并网前投运高加安全性分析及控制策略

2020-06-29 18:45张守学毕华南
机电信息 2020年15期
关键词:温升启动

张守学 毕华南

摘 要:随着环保排放标准和管控要求的日益加强和深入,发电企业普遍高度重视环保达标工作。在启机过程中脱硝系统因温度偏低而无法投运,NOx指标无法做到全负荷达标。鉴于此,以华能邯峰电厂660 MW亚临界汽包炉启动为例进行分析,通过汽机侧并网前投运高加,提高给水温度,达到间接提升烟温的目的,力求通过调整运行方式实现启动过程脱硝达标排放。

关键词:高加;启动;温升;热应力

0    引言

京津冀地区实行严格的环保标准,要求并网火电机组烟气NOx含量不超50 mg/Nm3,电厂正常运行期间能够稳定达到超低排放标准。传统火电厂锅炉脱硝装置催化剂均设置温度限制,以防催化剂失效影响特性。

在锅炉冷态启动过程中,SCR入口烟温上升较慢,在并网前与催化剂温度限值还有很大差距,实现全负荷脱硝难度很大,在以往的冷态启动过程中,从锅炉并网到SCR正常投运,至少需要2 h,在此期间NOx处于超标状态。这就需要锅炉点火后,尽快投入所有油枪,加快锅炉升温升压速度;汽机侧需要并网前投运A7高加,尽量提升给水温度,减缓省煤器区换热强度,提高烟气温度,达到并网前投运脱硝系统的目的。

1    概述

火电厂高压加热器普遍采用钢板焊接,卧式布置,内置过热段和冷却段。高压加热器是提高火电厂热经济性的重要附属设施,高加投运率直接影响电厂的安全性、经济性。由于高加系统汽侧、水侧压力高,因此对高加的设计、材质、制造、安装、检修和运行都有很高的要求,高加系统故障率仅次于锅炉爆管,高加系统的泄漏故障占整个高加系统故障的65%左右。为减少高加热冲击,火电厂启动过程中一般采用随机启动方式,既汽轮机冲转、升速、并网、暖机过程中同步提高给水温度。随着环保排放要求日益严格,机组启动期间必须满足超净排放标准,提高给水温度作为提升烟温重要手段之一,打破传统操作理念,并网前投运高加势在必行,应科学分析,采取应对措施,谨慎操作,避免高加遭受较大的热冲击而损坏。

2    现状

冷态启动过程中烟温提升困难,一般在机组并网前,烟温仅能达到230 ℃左右,与投运SCR的低限温度280 ℃还有很大差距,实现全负荷脱硝难度很大。火电机组并网后要求全程环保指标达标,实现全负荷投入脱硝装置,必须从运行调整方面加以改进和优化。

(1)A7高加抽汽采用冷再,正常情况下投运高加需机组并网后且负荷大于70 MW,需修改热工逻辑。

(2)启动阶段汽包间断给水,给水流量不均匀,尤其在启动初期阶段,存在给水频繁中断情况,造成高加管板温度升高,易造成高加胀管,直接影响高加安全性。

(3)启动期间给水流量较小,控制A7高加进汽电动门开度较小,抽汽门必然处于微开调节状态,门芯冲刷不可避免,经过几次投用后,造成阀门不严和需要时无法隔绝的后果[1],存在汽缸进水隐患。

(4)给水温度的升高取决于抽汽流量、压力、温度的变化[2]。整个启动阶段,给水温度调节需手动调整,给水流量、冷再压力、温度变化幅度较大,给水温度调节滞后且变化幅度大、速度快,加热器U型管以及关口焊缝由于受激烈的温度交变热应力而容易损坏,尤其在给水突然中断时给高加带来的热冲击更大,U型管长期受熱疲劳而容易损坏泄漏。

(5)高加投运前暖管时间不够,温升率控制不当,高温高压蒸汽进入高加,厚实的管板与较薄的管束之间吸热速度不同步、吸热不均匀而产生巨大的热应力,使得高加U型管产生热变形,另外高加管板焊有一层与管子材料类似的金属包层,U型管焊接到管板的包层上,如暖管不充分或热冲击过大造成管道振动,将导致U型管振动损坏。

(6)启动阶段,高低压旁路操作频繁,冷再压力、温度变化较大,间接造成给水温度调节大幅波动。当高压加热器因给水急剧冷却或加热,由于管板厚,钢管管壁薄,两者膨胀、收缩量差异大,易导致钢管外壁与管板内壁由紧力配合变为间隙配合。同时焊缝在经历快速收缩和膨胀后会产生较大的热应力,在热应力作用下焊缝易产生裂纹[3]。

(7)启动期间如给水溶氧超标,将造成高加U型管钢管管壁腐蚀而变薄,钢管与管板间的胀口受腐蚀而松弛,寿命逐渐缩短。

从以上分析可知并网前投运高加风险极大,如不采取可靠措施,极易造成高加损坏发生泄漏事故,严重时有造成汽轮机进水的危险。

3    解决方案

为达到并网前安全可靠投运高加的目的,可采取以下措施:

(1)启动前确保高加保护可靠投入,启动前试验高加水位>610 mm,高加水侧自动切旁路运行,保护关闭A7进汽电动门。

(2)增加A7高加进汽电动门操作闭锁子回路,该子回路投入时闭锁汽机跳闸,模拟当前负荷>70 MW,子回路投入时允许运行人员操作A7高加进汽电动门。该闭锁子回路只用于启动前操作,不能影响原高加投入逻辑,机组负荷>7 MW,A6、A7高加正常投入后自动退出该子回路,机组正常运行期间闭锁运行人员操作该子回路。

(3)启动过程中,投入除氧器加热,尽量维持较高给水温度,上水初期,保持汽包不间断换水,力争在锅炉点火前将汽包壁温加热到80 ℃以上。

(4)适当延长汽轮机在850 r/min、3 000 r/min暖机时间,利用暖机时间适当提高蒸汽温度,减缓锅炉内烟气放热量,进而提高烟气温度。

(5)锅炉点火后,及时开启高、低压旁路系统,一般3 h后,当主汽流量大于50 kg/s、高加联程阀顶起、给水流量平稳、冷再温度大于150 ℃几个条件同时满足时再投运A7高加。

(6)启动阶段,启停给水泵、制粉系统,操作高、低压旁路系统应缓慢,可能影响冷再温度、压力的操作应提前告知负责调整给水温度的人员,提前控制,尽量避免给水温度大幅波动。

(7)加强高加温度、水位监视,尽量避免给水突然中断,控制高加温升率≤1.8 ℃/min。由温差引起的热应力是沿壁厚不均匀分布的,或内壁受压外壁受拉或外壁受压内壁受拉,这两种情况对高加的使用均有不同程度的影响。对设备的温升和温降速率加强控制,有效管控设备的运行条件[4],确保高加稳定运行,控制A7高加温升不超80 ℃。

(8)加强汽水品质监督,如给水溶氧超标,手动开大除氧器脱氧门,控制给水溶氧质量分数不超20×10-9。

4    结语

启动阶段提升烟温,以燃烧调整为主、提高给水温度为辅。启动前安排一台磨上高挥发分低硫烟煤,提高燃烧稳定性,强化燃烧,加快锅炉加热速度,改善受热面超温和壁温分布情况;低硫分能减缓投运SCR初期硫酸氢铵生成,保证催化剂性能不受损。如机组启停频繁或参与电网深度调峰较多,可考虑通过技改采用低温SCR技术,以大幅改善催化剂运行环境[5];另外,机侧可考虑增加小口径A7高加进汽旁路调整电动门,用于启动期间调整给水温度。虽然并网前投运高加存在一定风险性,但通过优化运行方式、修改热工逻辑、完善技术措施等手段可使风险可控。

[参考文献]

[1] 梁家明.高压加热器预热手段的探讨[J].四川电力技术,1999(S1):66-67.

[2] 黄立开.高压加热器随机滑启经济性分析[J].电力学报,2007,22(4):538-540.

[3] 李云飞.高压加热器钢管泄漏原因分析[J].云南电力技术,2010,39(6):63.

[4] 张福君.简析给水高压加热器设计制造和运行[J].电站辅机,2013,34(4):27-30.

[5] 黎华敏,柏源.SCR系统在机组低负荷条件下运行对策研究[J].电力科技与环保,2014(5):36-37.

收稿日期:2020-03-25

作者简介:张守学(1976—),男,河北邯郸人,工程师,研究方向:电厂运行或热力。

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