王佩
摘 要:在烧结生产阶段,测试回程台车的不同起拱高度,检测其运转状态,并且在停工时获得尾端弯轨面与齿轮面的核心数据,从力学上解析台车起拱的原由,给出调换尾端星轮齿板、调节弯心与齿板缝隙、同步调节水平轨道压轨等解决方案。
关键词:烧结 机台车 起拱原因
中图分类号:U445 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2020)02(c)-0047-02
烧结机是钢铁公司生产的重要设施。依照统筹,中国75%的炉料由烧结机提供。2000年以后,持续若干年的烧结矿年度产量以20.6%的速率增加,烧结行业开始迅速发展的同时,也让相关行业人员体验到烧结机在钢铁工业领域的关键性。烧结机的关键设备包括排气管道、除尘设备、风箱、骨架、点火设备、喂料设备、驱动设备与机车等。在烧结机的发展历史中,技术业已渐趋成熟。工作质量开始提升,漏风率显著降低,但故障出现得也更为频繁。
1 三轮双轨设备设计
三轮双轨台车起拱的烧结机,其实际运行模式是:弹力压轨在弹性的作用下,给台车压轮往下的压力F,从图1能够看到,台车几欲倾倒,压力F也会出现拦阻机车倾倒的力矩M3。
M3与台车自重形成的防止台车倾倒的力矩M2与星轮齿板施与台车倾倒的力矩M1能够阻止台车起拱,让台车的车轮与水平导轨贴紧。因为弹力压轨与压轮、车轮与车轮导轨都是滚动摩擦,所以台车不会由于压实而出现停滞。这就让台车在导轨上无缝平出,解决了台车起拱的问题,并且让台车端面错误动作,减少了烧结机台车由于轮胎上翘、跌落而出现的台车端面耗损,大幅度提升了台车的生命周期。
根据生产实践与具体生产的状况,在Solid Works前提下构建的烧结机样本模型导进到ANSYS动态虚拟软件中,在模型中增加有关的约束数据、预设求解条件。通过对构建的模型实施仿真解析能够看到问题所在。
通过对构建的模型实施仿真解析,获得烧结机在运转阶段的动态咬合运转流程,与下台车列运转流程,仿真效果图见图2,能够看到台车起拱问题已经解决。
2 台车起拱原由探析
2.1 尾端星轮齿板损耗
台车被尾端星轮从弯轨移出到水平回程轨道,后台车轮卡轮与星轮齿板结合部承受压力,卡轮与齿板的受力结合点在齿板齿端的过渡界面,而且倾向于内弧端;在长时间的运转下,端面开始损耗并形成卡轮陷落的故障,通过加大力度的碰触,卡轮受力点开始改变。
2.2 尾端星轮齿板与弯轨距离的改变
台车卡轮在弯轨中的运转路径直观地影响台车出弯道的视角与时间,齿板与弯轨由于损耗导致距离过大,卡轮活动空间增大,让台车卡轮运转轨迹改变;台车端与回程水平轨道间的角度过大,导致台车卡轮陷落到齿板表层,并且后端台车提早与前端台车接合,无助于台车回落,加速台车起拱现象的出现。
3 台车起拱的解决策略
最为关键的是复原或调换尾端星轮齿板。
3.1 星轮齿板修复
星轮齿板损耗导致卡轮陷落,越陷落,往上的垂直分力F2越大,起拱问题越棘手。所以,短期修理阶段,对星轮齿板过渡弧段实施对焊打磨,让卡轮与齿板碰触点能够往下移动,调整视角a,降低垂直分力F2,最后缓解起拱情况。
3.2 星轮齿板调换
2018年某车间对台车尾端星轮齿板实施调换,彻查接触问题。装设星轮齿板阶段需要确保头尾星轮中央线平行,对南端、北端两端调整左齿板与右齿板的齿轮并让其同步作业,台车平行移出。星輪齿板分成7个二连齿、1个三连齿,需要让齿板左右两端平行对齐,步骤:先把齿轮左端与右端分别调整到轴线正上位置,用划针勾勒出齿中线;寻找到齿轮的正中央直线后,使用细线用来制作重锤线,把左齿板与右齿板的最高齿中线调节到与重垂线重叠;稳固齿板的非铰制螺母,稳固已经调解同步的左右齿轮板。
3.3 调节尾端星轮齿板与弯轨间距
因为尾端正中央位置内轨段与星轮齿中齿根的水平距离过大,通过调节星轮齿板与弯轨间的间距,改善视角移出台车。例如,在某企业2018年年修工作中,将尾端星轮整体移动10mm(烧结机台车东方位,东端是台车尾部,尾端星轮轴承座整体往东移动10mm)。调节后,台车卡轮在弯轨段依照既定路线运动,回程直线间距变长,台车间的推挤效应减弱,台车自然陷落的时间能够被控制。
3.4 调节弯道水平轨道轨距
适当的水平轨道轨距可以针对压轨现象进行调整。例如,上述企业2018年年修时,对弯轨的水平轨道下轨轨距实施调节,根据安装指南并结合现场实践,把轨距调节数据保持在362~365mm,对运转的回程台车轮实施压制,让其稳定运转。
4 实践成效浅析
如,某烧结机回程区域台车在使用前全部起拱,延展了水平运转轨迹,当烧结机尾端摆架台车自动摇摆的空间不够时,会致使台车憋死停工。处理策略使用前、后依次对回程台车起拱实施现场测试。测试数据表明,南端起拱高度,平均值大概是30mm,北端起拱高度平均数据是35mm,特殊测试点出现起拱峰值65mm;2018年2月使用上述策略后,起拱高度从当时的35mm降低到5mm,烧结机电流稳定在40A上下,烧结机运转到现在,成效明显。
5 结语
针对台车起拱的主因,使用调换损耗严重的尾端星轮齿板,高效地对中安装齿板、现场台车在弯轨的运转情况与入射、切出视角实施测试解析,调节齿板与弯轨的距离,在弯道中让台车以科学的视角缓慢推送,让台车有效回程,使用压轨设备对台车的水平运转轨迹进行控制,缓解起拱问题。
参考文献
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