潘晓雄 王华
摘 要:通过对目前运行的PDS碱法脱硫工艺过程中存在的问题分析,对影响脱硫效果的原因提出优化方案,進一步提高脱硫效果,确保煤气净化工序及加工工序正常运行。
关键词:脱硫工艺;优化;硫化氢
中图分类号:TQ546.5 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2020)02-0157-02
我公司拥有一套2×60孔5.5米焦炉,年产焦炭130万吨,化产系统有1套处理能力61500m3/h的PDS碱法脱硫装置设备,投产以来,生产一直不稳定,熔硫采用连续式熔硫,硫磺日产量为小于3000kg,脱硫塔前煤气含硫化氢波动较大,3-9g/m3,脱硫塔后煤气含硫化氢在100m3/h左右,不能够为甲醇厂提供稳定合格的原料气。
1系统优化前运行现状及存在问题
(1)PDS碱法脱硫运行方式为单脱硫塔、单再生塔运行,装置满负荷运行时,煤气处理量达到65000-73000m3/h,塔前煤气含硫化氢波动较大,由设计时的3-6g/m3变化为5-9g/m3,塔后硫化氢波动达到100-200g/m3之间,严重影响生产。(2)脱硫塔运行3年以后塔阻上升较快,曾长期达到1000-1500Pa,煤气系统安全运行受到威胁。(3)脱硫再生塔采用高塔再生,动力消耗大,压缩空气由4台空压机供给,空气含水量大,冬季管道积水严重,气压流量波动大,影响再生,再生塔经常出现液体翻腾现象,影响硫磺的浮选。(4)再生塔液流泡沫长期偏稀,带水严重,严重制约熔硫工序的生产。(5)设备运行过程中,溶液流量计、空气流量计经常出现失真现象,影响系统稳定调节。(6)泡沫槽运行过程中,框式搅拌器配备电机减速机为7.5kW,经常出现故障,无法正常运行。(7)系统复盐生成快,长期稳定在300g/t左右。
2原因分析及优化措施
2.1 影响脱硫效率的因素分析
从两年的运行看,装置运行不稳定,经过对各环节的检查和分析,发现影响脱硫效果的主要原因有以下几点:
(1)配煤质量的影响。随着配煤煤种的不断变化及脱硫液的配入,配合煤中硫份的不断升高,致焦炉煤气中硫化氢含量波动较大,有时超出设备原设计的处理能力。
措施:1)建议配煤系统稳定入炉煤中含s量,合理配入脱硫废液;2)我厂采用的脱硫塔Ф6400mm,再生塔Ф4600单塔脱硫,工艺如图1所示。再生工艺已不能够满足生产的需要,当塔前硫化氢超过5-6g/m3、煤气量超过65000m3/h,超出了设计能力,塔后硫化氢不稳定。采取双脱硫塔串联,双再生塔再生工艺,优化运行后工艺流程图如图2所示。
(2)溶液成分的影响。塔前硫化氢偏高后,致使溶液中吸收的硫化氢转化为Hs-离子的浓度增高,溶液发黑,影响PDS的监测浓度使结果偏高,而实际所需PDS、对苯二酚消耗增加而未及时投加,通过化验分析的溶液成份控制,误认为PDS在工艺控制指标以内,使溶液成份失调,再生系统出现问题。
措施:PDS消耗应根据塔前硫化氢含量计算出吸收硫化氢的量,以1T硫化氢消耗PDS为1.5-2.0kg计算,推导出应加入的PDS的量,稳定溶液中PDS的浓度。
(3)温度的影响。脱硫塔前煤气温度冬季变化较大,夏季高过30℃,冬季低于25℃,对脱硫液温度影响较大,冬季低于35℃,夏季高于40℃,严重影响硫化氢的吸收及脱硫液成份中复盐的稳定,脱硫为放热反应,再生为吸热反应,当温度过低吸收,再生反应变慢,温度过高再生时复盐产生过快,脱硫效率下降。
措施:1)在不影响粗苯系统正常运行的情况下,夏季针对煤气温度偏高,降低粗苯Ⅱ段贫油温度及终冷塔后煤气温度,使洗苯塔后煤气温度不大于29℃,冬季通过塔前煤气水封下油管预热煤气高于25℃。2)建议对洗苯后到脱硫前煤气管道保温,稳定塔前煤气温度。
2.2塔阻力上升问题
脱硫、再生、熔硫及残液回用是一个系统工程,四者相互联系,相互影响,日常生产中任何一个环节出现问题,都会导致生产状况恶化,其结果使脱硫效率下降,溶液中悬浮硫增高。
(1)当煤气量大于70000m3/h时,煤气通过脱硫塔时的空塔流速达到0.6m/s,达到一般设计参数0.6-0.4m/s的上限,煤气带液,经脱硫塔捕雾层颗粒物(单质硫)堵塞。
(2)系统溶液成份发生变化,复盐长期偏高,使Na2Co3及NaHCo3的溶解度下降而出现的盐堵。
(3)系统中Hs-氧化再生后生成单质硫,浮选不好,溶液中悬浮硫偏高而出现的硫堵。
措施:1)正常运行时单台脱硫塔阻力控制在<500Pa,当阻力>500Pa时,用脱硫液即时清扫冲洗捕雾层。2)当塔阻清扫冲洗后降不下来时,应计划性的每年利用大检修时间对填料层及捕雾层填料进行检查,必要时进行更换。3)控制再生系统达到一定的鼓风强度130m3/m2.h,但是不能过氧,控制复盐的氧化产生,保证单质硫的正常浮选,降低溶液中的悬浮硫不超过0.5g/l。
2.3脱硫空气系统运行不正常
再生、氧化、PDS携氧、单质硫的浮选出现问题,进而使系统恶化,硫化氢偏高。
空压机站距离脱硫系统较远,空气输送过程中冷凝产生大量的空气冷凝水排放不及时产生气锤,影响再生空气量。理论上计算氧化1kg硫化氢需空气2m3,但生产过程中,由于浮选硫泡沫需要,每台再生塔空气量必须在2000-2500m3/h之间,鼓风强度达到130m3/m2.h以上,经验控制值空气量为溶液循环量的1.5倍。当空气过大时将会出现塔盘冲翻,或溶液翻腾,对大颗粒单质硫进行破损,进而影响悬浮硫的浮选。
措施:1)建议在再生塔进塔前空气管道上增加旋风捕雾器,对长距离空气输送管道保温,并定期定时排水,保证空气压力及流量稳定。2)通过自调阀调节、稳定空气流量在2000-2500m3/h以内,保证再生及硫的浮选。3)对再生塔塔盘进行检查、固定、防止栅板被冲翻,造成再生失效。