郑东升
(河南中烟工业公司黄金叶生产制造中心,河南郑州 450000)
卷烟厂制丝凝结水回收系统,主要作用是把制丝生产用的蒸汽做功后,产生的高温凝结水进行回收和再利用,其工艺流程如图1 所示。
制丝车间蒸汽凝结水→闪蒸罐(进行汽、水分离),其中,闪蒸汽→锅炉除氧器;冷凝水→回收罐(蒸汽通过顶部放散管排放)→水泵(对凝结水进行加压)→催化氧化罐→除铁罐→锅炉给水再利用。
在该回收系统长期运行过程中,经常出现两个问题:①大量闪蒸汽从回收灌顶部的放散管对空排放,造成大量热能损失和环境污染;②时而出现回收灌内的凝结水不能及时排出,出现满水事故。
(1)由于闪蒸罐与回收罐之间用一根DN100 管道直通相连(中间无相应装置),当闪蒸罐内凝结水排到回收罐后,由于闪蒸罐和回收罐都是闭式回收罐体,因而闪蒸汽也会混入回收罐,结果造成大量闪蒸汽从回收罐顶部DN50 放散管对空排放,每小时排放量约0.2~0.3 t,造成热能浪费和环境污染。
图1 制丝凝结水回收系统工艺流程图
(2)因闪蒸汽混入回收罐内,汽、水共存,进入水泵发生“汽蚀”效应,加压过程中强烈的冲击力最终造成水泵叶片发生穿孔,形成孔洞,使水泵出力严重不足,回收罐内凝结水排不出去,最终出现满水事故。
(1)改变闪蒸罐和回收罐之间的直通状态。在二者之间设计加装由前后截止阀、Y 形过滤器、浮球式疏水阀组成的“疏水阀组”,阻断蒸汽进入回收罐。由于原连接管道是DN100 的,而斯派莎克常见的浮球式疏水阀组最大直径DN50,故并联安装2 套斯派莎克DN50 疏水阀组,以满足系统疏水量。
(2)安装检修旁通阀。与疏水阀组相并联,设计安装一根DN100 旁通管道,以备在检修疏水阀组时排出凝结水。
(3)放散管加装截止阀。在回收罐顶部放散管处加装DN50 截止阀,原放散管不拆除,便于检修时排出罐内汽体。改造方案示意图如图2 所示。
图2 改造方案示意图
改造后,加装的疏水阀组只允许凝结水通过进入回收罐,不许闪蒸汽进入,彻底消除闪蒸汽的对空排放问题;由于限制了闪蒸汽进入回收罐内,回收罐内水温由原来的120 ℃下降到现在的90 ℃左右,有效减少水泵发生汽蚀的概率,延长水泵运行使用寿命。
(1)节约燃料费用。改造后,每小时可多回收0.2 t 闪蒸汽(查表得出的数据),制丝车间每天按16 h 生产时间计算,可回收闪蒸汽3.2 t,每年按230 个生产日,年可回收闪蒸汽736 t。查表0.2 MPa 的闪蒸汽热值为2706.18 kJ/kg,每年可回收热量736 000 ×2706.18=1 991 748 480(kJ)。
天然气热值36 000 kJ/m3,折合天然气1 991 748 480/36 000=55 326.4(m3),天然气价格3.6 元/m3,每年可节约天然气价值55 326.4×3.6=199 174.9(元)。
(2)节约水费用。年回收凝结水736 t,每吨凝结水按软化水价格15 元计算,年节约资金736×15=11 040 元。
以上两项合计,改造后每年产生的经济价值199 174.9+7360≈21(万元)。