杨 俊,刘维斌
(湖北清江水电开发有限责任公司,湖北 宜昌 443000)
水布垭电厂位于湖北省巴东县境内,是清江梯级开发的龙头枢纽,首台机组于2007年底投产发电。由于长时间运行,电厂2F机组调速器接力器存在推拉杆传动销与销孔配合间隙过大、压板弹性圆柱销频繁剪断以及2台接力器压紧行程不一致等问题,严重影响机组稳定运行和经济效益。经研究决定对2F机组调速器接力器推拉杆进行改造,以解决上述问题。
在导水机构的传动系统中,推拉杆连接接力器和导叶控制环,导叶通过接力器的驱动达到同步转动。接力器固定在水轮机机组上,控制环绕水轮机主轴线转动[1]。原2F机组接力器推拉杆为锻钢制造,由上连接板、下连接板和筋板组成,上下连接板通过焊接筋板连在一起,如图1所示。推拉杆通过2个传动销分别与导叶接力器活塞和控制环相连。销与孔之间采用间隙配合。
图1 原推拉杆装配图
根据图纸结合技术要求,通过查公差等级尺寸表(GBT1800.4-1999)得出[2]:在上下两端和中间位置时,推拉杆传动销和孔允许的最大配合间隙分别为0.052+0.049=0.101 mm、0.081+0.162=0.243 mm,如图2、表1所示。
图2 原推拉杆传动销图
表1 原传动销与对应孔设计尺寸表 mm
通过对传动销与对应孔之间的间隙尺寸进行现场核实,如表2所示,发现其实际间隙已超过设计间隙允许最大值。
表2 原传动销与对应孔配合间隙测量表 mm
推拉杆传动销沉入销孔中,主要靠压板防止其在机组开停机时向上跳动,压板的作用就是将传动销与推拉杆连接成一个整体。压板与传动销之间垂直装设两弹性圆柱销,其作用是防止传动销转动。但因为其本身与压板有一定间隙,接力器动作时,无法保证传动销完全不转动。所以机组开停机时,接力器活塞杆将作用力传递给推拉杆,大部分作用力传递给控制环,用于控制导叶转动,还有一部分作用力作用在传动销上,但因为传动销不是固定的,销在孔内与轴套产生摩擦,导致间隙渐渐变大。同时,传动销所受的这部分作用力会传递给压板及其螺栓、圆柱销上,这样开机多次后,压板上的螺栓及圆柱销就会因为这部分作用力而变松或剪断,压板固定传动销的目的也将失去,销与轴套的摩擦更加频繁,间隙也会越来越大。最终导致导叶开、关不能达到理想状态,影响机组的安全稳定运行。
改造后的推拉杆是一种可拆卸式推拉杆,如图3所示,制造厂家为东方电机有限公司。推拉杆整体包括上连接板、下连接板、支撑管和螺柱。支撑管支撑在上连接板和下连接板之间,螺柱穿设于支撑管内,螺柱的两端分别与上连接板和下连接板固定[3]。
图3 改造后的推拉杆装配图
新设计的推拉杆相比于原推拉杆,有以下改进:
1)杆体采用Q345C高强度钢材质,钢板厚度由原来的60 mm调整为90 mm以上,增加其刚度;
2)推拉杆中增加3组上下板加强螺栓组,增加推拉杆刚度;
3)控制环、接力器销孔更换新型进口轴套,传动销与轴套之间的配合间隙减少至满足设计要求;
4)推拉杆与控制环连接处的传动销,由直销改为偏心销,偏心销相比于直销,在传递推拉杆推力的基础上,可微调导叶行程和消除长度方向的尺寸偏差,直销、偏心销均采用42CrMo;
5)直销、偏心销采用套装锁定装置,如图4所示;
6)更改止推垫板材料为FZ-6。
改造后的推拉杆上连接板和下连接板可以拆卸,放在一起加工,提高了加工精度,降低了加工难度,便于运输。
图4 传动销锁定形式图
原推拉杆拆卸前进行调速器系统试验,测量机组的开机时间、紧急关机时间、接力器全行程、自动锁锭投拔时间、压紧行程。
测量接力器和控制环高程。接力器基础安装允许误差:垂直度≯0.30 mm/m;中心及高程≯1.5 mm;与机组坐标基准线平行度≯1.5mm;至机组坐标基准线距离≯3 mm[4]。
接力器在全开和全关位置时,分别测量两推拉杆平面中心及两端高程,测量两推拉杆之间中心点距离及对应销孔的中心点距离。
1)将原装配发货的新推拉杆及相关配件全部拆开清扫,进行小部件的预装;
2)拆除旧推拉杆两端压板的螺栓和弹性圆柱销,做好标记;
3)分别吊出传动销与推拉杆,放于指定位置;
4)按图纸要求对新推拉杆进行安装,轴套和传动销现场冷冻,利用专用工具进行安装调整,确保各部位连接可靠。
1)接力器杆头、控制环大耳孔轴套更换后,与传动销的配合间隙如表3所示,均满足图纸要求(最小配合间隙0.11 mm,最大配合间隙0.243 mm)。
表3 新传动销与对应孔配合间隙测量表 mm
2)在半开位置时,2个接力器高程差为0.42 mm,满足标准(2个接力器原始安装高程差应小于1 mm)。
3)接力器在半开位置时,1、2号推拉杆长度方向的水平度分别为0.28 mm/m和0.07 mm/m,部分超标。(单个推拉杆长度方向水平度误差应小于0.1 mm/m)推拉杆长度方向水平度的偏差可能会导致调整板偏磨情况的产生,但不影响导水机构控制系统的正常运行,可定期检查控制环大耳孔上平面、接力器杆头上平面与推拉杆上连板下平面之间的间隙,观察调整板的磨损情况。
4)1、2号推拉杆在接力器从全关到全开过程中的高程误差分别为0.22 mm和0.12 mm,均满足标准(2个推拉杆从全关到全开过程中的高程误差应小于0.3 mm)。
在所有部件安装完成后,进行动作试验。调速器系统建压至正常工作压力6.3 MPa,缓慢全开、全关导叶数次,在此过程中,观察接力器各部位无渗漏,活塞运动灵活,无发卡及异常现象;控制环和接力器两侧传动销均无转动,压板螺栓紧固,弹性圆柱销无变形;操作开停机阀,测量开机时间、紧急关机时间,符合规程要求;自动锁锭投拔时间正常,动作灵活,无卡阻;1、2号接力器全行程一致,压紧行程均为5 mm,符合规程要求[5]。
通过对2台接力器的推拉杆进行改造,解决了传动销与销孔配合间隙过大、压板弹性圆柱销频繁剪断以及2台接力器压紧行程不一致等问题,消除了安全隐患,提高了机组运行稳定性。同时,这也是水布垭电厂首次进行推拉杆改造项目,为以后的设备改造及安装积累了丰富经验。