钻孔因为是施工的第一个钻孔,为探明巷道前方的煤层赋存情况,钻孔多次开分支寻找、探测煤层,导致钻孔施工时间较长。在探清煤层赋存情况后,其余钻孔的施工时间均控制在10 天左右。
(3)从4901 回风巷定向长钻孔施工情况看,除5#钻孔有效进尺较高外,其他几个钻孔的有效进尺均不足50%,最低有效进尺仅占累计进尺的43%。
(4)4901 回风巷长钻孔在施工过程中,由于钻孔深、孔径大,经常发生喷孔现象,虽然采用了瓦斯防喷装置,但还是多次出现瓦斯预警事故。
(1)施钻过程中,在孔口加设了以防喷囊袋为主的防喷装置。当钻孔发生喷孔时,喷出的大量高浓度瓦斯首先进入防喷囊袋,防喷囊袋扩张释放喷出的瓦斯压力,给汽水渣分离器分离喷出的煤渣和积水留足时间,确保发生瓦斯喷孔时高浓度瓦斯全部收集在防喷装置中[2]。
(2)施钻过程中,在钻杆水尾接头上增加了三通及截止阀,并连接至汽水渣分离器。当钻孔发生喷孔时,通过打开钻杆水尾接头上的三通,实现钻杆对钻孔的抽采,防止钻孔内的瓦斯从钻杆水尾处喷出。
(3)施钻过程中,在原先孔口防喷装置、汽水渣分离器、防喷囊袋三级瓦斯防喷工艺的基础上,增加了双层气动式放水器,实现四级瓦斯防喷,不但能有效缓冲瓦斯喷出压力,而且能实现在不中断抽采负压的情况下一键式气动快速放水,杜绝了瓦斯超限,降低了职工劳动强度。
(4)施钻过程中,推行“两堵一注、排水排渣”囊袋式封孔工艺,提高钻孔封孔质量,提高瓦斯抽采效果。
通过与采用传统回旋钻机施工掘进预抽钻孔抽采效果的对比,定向长距离钻孔应用于掘进工作面掘进预抽在施工成本、抽采效果、提高掘进效率方面都具有显著优势,具备大面积推广的前景。通过分析采用定向长钻孔所产生的经济效益,为矿井提升抽采装备水平、增加抽采专业队伍提供理论依据。具体效益分析如下:
表1 定向长钻孔和短距离钻孔投入资金对比表
大孔径长距离施钻技术资金 类别 孔数(个)进尺(米)封孔成本 材料成本 油脂成本 配件成本 人工成本合计单价(元/个)小计(元)单价(元/个)小计(元)单价(元/个)小计(元)单价(元/个)小计(元)单价(元/个)小计(元)长距离预轴钻孔 35 17350 2500 87500 29.64 514254 0.45 7807.5 43.29 751082 30.4 527440 1888083.5小计 35 17350 87500 514254 7807.5 751082 527440 1888083.5备注:按照每一循环施工5 个钻孔,正前1 个,左右钻场各2 个,孔深600 ~800m,保留20m,掘进580 ~780m。
(1)钻孔工程量:采用国产钻机施工4901 回风巷的常规掘进预抽钻孔,需施工钻孔1603 个,进尺216360m,开设钻场62 个;而采用定向钻机施工定向长钻孔只需施工钻孔223 个,进尺68170 米,开设钻场36 个。通过对比,可以看出定向长钻孔相比与常规掘进预抽钻孔减少施工钻孔1380 个,减少钻孔进尺148190 米,减少施工钻场26 个,将大幅度降低瓦斯治理工程量。
(2)资金投入:采用国产钻机施工4901 回风巷的常规掘进预抽钻孔,需要投入设备、材料、配件、人工资金1889 万元,而采用定向钻机施工定向长钻孔只需投入设备、材料、配件、人工资金777 万元。通过对比,采用定向长钻孔能减少矿井生产成本1112 万元(后附定向长钻孔和短距离钻孔投入资金对比表),经济效益巨大。
(3)抽采效果:采用国产钻机施工4901 回风巷的常规掘进预抽钻孔,在同一循环内掘进预抽钻孔与煤壁的接触面积为8.97m2,而定向长钻孔与煤壁的接触面积为33.9m2。通过对比,定向长钻孔与煤壁的接触面积是常规掘进预抽钻孔的3.8 倍。根据统计,定向长钻孔的抽采效果是常规掘进预抽钻孔的2 倍,瓦斯抽采时间则是常规掘进预抽钻孔的一半。
(4)人工效率:以施工600 米掘进顺槽巷道为例,采用国产钻机施工常规掘进预抽钻孔累计需要36 天,钻机搬家6 次;而采用定向钻机施工定向长钻孔只需要25 天,钻机搬家1 次。通过对比,采用定向长钻孔较常规掘进预抽钻孔节省11 天,且钻机不需频繁搬家,相应的人工投入也更低[3]。
本文以沙曲二号煤矿九采区4901 回风巷掘进工作面为例,通过引进定向长钻孔施工技术,实现了定向长钻孔一次性施工,减少了钻孔工程量;钻孔孔径大增加了煤体暴露面积,实现了高负压、大流量瓦斯抽采,不但提高了抽采效果、缩短了预抽时间、减少了辅助工序,降低了钻孔综合成本,还实现了掘进队组的“一队一头,快速掘进”,消灭了“拼刺刀”式的防突措施,避免了掘进队组频繁搬家倒面,对于保障矿井的正常接续及安全生产具有重要意义。