不规则边角工作面精细化回采方案应用

2020-06-28 06:52吴跃东
煤矿现代化 2020年4期
关键词:分点刮板煤柱

吴跃东

(大同煤矿集团燕子山矿,山西 大同 037037)

1 概述

大同煤矿集团燕子山矿303盘区8307工作面北部位8308工作面,东部为实煤区,南部为井田边界,西部为盘区大巷;8307设计走向长度为1280m,倾向长度为123m,工作面回采煤层为14-3层,平均厚度为1.8m,平均倾角为11°,工作面采用机械化后退式回采工艺。

8307工作面运输顺槽(2307巷)从303盘区皮带巷开口施工,巷道掘进480m按设计拐弯施工8307切巷,由于盘区轨道巷揭露三条F1、F2、F3正断层,其中F1断层落差为3.1m,F2断层落差为2.3m,F3断层落差为1.6m,受三天断层明落差影响,8307回风顺槽(5307巷)从盘区回风巷以80°夹角开口施工,5307施工230m后按设计拐弯掘进1080m后与切巷贯通,从而形成不规则边角煤柱工作面,如图1所示。

图1 8307不规则工作面平面布置示意图

2 精细化回采方案研究

为了提高8307不规则工作面煤柱回采率,加快工作面回采速度,燕子山矿通过研究提出了以下几种精细化回采方案。

2.1 抛面法回采方案

1)回采工艺:工作面采用后退式回采工艺,当工作面回采至1080m处时,及时调整工作面伪斜并停止回采,然后施工回撤通道进行工作面搬家回撤。

2)优缺点分析:①优点:工作面属于正规回采,102d即可完成工作面回采任务,工作面回采速度及搬家回撤速度快、难度小于,便于集中施工;②缺点:工作面会在至1080m停采后,造成工作面煤柱损失量达2万t,造成经济损失达3800余万元。

2.2 直接回采方案

1)回采工艺:工作面在前1080m范围内直接进行回采,1080m后由于工作面不断缩短,回采时边推进边回撤工作面支架及缩短刮板输送机长度,当工作面回采至80m处时工作面停止回采。

2)优缺点:①优点:与抛面法相比直接回采法可提高工作面煤柱回采量达2万t,提高经济效益达3800余万元;②缺点:工作面回采1080m工作面逐渐缩短,在回采期间需不断撤出工作面多余支架,同时需拆除多余输送机溜槽,通过计算,工作面1080m后回采速度为2.4m/d,整个工作面回采周期预计达147d,工作面回采周期长。

2.3 旋转回采方案

1)回采工艺:工作面回采至1080m后停止正规回采,按设计点进行旋转回采,确保工作面在三角煤柱回采时工作面伪斜长度与正规回采长度一致,工作面回采至80m处停止回采。

2)优缺点:①优点:提高了工作面煤柱回采率及经济效益,避免了工作面回采时撤架工序,工作面回采周期预计为120d;②旋转回采时需精确计算选装角度及旋转长度,及时调整工作面伪斜。

通过以上三种方案对比分析,最终决定对8307不规则工作面采用旋转回采工艺。

3 旋转回采工艺

3.1 旋转点位置确定

8307工作面回采期间工作面采用型号为MG-250/560双滚筒牵引采煤机进行割煤,割煤深度为0.7m,在工作面安装一部SGZ型刮板输送与2307巷安装的转载机、带式输送机相互搭接进行联合出煤,为了保证刮板输送机机头与转载机搭接稳定,决定以机头1#支架作为旋转点进行工作面旋转施工。

3.2 旋转等分点确定

8307工作面安装了一部SGZ-764/400刮板输送机,输送机运行最大弯曲角度为1.5°,在允许弯曲范围内输送机长度L=S/sinA(S为采煤机截割深度,取0.7m;A为输送机弯曲角,取1.5°),所以L=27m,共计18个支架长度;8307工作面总长度为123m,所以共计等分点数量N=123÷27≈5;以55#支架为第一等分点,第二等分点位于37#支架,第三等分点位于19#支架,第四等分点位于1#支架。

3.3 旋转回采工艺

1)工作面回采至1080m处时及时调整工作面伪斜,保证工作面“三直一平”,并及时将液压支架、刮板输送机推移到位,清理工作面浮煤,然后将采煤机移至73#支架处。

2)采煤机从73#支架处斜切进刀割煤至55#支架处,当55-73#支架之间煤柱割煤完成后采煤机下行至37#支架处,然后及时前移55#-73#支架及刮板输送机,第一短刀割煤循环完成。

3)采煤机从37#支架继续斜切进刀,割煤完成后及时将37-73#支架、刮板输送机移至到位,并将采煤机后退至19#支架,第二短刀割煤循环完成。

4)采煤机从19#支架斜切进刀割煤至73#支架,割煤后将19-73#支架、刮板输送机推移到位,并将采煤机下行至1#支架,此时完成第三循环短刀割煤工序。

5)采煤机从1#支架割煤至73#支架,然后及时将1#-73#支架、刮板输送机移至到位,完成一个长刀割煤,此时工作面已完成一个循环旋转回采,如图2所示,由于采煤机截割深度为0.7m,所以在一个旋转回采循环内割煤长度为2.8m。

6)第一旋转回采循环完成进行第二循环旋转回采,施工工艺相同,为了保证在三角煤柱区域工作面旋转后工作面长度为123m,工作面需旋转角度为20°,旋转水平距离为42m,如图1所示,所以需旋转循环数为M=42÷2.8=15。

图2 8307工作面等分法旋转回采割煤进刀方式示意图

7)8307工作面旋转回采到位后,以伪斜的方式回采至工作面停采线位置,此时工作面机头滞后机尾42m,为了保证工作面搬家回撤任务,对机头三角煤柱采取爆破回采工艺,直至工作面与头尾顺层垂直。

3.4 实际应用效果分析

1)回采速度分析:截止2018年4月25日工作面已回采至1080m处,在此期间属于正规回采工艺,平均回速度为7.2m/d,共计用时93d,工作面旋转回采共计用时2d,旋转后伪斜回采至停采线共计用时12d,三角煤柱爆破回采用时9d,整个工作面回采结束共计用时116d,比预计提前4d完成。

2)回采量分析:工作面采取旋转回采后实现了对不规则三角煤柱回采,共计回采煤炭量达2.7t,提高经济效益达6400余万元。

4 结束语

大同煤矿集团燕子山矿通过技术研究,对8307不规则工作面提出了旋转回采工艺,通过实际应用,该回采工艺不仅缩短了工作面回采时间,而且提高了工作面煤炭回采量,达到了矿及集团公司提出的精细化回采目的,为其它煤矿类似条件工作面精细回采提供了实践依据,取得了显著应用成效。

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