梁海生
利用REF615F综保进行6 kV变电所备自投改造
梁海生
(茂名石化热电分部电气二车间,广东 茂名 525000)
随着石油化工装置的生产规模不断扩大,对供电可靠性的要求也越来越高,一次停电对连续生产的石油化工企业的安全生产、效益影响越来越大,更有可能发生火灾爆炸等次生事故。如何更快更好地提高石油化工企业供电可靠性,是亟待解决的课题。论述了利用原有综保进行备自投改造的实例,提供了一种解决供电可靠性难题的有效途径。
备自投;低电压保护;综保装置;逻辑编程
某石油化工公司港口35 kV变电站为港口输油站输油供电,35 kV进线架空线路全长10 km,沿线地形复杂,曾经多次因架空线路接地、短路故障停电,导致输油站停止输油,极大影响了安全生产。该变电站35 kV、6 kV母线均采用单母分段接线方式,当单条35 kV外线路故障停电时,可以通过35 kV单电源进线带两段35 kV母线运行,或者通过单台主变同时带6 kV两段母线运行,恢复系统供电。但是在设计之初,该变电站35 kV、6 kV开关柜均没有安装快切或备自投装置,导致在外线路发生停电故障时,只能通过手动操作恢复6 kV母线送电,不能实现快速恢复送电,会造成输油中断、生产停产,对企业的安全生产影响很大。为了提高港口35 kV变电站的供电可靠性,计划对该变电站进行母联备自投或快切改造。
如果将35 kV开关柜改造为具有快切或备自投功能的开关柜,该变电站35 kV的开关设备采用的是GIS组合开关,没有多余的组合CT、PT利用进行改造,如果更换成套GIS组合开关,耗资巨大,经济性差。
如果将6 kV开关柜改造为具有快切或备自投功能的开关柜,重新购买快切或备自投装置,通过设计和施工,改造的费用将近20万元,费用较高。
当前公司正在大力提倡“节约一分钱,管理到精细”,首要考虑的是如何节约成本、如何快速实现备自投功能,最好是在利用原有综保装置的基础上进行改造,实现备自投 功能。
REF615馈线保护测控装置专为公用和工业配电系统中馈线的保护、控制、测量、监视和信息记录而设计,可用于辐射型、环型或网络型配电网络。该系列产品提供多种标准配置,REF615F具有电压保护、频率保护、方向过流保护和方向接地保护功能。通过检查,6 kV开关柜原有的REF615F综保装置,已经使用了过流保护功能、低电压保护功能,综保装置部分输入输出端子未使用。
通过分析可以确定:可以利用原有REF615F综保装置P03、P04、S02、S03、S04等备用端子,进行逻辑编程、线路改造,增加6 kV开关柜备自投功能,只需要300元的控制线材料费,即可用最低成本、最短时间提高系统供电的可靠性,为可行方案。
母联备自投用于2路电源的自动快速互投。一般用在双电源系统中,2台进线电源柜供电时母联不投入,在1路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现1路电源带动系统的所有设备。
备自投动作过程:2路进线开关柜中,当检测到本侧电源失压,备自投保护启动跳本侧开关,确认本侧开关跳开后,同时检测两侧电源进线侧电压,有一侧电压正常,则合母联开关。
备自投保护必须在充电完成后才能动作,而充电完成的条件包括母联开关处于工作位置、处于分闸位置、两侧至少一侧电源电压正常、进线开关有电且进线开关处于合位。
分段断路器602处于分位置,进线断路器609、610均处于合位置;母线均有电压;备自投投入开关处于投入位置。
方式一:II段备用I段,I段母线无压,1#进线无流,II段母线有压。
方式二:I段备用II段,Ⅱ段母线无压,2#进线无流,I段母线有压。
启动方式一:如果609断路器处于合位置,则经延时跳开609断路器,确认跳开后合上602断路器。
启动方式二:如果610断路器处于合位置,则经延时跳开610断路器,确认跳开后合上602断路器。
602断路器处于合位置;备自投一次动作完毕;有备自投闭锁输入信号;备自投投入开关(压板)处于退出位置。
低电压保护定值:dzj=50 V(二次线电压),=2.3 s跳闸(投PT断线闭锁低电压、三相同时低启动)。对侧35 kV线路重合闸时间为2 s,6 kV进线低电压考虑与重合闸配合。即对侧重合闸失败启动6 kV备自投,重合闸成功备自投不启动,所以设定低电压保护动作时间为2.3 s。
母线有压:dzj=85 V(二次线电压),=0.1 s,允许对侧备自投。
PT断线退低电压保护。
保护定值核算,对609、610进线柜的REF615F综保装置进行逻辑编程,如图1所示,对602母联柜的REF615F综保装置进行逻辑编程,如图2所示,使综保装置具备备自投功能。
图1 进线柜REF615F综保逻辑编程
图2 母联柜REF615F综保逻辑编程
进线柜增加“备自投跳闸压板”,如图3所示。
图3 进线柜改造二次图(云线范围为改造部分)
母联柜增加“1#进线备自投合闸”“2#进线备自投合闸”“备自投退出”压板,用于备自投投退,增加敷设1#进线柜至母联柜、2#进线柜至母联柜电缆,将进线柜信号传送至母联综保装置,如图4所示。
对进线、母联综保ABB REF615F进行模拟量采集测试,用继保测试仪加入电压、电流,在装置测量画面查看电流、电压二次值与继保测试仪的模拟量相匹配,一次值与经CT变比计算后数值相匹配。
对进线、母联综保ABB REF615F进行开入量测试,通过操作断路器、压板等发生的位置变化,查看综保开入界面对应开入点状态变化。
对综保开出量进行试验,进入出口测试,检查出口对应控制回路是否正常。
注:注1引自1#进线柜;注2引自2#进线柜。
验证低电压保护、PT断线闭锁、母线失压备自投动作、断路器误跳备自投动作、过流闭锁备自投、备自投仅动作一次、进线断路器拒分备自投不动作、方式一合母联、方式二合母联。测试步骤为:①低压电保护功能测试。三相电压同时低于动作值,并且断路器在合位,保护应动作。单相、两相电压同时低于动作值,并且断路器在合位,保护不应动作。三相电压同时低于动作值,并且断路器在合位,电流大于有流值,保护应不动作。②母线失压备自投动作测试。合上进线断路器,投入相应的备自投压板,通过继保仪加正常电压,使综保满足充电条件、充电时间,然后将本段母线电压降至低电压动作值,进线综保低电压保护应动作,“启动备自投”指示灯亮,母联断路器合闸,母联综保“备自投成功”指示灯亮。
备自投压板在投入位,手动将进线断路器跳开,同时将本段母线电压降为0。进线综保“启动备自投”指示灯应点亮,母联断路器应合闸,母联综保“备自投成功”指示灯应点亮。
加电流超过过流值,进线综保过流保护出口动作,进线断路器跳开,同时将本段母线电压降为0。进线综保“启动备自投”指示灯应不亮,母联断路器不动作。
将本段母线电压降至低电压值动作,进线综保低电压保护动作,“启动备自投”指示灯亮。母联断路器合闸,母联综保“备自投成功”指示灯亮。同时手动将母联断路器跳开,母联断路器应不再合闸。
退出进线柜“低电压跳闸”压板,将本段母线电压降至低电压值动作,进线综保低电压保护动作,进线、母联断路器应不动作。
确认需要停电的6 kV母线负荷已经全部倒空,相应进线、母联断路器都在运行位置,进线断路器在合位,相应的备自投压板已经投入。
用上游305断路器将6 kV1#进线电源断开,609断路器处于合位置,则经延时应自动跳开609断路器,确认跳开后应自动合上602断路器。
用上游306断路器将6 kV2#进线电源断开,610断路器处于合位置,则经延时应自动跳开610断路器,确认跳开后应自动合上602断路器。
至此,利用REF615F综保进行的6 kV变电所备自投改造工作全部完成,设备投入使用,从2016年改造投用以来,经历3次外线路故障停电、电力波动,备自投均动作成功,提高了港口输油站的供电可靠性,保障了安全生产。通过改造,锻炼了职工的技能水平,提高了职工处理复杂问题的自信心,强化了职工们“节约一分钱,管理到精细”的理念,可谓一举多得。同时,把这次改造的成功经验应用到其他3个输油站变电站,均取得了成功。
[1]李文.ABB配电自动化:REF615馈线保护继电器[J].电力系统装备,2009(1):64.
[2]刘冬梅,张兴义,金启超.可编程序技术用于微机保护的备自投装置[J].电气时代,2006(12):119-121.
2095-6835(2020)06-0072-03
TM63
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10.15913/j.cnki.kjycx.2020.06.025
〔编辑:张思楠〕