高华斌
立达转杯纺纱机R 37配备除杂量可调的新型纺纱箱,原料选择更灵活;可配备多达600个纺纱单元,而且能耗低、操作省时,经济性极佳。该纺纱机可选配落纱小车ROBOdoff,以實现自动换卷功能。
凭借先进的纺纱箱技术,R 37具有产量高等显著优势。该机两侧可独立运行,进一步增加了生产灵活性。这款机器具有出色的成纱稳定性,可实现高达200米/分钟的出纱速度;得益于高效的驱动系统,R 37还具有能耗极低的显著优势。
节省约2%的原料成本
重新设计后的纺纱箱配备具有可替换的除杂通道,能够实现更好的除杂效果,从而扩大了可选择原料的范围;由于纤维流得到了优化,所以即使采用低价原料,机器也能实现卓越的成纱稳定性和纱线强度。
新纺纱箱的性能已得到全球多家客户的验证,并且首批机器已成功启动。该机器在客户现场表现出色,这也证实了其能够高度灵活地加工价格经济的混合原料:通过R 37,可使用更经济的废棉替代价格更高的精落。有实例表明,可使用52%的精落和48%的废棉(平均成本1.13欧元/千克)生产21英支的纱线。而之前的R 36机型要使用55%的精落和45%的废棉(平均成本1.16欧元/千克)。仅此一项就可以节省约2%的原料成本。
可配备600个纺纱单元
R 37可配备多达600个纺纱单元,能够以高达200米/分钟的出纱速度生产3到40英支的纱线;具有卓越的成纱稳定性,可确保高速高产。
该机借助选配的落纱小车ROBOdoff,可以不中断纺纱过程而实现自动换卷。该落纱小车可确保稳定的卷装长度,并将公差控制在一定范围内。此外,未安装落纱小车ROBOdoff时,转杯纺纱机R 37的工作高度很低,便于挡车工操作。
据客户反馈,使用1 070毫米的条筒时,整台机器所需的落纱时间仅为市面上其他机器的一半。同样,工作高度低,配备AMIspin接头装置时,可使接头操作更简便,节省时间。这样,每名挡车工可以负责更多的纺纱单元。
每公斤纱线耗电节能11%
R 37的高效驱动系统可确保低能耗。选配的能耗监控装置有助于进一步降低能耗。据客户反馈,该机器能耗低于多个竞争机型:当配备500个纺纱单元并以95 000转/分钟的纺杯转速使用棉/废棉混合原料生产21英支的棉纱时,该机器每生产一公斤纱线的耗电量要比最新竞争机型低11%。多家客户都已证实R 37和上一代机型R 36一样,也具有低能耗的优点。
大大减少换批所需停产次数
R 37两侧独立运行,可同时生产两个不同批次的产品。其使用了两条卷装传送带,不仅可避免混淆批次,而且还可以大大减少换批所需的停产次数。当一侧停止生产、执行维护保养工作或换批以及重新启动时,另一侧能够正常生产。假设每周换批一次,配备普通驱动系统的竞争机型每年需要执行52次换批操作,需要停产52次,而配备独立驱动系统的R 37仅需停产26次。凭此一项,每年可提高产量3%左右。
转杯纺纱机R 37生产率高,可通过低能耗节省成本,并能灵活地选用原料,是具有此类需求的广大纺纱厂的理想之选。借助落纱小车ROBOdoff等选配件,R 37还可满足每家纺纱厂的个性化需求。