陈孝银
(福建省水利水电建设有限公司,福建 福州 350000)
福建省霞浦县下浒镇大墘里水库于2017 年9 月完成施工,2017 年12 月受寒潮影响气温骤降,发现在桩号0+022、0+150(廊道出口)出现两条横向裂缝。2018 年1 月13 日,组织有关专家和相关单位,对坝体裂缝产生原因、大坝安全稳定和裂缝处理方案等进行论证,一致认为坝体裂缝为温度裂缝,不影响大坝安全稳定,并提出了切实可行的处理方案。
霞浦县下浒镇大墘里水库工程拦河坝型为重力坝,廊道出口底高程42.0 m,如图1 所示。溢流坝段桩号0+071~0+090.09。大坝设置2 个横向伸缩缝,位置在桩号0+044.64 和0+090.09,将大坝分成三个坝段,从左到右长度分别为47 m、46 m、99 m,如图2 所示。
在2017 年12 月27 日检查中发现大坝左岸廊道出口(桩号0+022)和大坝右岸廊道出口(桩号0+150.2)位置各有一条不规则裂缝。左岸裂缝宽度约1~2 mm,从坝顶往下游至廊道拱顶,上游侧裂缝从坝顶往下延伸至41.5 m 高程,肉眼可见。右岸裂缝宽度约2 mm,下游侧从坝顶到廊道拱顶,上下游面可见,上游面从坝顶延伸到高程42 m(廊道出口底板高程),裂缝两侧未发现错位。之前右岸坝顶裂缝微小,切割后用沥青灌缝处理,未发现上下游面裂缝,也未发现左岸裂缝。
图1 廊道出口位置横断面图
1)根据现场察看和查阅相关资料,大坝按施工图和规范施工,质量合格,且大坝建基面全部落在弱风化岩面上,按照裂缝处坝体受力情况,不可能存在因基础差异性造成的不均匀沉降。一致认同本次坝体产生的裂缝为温度裂缝。
图2 大坝平面布置图
2)左、右岸产生裂缝的坝段施工恰逢夏季高温期,室外温度高,虽然避开白天高温时段选择夜间进行混凝土浇筑,但为连续施工,白天进行坝面摆石,在阳光爆晒下热量不易散发,进而加大了坝体的温度应力。
3)大坝原设计设置了3 条横缝,在桩号0+123 处由于基础地质较差,为提高基础的整体性,设计取消了0+123 处的横向分缝,使坝段长度增加,也加大了坝体的温度应力,在受寒潮影响气温骤降时,当温度应力达到一定程度便在坝体薄弱处产生裂缝。
4)从裂缝的分布情况看,现有裂缝不会对坝体稳定和安全造成不利影响,主要是坝体渗漏问题,需对裂缝进行处理。
1)沿表面裂缝(包括廊道内裂缝)走向,以裂缝为中心凿一条深度4 cm,面宽3~4 cm 的“V”型槽。根据裂缝宽度及长度的不同,沿裂缝骑缝钻孔,孔深5~6 cm,确保造孔能够连通裂缝,孔距1~2 m。
2)钻水平交叉斜孔,孔间距1~2 m,孔深按照穿过裂缝约50 cm 进行控制,确保灌浆孔穿透裂缝,角度以钻孔和裂缝相交处距坝面不小于0.5 m。钻孔完毕,用水清洗钻孔和缝面,进行压水试验。
3)凿槽和钻孔完成后用清水、高压风对裂缝进行洗缝,吹干净槽内的杂物,保证槽内无杂物、粉尘和其它影响封缝粘接的污物。清洗干净待干燥后用聚氨酯密封胶对“V”型槽进行填平封闭,然后用粘结剂固定注浆管,骑缝埋管。
4)先从骑缝孔进行裂缝表面浅层化学灌浆,用相对较低压力灌浆,封闭浅层裂缝。灌浆材料选用水溶性聚氨酯等化学材料。
5)当浅层化学灌浆结束后进行深层水泥灌浆,再沿裂缝两侧深层钻孔,穿过裂缝,间距1~2 m,两侧交错布置,同时从坝顶往下打2 个骑缝孔,对裂缝进行灌浆。灌浆应至下而上进行,用相对较高压力进行内部裂缝深层灌浆,灌浆材料选用超细水泥。
6)灌浆结束后,对裂缝上游面2 m 范围内用2 cm环氧砂浆进行基面找平,最后采用聚脲防渗涂层进行表面封闭防渗处理,聚脲涂层沿裂缝走向,中心厚度不小于4 mm,边沿厚度不小于2 mm,平均厚度3 mm。
7)裂缝处理时应在上下游侧搭设双排钢管脚手架,宽度10 m,高度至坝顶栏杆,支撑牢固,确保安全。
1)基面找平:首先对大坝基面进行凿毛处理,然后用高压水枪进行清洗,涂刷聚合物砂浆界面剂,采用厚2 cm 左右的环氧砂浆沿裂缝2 m 范围对大坝表面进行找平,基面砂浆施工后养护7~10 d,方可进行聚脲涂层的施工[1]。
2)基面处理:用角磨机对基面砂浆进行打磨,打磨宽度为裂缝两边各不少于1 m,用高压水枪冲洗表面的灰尘、浮渣,待水分完全挥发后,对坝体表面局部孔洞用环氧找平腻子填补,腻子要不流淌,并且与坝体粘结良好,待腻子固化后,要求坝体表面平整、坚固、无孔洞[2]。
3)涂刷底层界面剂:底面处理后,在坝体表面涂刷专用潮湿面界面剂,涂刷厚度要求薄而均匀,无漏涂现象。
4)涂刷手刮聚脲:首先待界面剂表干(沾手不拉丝)时涂刷第一遍手刮聚脲,沿裂缝粘贴一层胎基布,间隔3~6 h 后,在前一道涂刷表干后进行下一遍涂刷,直至厚度达到设计厚度2~4 mm,涂刷总宽度为2 m,聚脲涂层厚度要均匀。聚脲刮涂遍数为4~6 遍左右,间隔时间在24 h 内可直接涂刷,否则应涂刷HM 活化剂后进行下一遍施工。
5)聚脲养护:在涂刷聚脲施工过程中,如果遭遇到大风和下雨,必须立刻停止施工,用帆布等防护材料对聚脲涂层进行遮盖保护,待雨停后,擦干净手刮聚脲涂层上的附着物。聚脲涂刷完工后,24 h 内尽量不要有水浸泡,常温养护。
建议在廊道进口采取适当的保温措施,以避免出现气温骤降时,加大坝体的内外温差,进而出现新的裂缝。
沿裂缝表面进行凿槽,深度4 cm,面宽3~4 cm 的“V”型槽。同时沿裂缝骑缝钻孔,孔深5~6 cm,孔距1.5 m,左、右岸裂缝各打30 个孔[3]。
2018 年1 月22 日开始打浅层化学灌浆孔,在上下游坝面及廊道拱顶,沿裂缝两侧打水平交叉斜孔,间距1.5 m,孔深1.3~1.5 m,以穿过裂缝50 cm 进行控制。左岸打35 孔,右岸打45 孔。
2018 年1 月24 日,进行缝面清洗,压水试验,预埋灌浆管等。2018 年1 月28 日,用聚氨酯密封胶对“V”型槽进行填缝封闭,表面用环氧砂浆填平。2018 年1 月30 日开始浅层化学灌浆,以封闭浅层裂缝,灌浆压力0.2~0.3 MPa,灌浆材料为水溶性聚氨酯。
2018 年2 月1 日在上游侧及坝面开始沿裂缝两侧深层钻孔,穿过裂缝,间距1~2 m,两侧交错布置,同时从坝顶往下打2 个骑缝孔,对裂缝进行灌浆。其中打检查孔各5 个,后期做为灌浆孔,打排气孔各10 个,灌浆孔左右岸分别18 个、22 个孔。2018 年2 月6 日开始进行内部裂缝深层灌浆,灌浆压力0.3~0.4 MPa,灌浆材料为超细水泥,灌浆至下而上进行。
2018 年2 月10 日灌浆结束后,对裂缝上游面2 m范围内用2 cm 环氧砂浆进行基面找平。采用聚脲防渗涂层进行表面封闭防渗处理,涂层中心厚度4 mm,边沿厚度不小于2 mm,平均厚度3 mm。
排气管、灌浆管采用Φ20 橡胶管埋设,灌浆孔堵塞段采用环氧砂浆回填,灌浆孔孔口采用堵漏王密封。
通气检查,灌浆孔和排气孔采用0.2 MPa 风压进行试气检查。
3.3.1 灌浆效果分析
1)左岸上游侧布置12 个灌浆孔,孔深2.6 m,孔径Φ42,孔与孔之间的串通性较好,纯灌时间为29∶26(h∶min),共耗水泥量为282.9 kg,纯灌量为247.77 kg。
2)坝顶面布2 孔孔深4.5 m、4 孔孔深3.2 m,孔径Φ42,灌浆孔与排气孔串通情况较好。10 个排气孔中有8 个与灌浆孔串通,具体灌浆成果统计结果具体表现为:上游侧1#、上游侧2#、上游侧3#、上游侧4#、上游侧5#、上游侧6#、上游侧7#、上游侧8#、上游侧9#、上游侧10#、上游侧11#、上游侧12#的孔径均为42 mm;孔深均为260 cm;纯灌时间分别为:1∶28、1∶14、1∶26、0∶57、1∶17、2∶04、2∶17、1∶22、0∶51、1∶48、1∶13、1∶32(h∶min);灌入总 量 分 别 为:3.49、34.38、5.85、2.66、0.04、11.68、3.85、8.65、0、4.84、5.95、28.7(kg);缝面纯灌分别为:2.97、34.38、5.72、2.66、0.04、5.58、2.08、5.95、0、2.24、3.25、26(kg)。坝顶1#、坝顶2#、坝顶3#、坝顶4#、坝顶5#、坝顶6#的孔径均为42 mm;孔深分别为:4.5、4.5、3.2、3.2、3.2、3.2(cm);纯灌时间分别为:2∶43、2∶42、1∶02、1∶30、1∶29、2∶31(h∶min);灌入总量分别为:18.9、29.6、17.6、18.4、33.1、55.3(kg);缝面纯灌分别为:16.2、27、15、15.8、30.4、52.5(kg)。
该裂缝共布置灌浆孔18 个,排气孔10 个,共耗灌浆材料超细水泥为282.9 kg,纯灌量为247.77 kg,布置排气孔10 个,有8 个孔口出现返浆现象。从灌浆的灌入量来看,该裂缝已被灌浆材料充填。从布置10 个排气孔有8 个孔口返浆,排气孔返浆率达80%,说明排气孔返浆情况较好。
3.3.2 灌浆效果右岸裂缝分析
1)右岸上游侧布置16 个灌浆孔,孔深2.6 m,孔径Φ42,孔与孔之间的串通性较好,纯灌时间为37∶06(h∶min),共耗水泥量为442.6 kg,纯灌量为400.66 kg。
2)坝顶面布2 孔孔深4.5 m、4 孔孔深3.2 m,孔径Φ42,灌浆孔与排气孔串通情况较好。10 个排气孔中有9 个与灌浆孔串通,具体灌浆成果表现为:上游侧1#、上游侧2#、上游侧3#、上游侧4#、上游侧5#、上游侧6#、上游侧7#、上游侧8#、上游侧9#、上游侧10#、上游侧11#、上游侧12#、上游侧13#、上游侧14#、上游侧15#、上游侧16#的孔径均为42 mm;孔深均为260 cm;纯灌时间分别为:2∶28、1∶21、1∶20、1∶52、2∶17、1∶04、1∶17、1∶21、1∶02、0∶58、1∶13、1∶35、0∶55、1∶25、1∶56、2∶32(h∶min);灌入总 量 分 别 为:56.30、24.37、15.88、22.65、22.65、20.04、11.67、13.85、18.65、18.7、3.71、15.95、0、9.56、12.79、5.98、38.7(kg);缝面纯灌量分别为:55.72、24.37、13.73、22.65、18.04、8.57、12.14、16.95、16、2.11、13.25、0、6.86、10.19、4.28、36(kg)。坝顶1#、坝顶2#、坝顶3#、坝顶4#、坝顶5#、坝顶6#的孔径均为42 mm;孔深分别为:4.5、4.5、3.2、3.2、3.2、3.2(cm);纯灌时间分别为:2∶13、2∶32、2∶02、1∶37、1∶20、2∶46(h:min);灌入总量分别为:28.9、19.7、17.6、18.8、23.2、45.6(kg);缝面纯灌量分别为:27.2、17.1、15、16.2、20.5、43.8(kg)。
该裂缝共布置灌浆孔22 个,排气孔10 个,共耗灌浆材料超细水泥442.6 kg,纯灌量440.66 kg,布置排气孔10个,有9 个孔口出现返浆现象。从灌浆的灌入量来看,该裂缝已被灌浆材料充填。布置10 个排气孔有9 个孔口返浆,排气孔返浆率达90%,说明排气孔返浆情况很好。
左岸裂缝纯灌时间为29∶26(h∶min),纯灌浆量为247.77 kg,排气孔返浆情况较好,浆液扩散良好,裂缝已被灌浆材料充填,达到了预期目的。右岸裂缝纯灌时间为37∶06(h∶min),纯灌浆量为440.66 kg,排气孔返浆情况很好,浆液扩散良好,裂缝已被灌浆材料充填,达到了预期目的。工程验收后,目前已进行水库蓄水试运行,未出现坝体渗漏现象。工程实践表明,通过对霞浦县大墘里水库大坝裂缝成因分析并采取科学的处理方法,收到了较好的效果, 保证了大坝的安全正常运行。