陕卫东 李林 兰成威 尚士鑫
摘 要: 目前能源管控中心五制氢站为制氢装置采用的原料气(煤气)加压往复式压缩机,是制氢装置的关键设备之一,采用三套压缩机组,一般二用一备运行方式。但是在生产运行单位发现压缩机出现超温报警现象,并伴有异常响声,压缩机曲轴抱瓦出现故障。通过这次轴瓦固定方式的改进,润滑油可顺利给曲轴、大头瓦以及十字滑块润滑散热,设备故障率降低,压缩机均未因轴瓦而发生故障,确保了安全生产。
关键词: 压缩机;抱瓦;改进
一、故障概述
目前能源管控中心五制氢站为制氢装置采用的原料气(煤气)加压往复式压缩机,是制氢装置的关键设备之一,采用三套压缩机组,一般二用一备运行方式。压缩机型号2D12-40/17,流量2400m3/min,压缩机选用对称平衡型往复式压缩机,两列、三活塞对称水冷式结构,三级升压。
生产运行单位发现三号压缩机出现超温报警现象,并伴有异常响声,立即停车并切换到1号机组。通知检修单位检修,解体检修3号压缩机,发现二三级连杆大头瓦已经将曲轴抱死,曲轴损坏严重,电机测曲轴支撑瓦(同大头瓦一样为薄壁瓦)出现烧瓦较重现象。
二、故障原因分析
分解压缩机曲轴箱时发现,电机侧曲轴支持瓦出现滚瓦的情况,造成轴瓦座上供油孔堵死。结合一二级连杆大头瓦抱瓦可以判断,是由于供油孔堵塞导致支撑瓦和连杆大头瓦摩擦得不到润滑,在持续运转条件下,造成温度持续上升,而发生烧瓦和抱瓦的故障。
(一)运维因素
这里主要指平时设备的运行和维护检修的不当。设备在最初安装运行时,系统就频繁出现问题,设备从而被动的频繁启动停车,对曲轴瓦造成极大的影响。
还有就是检修更换轴瓦时,造成支撑瓦座上的供油管磨损,多次造成损伤,而失去了定位轴瓦的作用。(原设计供油管的形式,油管高出瓦座2mm,下瓦坐在油管上,一是输送润滑油,其二是起固定瓦的作用)。
(二)设备本身因素
一二级连杆大头瓦出现抱瓦现象,大头瓦在连杆轴承座内转动了,本身没有固定方式,或者转配轴瓦时给予轴瓦的紧力不够,也或者轴瓦长度不合适,从而埋下故障隐患。
三、改进实施
现在主要就是解决固定轴瓦的问题。
先清理掉原用来固定支撑瓦的供油管突出部分,不用油管固定轴瓦,改在上瓦固定。在上瓦背与上瓦压梁相对应位置(避开轴瓦中间的环形油槽),各加工直径10mm、深度3mm的孔(瓦厚度是5mm),用销钉重新固定。也把大头瓦用同样的方法,加工固定销,这样只要是合适的轴瓦,润滑油的连续供应下,便可保证良好的运行。
接着就是清理曲轴箱,更换润滑油,清洗过滤器,研磨好曲轴以及其他零部件,回装设备。
最后试车运行,在三个月的运转周期内,三号压缩机再没出现曲轴箱原因故障。
四、改进效果
通过这次轴瓦固定方式的改进,润滑油可顺利给曲轴、大头瓦以及十字滑块润滑散热,设备故障率降低,改造运行1年,三台压缩机均未因轴瓦而发生故障,确保了安全生产。而且改进后还为大修赢得很多时间,同时能快速更换支撑瓦,不用完全吊出曲轴,取出下瓦,只需让曲轴稍微提高点间隙,轻松拿出下瓦。因此,为了三台压缩机的安全运行,在大修作业中,将一、二号压缩机曲轴瓦固定方式加以改进,达到的经济效益很显著。
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