(山西建设投资集团有限公司,山西 太原 030002)
某市某医院急诊楼工程基坑平面呈不规则形状,基坑支护采用地下连续墙与钢筋混凝土内支撑形式,地下连续墙槽段共计92幅,其中异形槽段约20幅,施工难度大,钢筋笼焊接质量要求高,异形槽段的地下连续墙工程均为隐蔽施工,项目部运用QC方法确保了施工质量,为下一步施工奠定了良好基础。
该医院急诊楼总建筑面积为42 379.82 m2,建筑高度为17.6 m。地下三层,地上四层,采用框架剪力墙结构;建筑平面呈L形布置,东侧与一期住院楼贴建,为一期住院楼的裙房部分。地下连续墙钢筋规格为HRB400Φ25、HRB400Φ22、HRB400Φ16,主筋采用直螺纹套筒连接,主筋间距为HRB400Φ25@200,笼顶向下2 m处主筋开始加密为HRB400Φ25@200,加密区长度为23 m,加密区下部14.5 m处为非加密区域且纵向钢筋变为HRB400Φ22,水平筋为HRB400Φ16@200。为提高筋笼的强度及整体性,设置纵向及横向桁架,桁架钢筋为:弦杆同纵向主筋,腹杆为HRB400Φ22。笼顶预留冠梁锚固筋为0.9 m,笼总长为40.4 m,笼厚为0.68 m,槽段钢筋笼约为21 t。内侧保护层为50 mm,外侧保护层为70 mm。各吊点采用HPB300Φ25圆钢,焊接采用单面搭接焊,如图1所示。
地下连续墙作为基坑支护兼止水帷幕,深度为40 m,加之异形槽段较多,形式有L形、T形、一字形、钝角等,其中钝角处角度在135°左右,施工较其他幅段复杂性更大,钢筋笼质量不好吊运时容易引起变形,造成钢筋笼下放困难,产生卡笼现象,甚至会对成墙质量造成影响,造成的后果无法估量,因而确保钢筋笼施工质量是工程的重中之重。
图1 地下连续墙平面布置形式及钢筋笼立面图
此基坑为深基坑,超长异形槽地下连续墙钢筋笼远超常规钢筋笼。为防止钢筋笼在吊运过程中发生纵横方向的塑性变形,尤为困难。
通过分析,问题的症结在于:钢筋笼制作尺寸与成槽尺寸偏差、钢筋笼吊装变形。
根据现场调查结果,采用头脑风暴法,对钢筋笼制作尺寸与成槽尺寸偏差、钢筋笼吊装变形两个问题主要原因进行分析,形成关联图,如图2所示。
图2 关联图
由关联图找出10条末端因素:成槽机未检修和校正、奖罚制度不明确、焊机电流不稳定、异形槽段钢筋笼角度不一致、指挥不当、恶劣天气、仪器未经检验、未进行岗前培训、工人对图纸未熟练掌握、成槽机械选型不当。
根据末端因素逐一进行症结分析,确定影响钢筋笼制作尺寸与成槽尺寸偏差、钢筋笼吊装变形的关键因素。
经查看成槽机抓斗在悬空状态下自动调平仪十字中心与红点重合,满足施工垂直度规范要求。确认为非关键因素。
查看质量检查制度,质量连续5次达到优良的班组奖励2 000元,出现一次不合格的班组罚扣1 000元。确认为非关键因素。
通过现场观察电焊机显示表数值与规范要求、操作规程相符。确认为非关键因素。
根据施工图纸,地下连续墙有20余幅异形槽段形式分别有L形、T形、钝角等,且每幅钢筋笼角度不一,施工难度增大。确认为关键因素。
通过对信号工上岗资格证件核查及现场考核,证书在有效期内,考核合格,符合要求。确认为非关键因素。
通过对施工期间天气查看,并安排专人每天对天气状况进行记录,制定了晴雨表。为减小恶劣天气对焊接质量的影响,现场设置遮挡措施、焊工棚。确认为非关键因素。
通过对测量仪器的校准证书进行核查,均在有效期范围内使用。确认为非关键因素。
通过对2名吊车司机的上岗证及现场操作情况进行考核,上岗证均在有效期内且都能熟练掌握吊车。确认为非关键因素。
通过抽查钢筋班组10名作业人员对施工图纸技术交底的掌握情况,发现工人对该部位施工不清楚。确认为关键因素。
通过SG40A型成槽机与SG50A型成槽机现场成槽垂直度进行对比,发现SG50A型成槽机成槽垂直度较好。机械选型对成槽尺寸具有很大影响,是造成钢筋笼尺寸与成槽尺寸安装偏差的重要原因之一。确认为关键因素。
通过对关联图中10条末端因素进行分析,确定出3条关键因素,分别是异形槽段钢筋笼角度不一致、工人对图纸未熟练掌握、成槽机械选型不当。
针对3条关键因素制定相应的对策并进行实施,再根据结果确认是否满足目标要求。
针对异形槽段钢筋笼角度不一致所采取对策及具体措施如下:
(1)运用BIM技术进行钢筋下料,确定异形槽段钢筋下料角度。
(2)根据异形槽段成槽尺寸、形状、角度等做好模型架,现场要求施工人员在钢筋下料时,依据规范,适当提高精度,使得钢筋笼下料尺寸更为准确,如图3所示。
图3 异形槽段钢筋笼模型架
(3)结合BIM技术进行交底,图文并茂,动画演示使钢筋工更直接地了解交底内容。利用BIM技术建模,动画模拟钢筋笼加工制作、吊装,使方案优化,更有利于指导施工,保证吊装安全。异形槽段钢筋笼制作及吊装如图4所示。采取增加一榀纵向桁架,由原设计的四榀增加至五榀;桁架主筋采用HRB400E,直径为25 mm,内侧分布筋延伸至外侧主筋连接处,外侧分布筋延伸至内侧主筋连接处,并与外侧分布筋焊接可靠。焊接方式为单面焊,焊接长度按规范规定达到10d;钢筋笼上部水平筋每隔3 m增加一道HRB400E直径为25 mm的加强筋。钢筋笼下部14.5 m范围内,横向桁架加密,改为2 m一道。另外增加了加强筋的长度及数量,并使其间距缩短,以保证钢筋笼的起吊及安装的安全性。
图4 异形槽段钢筋笼防变形示意图
通过采取以上措施,确保了异形槽段钢筋笼一次下放成功,提高了钢筋笼加工质量,加快了施工进度。
针对工人对图纸未熟练掌握所采取对策及具体措施如下:
(1)运用BIM和VR在模型里进行漫游,使施工人员对图纸理解的更加深刻。
(2)对施工人员进行要点考核,成绩均合格。
通过对施工人员的考核,达到了预期目标。
通过比较我们选用了SG50A型成槽机,且采取措施以下:
(1)根据土质情况调整成槽速率。对砾砂、卵石与粉土、粉砂相结合的土层要慢速成槽,成槽后通过走槽器将孔壁障碍物清理干净,保证槽段垂直度。
(2)异形槽段施工时,专门对驾驶员进行培训。使驾驶员熟练掌握异形段成槽要领,规范操作,保证成槽尺寸的准确性。使钢筋笼制作尺寸与成槽尺寸一致,确保钢筋笼一次下放成功。
通过对两种型号成槽机械现场作业及机械参数对比见表1,在均能满足40 m地下连续墙设计要求的条件下,考虑成本及经济效益,最终选用了SG50A成槽机。
表1 成槽机械选型对比调查表
经巩固后效果检查,对3幅地下连续墙异形槽段共抽取360个点,合格率达到97.78%。在完成设定目标之后,对地下连续墙工程施工中继续严格要求、加强管理。
此次QC方法大幅降低了地下连续墙异形槽段钢筋笼施工的不合格率,减少了返工费、机械费、混凝土材料费,降低了造价的30%左右,提前了工期,避免了成槽重复返工,以一幅槽段为例,分析如下:
机械费用:150 t履带吊36 000元/台班×30%=10 800元;
人工费:200元/工日×12×30%=720元;
混凝土材料费:380元/m3×192 m3×30%=21 888元;
工期提前费用:33 408元/d×0.5 d=16 704元;
一幅异形槽段直接经济效益合计为:10 800+720+21 888+16 704=50 112元。
地连墙支护工程施工完毕后,及时整理了此次QC方法的有关原始资料,编制了整体一次吊装40 m深异形槽地连墙钢筋笼安装施工工法,为今后类似支护工程施工提供了参考。