A/O-超滤膜组合工艺短程反硝化脱氮研究

2020-08-28 10:10:22刘鲁建张岚欣许存根曹斌强宋劲强张双峰
化学与生物工程 2020年8期
关键词:超滤膜原水活性污泥

刘鲁建,张岚欣,董 俊,许存根,熊 蔚,曹斌强,王 威,宋劲强,张双峰

(1.湖北君集水处理有限公司,湖北 武汉430065;2.湖北省污水资源化工程技术研究中心,湖北 武汉430065)

氮是造成水体富营养化和环境污染的一个重要因子,随着富营养化问题的突出,废水的脱氮处理备受关注。2015年1月1日,我国开始实施新环保法,为了响应国家政策,严守法律法规,全国各地相继制定并出台了更为严格的污水排放标准,其中对总氮(TN)的要求也较为严格。

1 实验

1.1 原水的配制

将葡萄糖(换算为COD)、硝酸钠(换算为TN)按一定比例溶解于自来水中,配制成原水。不同批次的原水水质见表1。

表1 原水水质

1.2 实验装置与工艺流程

经过计算,自制了一套连续型污水处理装置,采用A/O-超滤膜组合工艺进行短程反硝化脱氮实验。装置按进水顺序依次为:进水蠕动泵-缺氧池(A池)-好氧池(O池)-超滤膜池-蠕动泵,其中,池体均为碳钢材质,管阀为PVC材质。系统日处理水量为150 L,A池内投加亚硝酸型反硝化菌粉,投加量为30~300 mg·L-1;O池内投加亚硝化菌粉,投加量为30~300 mg·L-1;A池、O池内投加高浓度(16 000 mg·L-1)的活性污泥(取自汤逊湖污水厂好氧池);A池、O池内设置桨式搅拌器,以防止高浓度活性污泥沉降,O池底部设置曝气盘,配套风机进行曝气供氧,O池内设置回流管,出水回流至A池进行短程反硝化反应,回流比150%~200%。超滤膜池内设置一组帘式膜,为浸没式中空纤维膜,膜面积为2.8 m2,超滤膜池内采用风机进行曝气供氧,使污水与活性污泥充分接触,降解污染物,净化后混合液中的活性污泥被超滤膜截留,同时去除悬浮物及胶体物质,透过膜的净水用蠕动泵抽取后排出。污水处理系统连续运行数日,将活性污泥及硝化反硝化菌培养驯化两周,待出水稳定后取样检测,超滤膜池内的污泥定期回流至生化池或排放。

短程反硝化脱氮工艺流程如图1所示。

图1 工艺流程

1.3 短程反硝化脱氮条件优化

1.3.1 C/N对短程反硝化脱氮的影响

设定DO浓度为1.0 mg·L-1、亚硝酸型反硝化菌及亚硝化菌投加量均为30 mg·L-1,在C/N分别为2、3、4、5的工况下,运行污水处理系统,培养驯化两周左右,系统基本可稳定出水,取样测定出水TN含量、COD,并计算其去除率。

1.3.2 DO浓度对短程反硝化脱氮的影响

1.4 分析方法

2 结果与讨论

2.1 C/N对短程反硝化脱氮的影响

不同C/N工况下,系统出水TN含量及TN去除率如图2、3所示。

图2 不同C/N工况下出水TN含量

由图2可知,不同C/N工况下,出水TN含量在4~12 mg·L-1范围内,说明A/O-超滤膜组合工艺具有较好的脱氮效果,出水TN含量可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。

由图3可知,在C/N=3的工况下,TN去除率最高。碳源和氮源是维持微生物生长和繁殖的重要营养物质,同时也是影响生物脱氮系统的主要因素。研究[8-9]表明,C/N过高会影响系统中硝化菌(亚硝化菌)与异养菌的竞争,导致硝化速率下降,且容易造成资源浪费;若C/N过低,由于碳源不足,反硝化过程缺乏足够的有机物作为电子供体,会阻碍反硝化的进行,影响整个系统的TN去除效果。

图3 不同C/N工况下TN去除率

不同C/N工况下,系统出水COD及COD去除率如图4、5所示。

由图4可知,不同C/N工况下,出水COD在52~120 mg·L-1范围内,说明A/O-超滤膜组合工艺具有一定的COD去除效果,部分出水COD可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。

图4 不同C/N工况下出水COD

由图5可知,随着C/N的增大,COD去除率先升高后变化趋缓,说明过大的C/N也无法提高系统的COD去除率,增大C/N虽然在某种程度上对反硝化脱氮有利,但同时也带入了过量的碳源,增加了原水的COD,由于A/O-超滤膜组合工艺中A/O为生化处理,对COD的去除率仅有90%~95%,而超滤膜对水中溶解的COD无法有效去除,因此增大C/N不仅造成资源浪费,同时会造成出水COD升高,无法达标排放。因此,必须新增深度处理设施,对出水进一步处理,以满足COD排放标准。

图5 不同C/N工况下COD去除率

由于系统运行初始设置了较低的DO浓度(1.0 mg·L-1),根据理论分析,此时O池内主要以亚硝化菌为主导,系统主要进行短程反硝化反应,因此对C/N要求较低,C/N=3的工况下,脱氮效率达到最高;而传统的全程硝化反硝化运行方式一般需要C/N约在5~7才能有较好的脱氮效果。由此可见,短程反硝化更节约碳源,有利于节省运行成本。综合考虑TN及COD去除效果,选择C/N=3较为适宜。

2.2 DO浓度对短程反硝化脱氮的影响

3 结论

(1)以自配葡萄糖水为原水,采用A/O-超滤膜组合工艺进行短程反硝化脱氮,出水TN含量可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准,较传统全程硝化反硝化更节能、节约碳源。

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