陕北地区某污水厂提标改造工程MBR膜设计及调试运行分析

2020-06-02 06:32张敏张梦陕西环保集团水环境有限公司
节能与环保 2020年5期
关键词:格栅处理厂生化

文_张敏 张梦 陕西环保集团水环境有限公司

1 工程概况

某污水处理位于厂一期提标改造工程于2019年8月启动建设,主要服务区域为县城城区及厂区周边村镇生活污水。提标改造工程建设内容包含新建配水池、MBR膜池、MBR膜车间、清水池、综合水处理车间等,建设规模6000~7200m3/d。提标改造工程于2020年1月底开始投入试运行,目前膜系统运行效果良好。

2 设计水质及工艺流程

2.1 设计进出水水质

该污水处理厂提标改造工程的设计出水水质为《陕西省黄河流域污水综合排放标准》中的A标准。详细的进出水指标如表1所示。

表1 进出水水质一览表

2.2 原有系统工艺设计流程

污水处理厂一期系统排放标准满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级排放标准中的A级标准。根据当时的排放标准,污水处理厂一期原污水处理工艺如图1所示。

图1 该污水处理厂一期改造前工艺流程图

2.3 设计思路

综合分析原水水质特点,合理确定设计水质,工艺流程,确保实施升级改造后各主要构建物运行稳定、可靠,保证达标排放;全面评估现有设备能力,减少工程投资;对需改造的构筑物,设计及安排施工计划时应安排好备用措施,将升级改造工程对污水厂正常运转的影响降到最低。

通过上述分析核算,合理选择升级改造方案,以期达到确保出水稳定达标,便于实施改,节约投资成本,运行节能的目的。

2.4 改造后系统工艺设计思路

改造思路:将现有一期生化系统改造成为改良A2/O工艺,并适当降低二期系统处理量,保证冬季总处理水量不受污泥膨胀影响,剩余污水全部由一期生化系统处理(原一期沉淀池改为生化系统一部分),选择抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠的MBR膜生物反应器作为深度处理,使出水所有指标达到陕西地标中A级标准。

3 主要设计内容

常温设计流量:6000m3/d,低温设计流量:7200m3/d。当t≥15°C时,在污泥浓度3.5g/L时能满足6000m3/d的处理规模;当t≥6°C时,在污泥浓度7g/L时能满足7200m3/d的处理规模。

3.1 预处理系统(膜格栅系统)

最大设计规模:13500~16200m3/d。该工程原有系统预处理工艺设计流程完整(粗格栅→细格栅→曝气沉砂池→初沉池→调节池),故本次只考虑膜系统预处理工艺,在调节池之后进入生化系统之前增设膜格栅。预处理系统生化池分2组,MBR膜池也分成2组,1组生化池对应1组膜池,膜格栅设置2台,每组对应1台,考虑到检修情况,适当将膜格栅的过流能力放大,2台膜格栅互为备用。

本设计采用卧式旋转式细格栅。配套设备:膜格栅2台,总进水量为13500~16200m3/d,栅筒转速为5.7r/min,栅隙为1mm,功率为1.5kW,反冲水量为≥4~5m3/h,材质不锈钢。

3.2 一期生化系统

设计规模:常温6000m3/d,低温7200m3/d。

设计思路:将原有一期CASS池合理分区,改造为改良A2/O系统,总有效容积为5539m3,工艺尺寸(L×B×H)38.2m×14.5m×5.0m,2座。硝化液(好氧至缺氧)回流比200%~400%,污泥(缺氧至厌氧)回流比100%,主要配置设备为轴流潜污提升泵4台(2用2备) ,单台设计参数Q=684m3/h,H=7m, N=18.5kW。消化液回流泵6台(4用2备),单台设计参数:Q=350m3/h,H=7m,N=11kW,配套自耦装置。低速潜水推流器4台,N=3.0kW;低速潜水推流器2台,N=2.0kW。

3.3 MBR膜池

该污水处理厂膜池分为6组,每组设置膜组件9组。设计规模:常温6000m3/d,低温7200m3/d。

设计参数:膜通量:常温500L/(m2·d),低温450L/(m2·d);膜元件曝气量:12L/(min·片);设计最大回流比:350%。配套设备:PVDF平板膜组件54组,每套膜组件含200片,1.5m2/片,孔径0.1m,共计16200m2;MBR产水泵9台,6用3冷备,Q=70m3/h,H=15m 变频控制;膜鼓风机4台,3用1备,Q=45m3/min,P=49kPa;膜清洗池排空泵,1用1备,Q=25m3/h,H=15m;NaCIO加药系统1套,含1只加药箱,2台计量泵;柠檬酸加药系统1套,含溶药搅拌机1套、加药箱1只、计量泵2台;清洗药液稀释水泵,1用1备,Q=20m3/h,H=9.5m,变频控制;除磷剂加药系统1套,含1只加药箱,2台计量泵。

3.4 消毒系统

采用原有系统消毒工艺,次氯酸钠消毒。

4 调试运行情况

自2020年1月调试运行以来MBR膜系统经过一次化学在线清洗,根据现场调试问题诊断结果,分析主要原因为调试初期自控系统运行不稳定,产水泵抽8停2自控故障引起,故障解除后各组系统运行基本稳定。

由于该污水处理厂来水量偏小,系统未满负荷运行,为了进一步评估各项设计参数,2020年3月4日起将6#产水泵调整至满负荷(63m3/h)运行,进一步观察膜元件的运行情况,经过近50d的观察,污泥浓度1.2~1.5g/L运行状态下基本稳定,可以在温度较低时达到设计负荷。在出水流量保障满负荷情况下,跨膜压差压差始终在10kPa之内。

本工程建设内容主要包括MBR膜系统预处理、生化系统改造、MBR膜池、配水池等内容,由于要与原有一期系统联合设计,且需要根据寒冷地区运行情况复核设计规模,整体设计较为复杂,运行工况较差。

根据目前运行情况,系统产水量稳定,跨膜压差在设计合理范围内,可以达到最大设计负荷,在进水水质波动较大的情况下可稳定运行。

5 结语

改进人行通道的设计。该工程由于受限于厂内可利用面积偏小,综合管廊人行通道设计不合理,人行通道较窄,建议后期进行设计优化。

配水均匀问题。膜池进水配水和回流配水不均匀,造成6组系统污泥浓度不均衡,建议增加调节阀或流量计,便于运营综合管理。

排泥问题。污泥泵设计偏小,加上陕北地区进水泥沙含量达,生化系统中无机物较多,膜池污泥浓度13000~15000mg/L,居高不下。建议运行管理时应当延长排泥时间,同时在设计上复核相关参数优化设计,彻底解决运行隐患。

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