梁仁智
(大同煤矿集团雁崖煤业公司,山西 大同 037003)
大同煤矿集团雁崖煤业公司三盘区8305工作面设计回采长度为1200m,工作面长度为220m,工作面东部为实煤区,南部为采区边界,西部为盘区大巷,北部为8104运输巷。
为了保证工作面煤柱回采量,减少采空区煤柱遗留量,决定对8305工作面、8305工作面采用无煤柱回采工艺,两个工作面进行沿空留巷,所留巷道为5305巷,沿空留巷断面规格为宽×高=4.8×3.5m,巷道直接顶主要炭质泥岩为主,平均厚度为2.4m,直接顶主要以粗砂岩为主,平均厚度为11.2m。
为了防止8305无煤柱工作面回采过程中,工作面顶板应力传递导致8105工作面顶板出现破碎、冒落现象,削弱顶板应力破坏作用,决定在沿空留巷段进行切顶卸压施工;同时为了提高沿空留巷段围岩承载能力,降低巷道围岩变形量,提高沿空留巷效果,决定对沿空留巷段顶板采取“恒阻大变形锚索支护+巷道临时支护”加强支护措”
爆破预裂切顶卸压技术主要是将乳化炸药装安装在具有聚能效应的D型聚能装置中,通过起爆聚能装置中乳化炸药,可使指定方向上的围岩在爆破张力作用下出现张拉断裂;由于聚能装置对围岩的保护作用且爆破能量释放在钻孔深部,钻孔非设定方向围岩受力均匀且保持完整,从而即实现了顶板深处指定方向爆破预裂效果,又避免了顶板破坏作用。
1)5305巷切缝预裂爆破实际效果观察发现,采用逐孔爆破,每10孔为一组,间隔一个孔作为窥视孔,利用YTJ20岩层探测记录仪进行窥视,根据窥视结果,评价切缝效果。
2)聚能管采用最新专利产品D型聚能管,特制聚能管具有对称凹槽,外径为28mm,管长2000mm。聚能爆破采用二级煤矿乳化炸药,将炸药均匀装在聚能管内,爆破孔口采用炮泥封孔,预裂爆破钻孔布置示意图如图1所示;顶板完整处聚能管装药长度为5000mm,若顶板风化或破碎处,适当降低装药长度,一般不应超过4000mm。
为了降低切顶施工对沿空留巷顶板稳定性影响,巷道切顶施工前对5104巷顶板采用恒阻大变形锚索进行加固。
1)考虑到切缝参数及巷道原设计支护方式,同时为避免预裂切缝爆破影响恒阻锚索锚固段的完整性,导致锚固效果不佳,大变形恒阻锚索锚固端应位于坚硬岩层中且超出切缝孔2.0m以上,锚索长度为8.3m,直径为21.8mm,恒阻器长度为0.6m,外径75mm,恒阻值为330kN±20kN,预紧力不小于300kN。
2)5105巷顶板共计施工两排恒阻大变形锚索,锚索沿巷道走向布置,第一排锚索施工在距切顶线0.4m处,锚索间距为1.0m,每6根恒阻锚索用一根BHW-300-5.00型W钢带进行连接,如图2所示。
图2 5105巷恒阻大变形锚索支护断面、平面示意图
3)第二排大变形恒阻锚索与第一排排距为1.5m,第二排锚索间距为2.0m,锚索与顶板之间采用规格为长×宽=0.3×0.3m钢托板进行固定,所有锚索锚固力不得低于200kN。
受采动影响,8304工作面在回采过程中沿空留巷段围岩出现不同应力变化区,根据巷道安装围岩变形监测仪监测数据分析发现,工作面回采过程中,5105巷形成三个围岩变形区,分别是超前应力区;架后围岩破坏区;成巷稳定区(架后120m后),所以为了保证沿空留巷稳定性,必须对不同应力区采取有效的临时支护措施。
3.2.1 超前应力区临时支护
由于受工作面回采应力以及巷道开挖残余应力集中作用,在工作面前方30m范围内出现应力破坏区,需对此段进行超前加强支护,根据8305工作面情况,决定采用单体液压支柱进行超前支护。在顶板完好地段,单体液压支柱布置在巷道距回采煤壁1.5m处,排距为1.0m,每排一根。在顶板破碎,裂隙明显增多地段,可在不影响转载机自移的情况下根据现场情况加密支护。
3.2.2 架后围岩破坏区临时支护
1)由于8304工作面回采后,采空区出现垮落,且垮落具有一定时间段,采空区垮落时对架后沿空留巷段产生影响,形成架后围岩破坏区,位于架后架后0~120m范围内,对该区域不仅需加强顶板支护,而且还需进行采空区侧挡矸支护。
2)在架后0~120m范围内,决定采用单体柱+π型梁“一梁三柱”对顶板进行架后临时支护。π型梁长度为3.5m,靠近留巷侧第一列单体柱距切顶线0.6m,与第二列单体柱间距1.0m,第二列单体柱与第三列单体柱间距2.0m,排距1.2m。
3)对采空区侧采用“单体液压支柱(不戴帽)+U型钢可缩支柱紧压菱形网”联合进行挡矸支护,根据巷道高度选用DW28-2500/100型单体柱接顶,U型钢可缩支柱由两节25#矿用U钢组成,上节长为2.0m,下节长1.8m,搭接长度1m,搭接处用两组卡缆固定,单体柱支设沿切缝线布置且与U型钢可缩支柱交替布置,单体柱与U型钢间距为0.25m,如图3所示。
图3 架后围岩破坏区临时支护断面、平面示意图
3.2.3 成巷稳定区临时支护设计
随着8304工作面采空区垮落稳定,在架后120m后沿空留巷段围岩受采动影响逐渐降低,根据顶板离层仪及单体柱活柱量的变化情况,评价该区域顶板的活动情况,可将临时支护“一梁三柱”变为“一梁二柱”,直至单体支柱全部回撤。U型可缩支柱、单体档矸柱、菱形网进行挡矸,根据8301、8302工作面沿空留巷最终巷道成型情况来看,单体档矸柱全部回撤,U型腿隔一回一,保留1m一根,不会造成采空区矸石涌入巷道,巷道断面能够满足行人、通风、运输的要求。
1)提高煤柱回采量:8305工作面采用切顶卸压沿空留巷无煤柱回采后,取消了相邻两个工作面之间的25m保安煤柱,共计可回收原煤8.2万t,提高经济效益达8200余万元。同时采用无煤柱回采后减少了巷道掘进长度为1700m,降低了巷道掘进成本费用达2100万元。
2)缓解了采掘接续矛盾:按全区采掘接续安排,两个工作面回采间隔时间应为120天,采用新技术后,间隔时间仅为30天,大大减少了连续采煤间隔时间,保证了采掘接续的正常。
3)提高围岩稳定性:5305巷爆破切顶卸压后可以大大降低围岩支护工作阻力;同时可使集中应力转移到深部围岩,降低沿空巷道围岩应力破坏作用,最大限度地发挥沿空巷道围岩自承载能力;
4)提高支护效果:聚能爆破操作简单易行,切顶效果好,降低了巷内切顶支柱的性能要求;采用联合加强支护后降低了工作面回采集中应力对顶板破坏作用,保证了沿空留巷围岩稳定性。