轧机AGC伺服液压缸故障诊断与对策

2020-07-09 11:24王涛
写真地理 2020年2期
关键词:故障诊断对策

王涛

摘 要:轧机AGC伺服液压缸在工业生产中的应用非常广泛。在AGC 伺服液压系统工作中,轧机 AGC 伺服液压缸起着非常关键的作用。轧机 AGC 伺服液压缸出现故障,将会影响到板材的轧制精度,同时也会产生质量缺陷。本文阐述了轧机 AGC 伺服液压缸的工作原理,指出了伺服液压缸出现的故障,并提出了轧机 AGC 伺服液压缸故障处理对策。

关键词:轧机AGC伺服液压缸;故障诊断;对策

【中图分类号】TH137.51 【文献标识码】A 【文章编号】1674-3733(2020)02-0195-01

板材生产过程中,轧机AGC伺服液压缸的使用有利于板材的质量提升,提高钢厂生产企业的经济效益。在板材生产中,轧机AGC伺服系统可以对轧制厚度进行控制,对板材的精度至关重要。但是在轧机AGC伺服液压缸工作过程中,会受到自身运行故障的影响。所以,当前对轧机AGC伺服液压缸进行故障分析,能够提高板材生产的质量。

1 轧机AGC伺服液压缸结构

轧机AGC伺服液系统相对复杂,大体分为七个部分组成,其中包括液压缸动力装置、电液伺服、伺服液压缸、液压阀、传感器以及其他附件。在轧机AGC伺服液压缸工作过程中,电压伺服阀的输出流量可以进行控制,并使轧机AGC伺服液压缸的活塞杆进行上下运动,从而对辊缝进行合理调整。轧机AGC伺服液压缸也是由端盖、缸筒、活塞杆和前端盖等部分共同组成。在轧机AGC伺服液压缸设计过程中,缸筒与前端杆、活塞和活塞杆之间都是由密封件装置进行密封,并在接口位置设置了防尘圈,这样的设计是为了防止轧机AGC伺服液压缸工作中,液压油出现外泄现象。另外,轧机AGC伺服液压缸结构设计中,也设置有缓冲装置,反之液壓缸工作中,活塞退回终端时对液压缸前端盖造成冲击过大。

2 轧机AGC伺服液压缸工作中出现的故障

2.1 轧机AGC伺服液压缸位置控制故障

在轧机AGC伺服液压缸工作过程中,轧机AGC伺服液压缸位置传感器很容易出现故障。伺服液压系统的正常运行是由两个液压缸共同工作,而两套控制系统使用同一套控制指令,对两个液压缸的上下运动进行控制。而如果两个液压缸位置上的传感器出现规定值偏差后,就会导致整个轧机AGC伺服液压系统出现故障,系统指令出现故障也会造成液压缸运动失常。

2.2 轧机AGC伺服液压缸基本故障

轧机AGC伺服液压缸在正常工作运行中,会出现运行和质量等多种故障,其中主要是液压缸裂纹问题,轧机AGC伺服液压缸在工作中液压缸很容易出现拉伤,拉伤会导致液压缸出现裂纹,裂纹严重形成裂缝,从而造成液压缸泄漏的严重问题。

3 轧机AGC伺服液压缸的故障分析和解决对策

3.1 轧机AGC伺服液压缸位置控制故障分析

在轧机液压AGC系统工作中,位置控制故障也可以说是液压缸位置传感器故障,是由液压缸位置传感器参数测量值出现异常引起的[1]。所以,针对传感器故障进行解决就是对两个AGC液压缸的传感器进行合理的分析,找出具体是由那个传感器故障引起的,并调整两侧压力传感器测量值或者直接对传感器进行更换。

3.2 轧机AGC伺服液压缸故障分析和相关策略

在AGC伺服液压缸工作中,液压缸出现裂纹现象是比较常见的,如果引起液压缸泄漏更是非常严重。所以,对于AGC伺服液压缸裂纹故障做具体的分析,解决裂纹故障。

3.2.1 AGC伺服液压缸裂纹产生原因分析

为了分析液压缸裂纹产生原因,对AGC伺服液压缸工作进行分析,该液压缸平均每小时可以轧钢40块,平均每块钢材轧制5-7次,钢板厚度在110-130毫米之间,速度在3.9-5.9m/s之间[2]。并且该AGC伺服液压缸的工作时间每天达到22.5个小时。在轧机咬钢时,液压缸内的液压力增加,并且液压缸油口位置的压力也发生增加,从而提升了液压缸运动的冲击能力。而液压缸在进行抛钢时,液压缸和液压缸油口位置的压力都会突然减少,也会对液压缸产生强大的冲击力。在液压缸工作过程中,缸内和油口反复出现压力变化,液压缸缸体和缸底则不断受到压力冲击,从而使液压缸油口位置及附近区域面积出现裂纹现象。在AGC伺服液压缸设计过程中,为了防止液压缸出现裂纹现象,对液压油缸的承压能力都要进行合理设计,该液压缸的设计压力在28MPa,而测试压力在30 MPa,但是通过实际液压缸实验,还是会出现裂纹现象。

3.2.2 AGC伺服液压缸裂纹故障的改进

通过分析的AGC伺服液压缸裂纹故障可以得知,裂纹故障是由于缸内持续受到压力冲击引起的,所以可以通过改进的AGC伺服液压缸承压耐压能力来提升液压缸的质量,防止裂纹故障[3]。一方面,改进液压缸的承压能力,可以通过改进的AGC伺服液压缸的尺寸规格来实现。对实验液压缸的尺寸做出了改进,分别为液压缸缸底外圆位置加厚10mm,缸底厚度增加5mm。对液压缸改进后进行了相应的仿真实验,并与原的AGC伺服液压缸实验数据进行对比,制成表1(如表1)分析表一可知,在AGC伺服液压缸改进后,液压缸油口位置的第一应力、第三主应力以及等效应力都发生减小,证明了改进液压缸的耐压力更强,能够有效减少裂纹故障的发生,也提升了液压缸的使用寿命。

结束语:本文阐述而来AGC伺服液压缸位置控制故障以及裂纹故障,并对故障产生进行了详细的分析,根据具体实验提出了相应的解决办法,提高了AGC伺服液压缸工作效率和使用寿命。希望本文能够对AGC伺服液压缸工作效率的提高有所帮助。

参考文献

[1] 龚云, 陈奎生, 湛从昌, et al. 轧机AGC伺服液压缸故障诊断与对策[J]. 液压与气动, 2014(11):29-31.

[2] 龚云. 大型轧机AGC伺服液压缸裂纹故障建模与寿命的研究[D]. 武汉科技大学, 2015.

[3] 叶秀成. 粗轧机AGC伺服阀损坏原因分析及对策[J]. 轧钢(6):67-70.

猜你喜欢
故障诊断对策
诊错因 知对策
冻干机常见故障诊断与维修
对策
面对新高考的选择、困惑及对策
关于职工队伍稳定的认识和对策
防治“老慢支”有对策
走,找对策去!
基于量子万有引力搜索的SVM自驾故障诊断
因果图定性分析法及其在故障诊断中的应用
基于LCD和排列熵的滚动轴承故障诊断