王旭阳
(中铁十八局集团第四工程有限公司,天津 300350)
在沿海等土质差的地区,不可避免的会产生III类桩,因此对III类桩的处理就显得越来越重要,在众多的处理方法中高压注浆处理方法具有工期短、工程量小、费用低、处理质量较高等优点,因此在施工实践中应运越来越广泛。
宁波山语城项目位于宁波市象山县,总建筑面积54 696.06 m2,地下一层建筑面积14 845 m2。
桩基工程共有890根工程桩,分别为Φ600和Φ800水下钻孔灌注桩,Φ600有718根,Φ800有172根,桩身长度45~57 m,桩身混凝土强度:C35,设计最大单桩承载力特征值为2 400 kN,设计最大单桩抗拔承载力特征值为800 kN。
根据浙江土力工程勘察院提供的地质勘察报告显示,土层分布情况(见表1)。
桩基工程2013年3月18日开工,2013年6月9日施工完成。于7月8日开始进行低应变检测,检测结果显示有个别III类桩桩基。根据设计单位、建设单位、监理单位、施工单位共同协商,对III类桩做相应处理。
表1 地质勘察报告 m
对III类桩的处理主要采取接桩和高压注浆两种处理方案,接桩处理能保证处理后桩的质量,施工质量容易保证,但工期长、工程量大、费用高。而高压注浆处理则具有工期短、工程量小、费用低、处理质量较高等优点[1],因此重点介绍高压注浆处理。
(1)对于偏移量小于250 mm的桩进行取芯分析,对离析、轻微裂缝采用高压注浆处理;如果是缺芯样或严重离析、夹泥则进行破桩接桩处理。
(2)对于桩位偏差较大(大于250 mm)的Ⅲ类桩,首先围桩下挖土2 m,确定桩身是否倾斜,如果桩身不倾斜进行钻孔取芯分析,若是离析、裂缝则可以进行高压注浆处理,如果是缺芯样或严重离析、夹泥则进行破桩接桩处理。
根据芯样分析判断由于混凝土局部离析、轻微裂缝造成的Ⅲ类桩现场采用双孔高压注浆法。在桩中心造2只注浆孔直至桩身缺陷部位下一定深度,从桩顶向下,通过压力浆液沿桩身缺陷部位,通过渗透、挤密、充填和胶结反映,对缺陷部位、空隙、桩周泥皮进行置换和充填,对原有缺陷部位及空隙进行胶结,从而在桩周围形成脉状的结石体[2],同时提高了桩侧摩阻力。高压注浆处理工艺流程(见图1)。
图1 工艺流程图
采用XY-1型液压钻机。首先合理布置2只注浆孔,就位后进行水平测定,确保钻孔垂直度,按规范规定的水压和钻速钻取芯样,取芯深度要求进入缺陷部位以下1.0 m(缺陷部位在浅部的,取芯深度为3.0 m),采用Φ91人造金刚石单管薄壁钻头混浆正循环钻进。
孔口注浆采用单孔双管埋法对注浆管进行埋设。先插入两根镀锌水管在孔内,其中一根需直接插到缺陷部位下约0.5 m作为注浆孔,另1根插入到桩顶下约0.5~1 m用作注浆时排水,孔口用锚固剂封堵密实。注浆管、埋设管周边及桩顶需保证通畅,耐压,不渗漏[3]。注浆孔采用橡胶膨胀专用设施封口(可承受8 MPa注浆压力),当孔口混凝土破碎时,埋设1寸注浆管,长度自桩顶以下0.5~0.8 m,用高强快硬混凝土浇灌密实,需养护3 d后再行注浆(见图2)。
图2 埋设孔口注浆设施
4.3.1确定注浆参数
注浆前先用清水进行压水试验,以确定注浆参数,并有效清洗桩身缺陷部位的渣粒。
4.3.2调制水泥浆
(1)水泥需采用高于P.O42.5普通硅酸盐水泥,而不宜采用干缩性大的火山灰水泥和泌水性高的矿山水泥。
(2)水灰比在水泥浆调制中具有决定作用,实践表明,注浆灰浆水灰比为0.55,此种水灰流动度稍强,极易渗入开口及孔隙中,灰浆具有收缩小,强度高特性。
浆液配合比;水泥:水:UEA=100 kg:52~57 kg:0.6%~0.8%
4.3.3 注浆
本次注浆最大压力控制在2~4 MPa,注浆过程中应随时观察压力变化,水泥浆液以实际压力为准,注浆量以注实为止[4]。
4.3.4 压浆终止条件
当注浆压力上升时,表示内部孔隙充填稳定,若压力值不在减少时,表示已完全充填满,此时可终止压浆。
4.3.5 孔口封闭
注浆结束后,封闭孔口注浆设施,待孔内压力消散后再予撤除孔口注浆设施[5]。
对所有处理过的Ⅲ类桩进行低应变复测,然后,再按照30%的比例进行高应变复测,若合格则正常使用,如果复测不合格经过处理的Ⅲ类桩高应变检测范围扩大至60%,根据高应变检测数据确定采取何种措施进行后续处理方式[6]。
鉴于高压注浆补强加固桩基具有隐蔽性,施工中必须对各工序操作、工艺参数等严格执行。首先,建立质量责任制,施工员及质检员等进行跟班监督指挥,并随时反馈信息;严格执行“三检制”制度:即施工队自检,项目部工程部复检,项目部质量部门终检;设立检查验评表,逐级验收签字,上道工序不合格,严禁进入下道工序施工[7]。
二是严格控制水泥浆质量,随机抽查水泥浆密度,判定是否符合设计要求。根据设计要求,布设注浆孔,灌浆前,务必使孔内、缝内清洁干净。钻进结束等待灌浆或灌浆结束等待钻进时,孔口均应堵盖,妥加保护。当注浆时压力突然下降,出现漏浆或堵管堵孔情况,必须立即停机检查,必要时需采取二次注浆,直到压力趋稳[8]。
经初步检测需进行注浆处理的III类桩共计11根,综合考虑总工期与底板施工计划与处理费用,现场安排一台钻机和一套注浆设备、3名施工人员对11根桩进行处理。于2013年7月1日上午9:00进场,依次对11根桩进行钻孔、注浆,于7月10日处理完毕,后经检测全部合格。
综上所述,结合工程实例,阐述了III类桩处理方法在施工中的实际应用。经过研究及实践表明,通过对注浆液的配置、注浆管的布设、注浆压力等方法处理可有效处理III类桩,工期短、工程量小,保证了工程的安全性与经济性,并取得了良好的效果,为今后处理III类桩处理积累了成功的经验,值得类似工程的参考与借鉴。