330MW汽轮机组中压调速气门伺服阀故障与在线更换

2020-07-23 06:16于海航
科技风 2020年19期
关键词:故障

摘 要: 针对330MW汽轮机组中压调速气门伺服阀S值增大现象,分析确定伺服阀存在故障,通过制作中压调速气门防关支架后,在不关闭中压调速气门的情况下保持汽轮机组双侧进气,对伺服阀进行在线更换。

关键词: 中压调速气门;伺服阀;故障;在线更换

一、现象

某厂3、4号汽轮机组为北京北重汽轮电机有限责任公司生产的NC330-17.75/540/540单轴、三缸、亚临界、一次中间再热、双排气、冲动、抽七凝汽式汽轮机,汽轮机采用高、中压汽缸分缸,通流部分对称布置,高、中、低压缸均采用双层缸,低压缸为双排气口。对称分流布置结构,由两个高压主气门、四个高压调速气门、两个中压主气门和两个中压调速气门组成进汽机构。

2019年09月24日13时41分,运行人員监盘发现3号机组2号中压调门来“伺服阀故障报警”,2号中压调速气门伺服阀S值增大并摆动(摆动最大值达1.0V),同时2号中压调门就地阀位值由145mm下降到138mm,运行人员立即通知相关检修人员,检修专业人员根据发生的表象,判断3号机2号中压调速门伺服阀存在故障。

二、原因分析

(一)喷嘴挡板式伺服阀结构原理

喷嘴挡板式伺服阀要由电磁、液压两部分组成。电磁部分是永磁式力矩马达,由永久磁铁、导磁体、衔铁、控制线圈和弹簧管组成。液压部分是结构对称的二级液压放大器,前置级是双喷嘴挡板阀,功率级是四通滑阀;滑阀通过反馈杆与衔铁挡板组件相连,结构如下图所示。

(二)伺服阀故障主要原因

经过多年现场处理经验及调研分析,发现造成伺服阀故障频繁的原因主要有以下两个方面:

(1)油质的劣化。伺服阀是一种很精密的元件,对抗燃油油质颗粒度的要求很严格,抗燃油颗粒度增加,极易造成伺服阀滤网堵塞、滑阀卡涩,同时形成颗粒磨损,使阀芯的磨损加剧,内泄漏量增加;抗燃油酸值升高,对伺服阀内部部件产生腐蚀作用,特别是对伺服阀阀芯及阀套锐边的腐蚀,这是使伺服阀内泄漏增加的主要原因。

(2)使用环境恶劣。伺服阀长期在高温下工作,对力矩马达的工作特性有严重影响,同时长期高温下工作加速了伺服阀元件腐蚀及油质的劣化,形成恶性循环。

三、伺服阀在线更换

(一)运行控制措施

(1)保持机组工况稳定,机组振动、胀差、轴向位移等各参数稳定后检修方可开始工作。

(2)检修处理期间,就地应有运行人员,并与监盘人员保持通信畅通。

(3)处理过程中,遇有异常情况时,立即通知就地检修人员。

(二)检修安全、技术措施

(1)检修开具工作票,工作票签发后,执行、检查工作票的安全措施。

(2)检修人员应提前准备好备件及工器具,尽量缩短检修处理时间。

(3)检修人员必须熟悉伺服阀更换操作步骤,并进行安全、技术交底。

(三)操作步骤

(1)安装中压调速气门防关支架,支撑牢固,防止气门关闭。

(2)对中压调速气门强制为全开状态。

(3)就地缓慢关闭中压调速气门进油截止阀。若阀门就地未关闭,运行各参数稳定,检修人员继续关闭截止门,直至全关;若阀门就地出现关闭或者运行参数出现异常,检修人员应迅速开启进油截止门,停止工作。

(4)拔下伺服阀的信号插头,拧松伺服阀的安装螺钉,观察余油情况。如果余油一直较大或无变小的趋向,应拧紧安装螺钉,停止工作。

(5)拆卸下伺服阀,更换新电液伺服阀,拧紧伺服阀安装螺钉,期间注重检查伺服阀底部O形圈是否完好,螺钉弹簧垫圈是否齐备。

(6)插上伺服阀插头并拧紧;检修人员缓慢开启3号机2号中压调门进油截止阀,解除强制。

(7)取下防关支架,工作结束。

四、结论

电液伺服阀出现故障时,将导致系统无法正常工作,不能实现自动控制,甚至引起系统剧烈振荡,造成巨大的经济损失。通过本次在线更换伺服阀的工作,为汽轮机在线更换中压调速气门伺服阀积累了经验,同时避免了一次机组非计划停运,保证了机组安全运行,同时节约了经济效益。

参考文献:

[1]闫水河,白永军,王文彬.引进型330MW机组中调门波动原因分析及改进[J].内蒙古技术,2005(3).

作者简介: 于海航(1986—),男,吉林辽源人,本科,工程师,2009年毕业于长春工程学院,热能与动力工程专业,研究方向:汽轮机调速系统检修。

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