摘要:文章以实际产品为例,详细分析了密封件对车身油漆污染的发生机理,对工艺和设计进行进一步的改进,并验证了方案的可行性和效果。
关键词:汽车;密封件;车身油漆
中图分类号:U465 文献标识码:A
0引言
门窗密封条是轿车的重要部分,具有隔音、防渗水、防尘、减振和装饰等功能,其通常采用EPDM、PVC以及TPE类材料。由于车身油漆也属于高分子化合物,车辆使用中密封条与车身紧密接触,在环境、温度等因素的影响下,门窗密封条易与车身油漆发生化学反应,引起颜色变化,尤以白色车身颜色变化最为明显,该现象被称为油漆污染。
本文以实际产品为例,针对车辆出现的油漆污染问题,详细介绍了其现状和调查进展,为行业内解决同类问题提供借鉴。
1汽车橡胶密封条与车身油漆污染现象的关系
1.1问题背景
某橡胶密封条生产厂家为某汽车企业提供了一批汽车橡胶密封条,密封条按照要求安装完毕。车辆停放3个月后,准备出厂时发现在密封条附近的白色车身油漆发黄,位置集中在后门锁扣下方的转弯区和踏板位置,发生部位为门胶条头道B条与车身接触位置。
1.2根据现状进行发生条件假设
(1)温度要求:汽车停放时间区间为5月-7月,正值广东炎热的夏季,白天日均气温达31℃,车内温度最高可达90℃,且高温条件下密封件会加速老化,内部不稳定物质容易析出。
假设1:高温环境下会出现密封件污染车身油漆。
(2)湿度要求:前后门头道B条都为同一批次,前门区域没有出现发黄,而后门车身急转弯处,容易造成雨水的积累,而出现发黄现象。
假设2:高湿环境下会出现密封件污染油漆。
(3)发生时间的差异:确认过近1个月时间内的下线车辆,并未发现发黄现象。
假设3:发黄的产生过程需要经过一段时间的反应之后才出现。
1.3根据发生条件假设制定验证方案
方案1:在高温(80℃)、负载4.41 N环境下放置26 h,每2 h观察1次。
方案2:常温环境、加自来水(1次/h)以及负载4.41 N环境下放置26 h,每2 h观察1次。
方案3:在高温(80℃)、加自来水(1次/h)以及负载4.41 N环境下放置26h,每2 h观察1次。
结论:高温或高湿单一条件下不产生发黄,高温+高湿的环境下经过一段时间(26h)的反应之后才出现发黄现象(图1)。
2发黄原因分析
2.1发黄物质分析
由于车身油漆板的发黄物质不能被有效提取,对缺陷件中带有的发黄位置进行光谱分析。检查发现靠近排水孔位置一侧,泡钉与车身不良位置出现类似于车身变色的现象(图2),其他与车身非接触位置没有变色现象。对胶钉上发黄物质进行光谱分析,确认正常区域与变色区域的试验结果均为0:57.72 wt%、C:42.28 wt%,未发现区别,因此无法识别出发黄物质。
2.2故障胶条分析
从胶条本身进行油漆污染风险分析,有3个可疑风险点:涂层脱落,涂层物质污染油漆;硫化不足,胶条中的材料析出污染油漆;原材料反应不充分,导致胶条在高温、高湿的状态下析出原材料。根据这3个可疑风险点分别进行验证。
(1)检查是否存在涂层脱落。检查缺陷件外观没有磨损痕迹,确认涂层没有脱落,对故障件涂层附着力测试,即百格试验。确认故障件在试验的胶布上涂料无明显残留,排除涂层脱落导致车身污染变色。
(2)确认橡胶材料在挤出过程中的硫化程度。采用电解铜试验来检测胶料中的游离硫含量,当硫化不足时,胶料中的游离硫与铜板反应导致接触部位发黑。测试方法:将截面和新鲜铜板接触,并施加454.0N压力放置在120℃烘箱中2 h,对照电解铜结果进行等级判断。
检验结果:电解铜结果为3级,最优为1级状态。
(3)确认原材料是否反应充分。采用大众标准检查水解结果,在高温(90℃)条件下水中放置22 h后检查晾干后表面有无发白。该测试为老化后材料析出快速检测,可以表征在环境变化时材料溶解度的变化和材料析出量。
综上,故障件胶条的各项测试中,均符合标准,但电解铜测试可做进一步改善,提高硫化程度,减少物质析出的风险。
3改善方向
3.1工艺参数调整对于电解铜的影响
通过表l可知,改善硫化程度,可减轻发黄程度,并不能杜绝。需要进一步优化配方来减少在高温+高湿环境下胶料物质的析出。
3.2胶料配方分析
胶料配方主要由三元乙丙胶、硫磺和各种促进剂组成,对影响发黄的硫磺进行分析,通过对标其他工厂和总部的建议硫磺用量不大于1.7份,可以减少硫磺的比例0.1份。改善后的胶条经过耐污染试验,试验结果显示仍有发黄现象,但相比改善前发黄现象更为轻微。
3.3压缩负荷对于发黄影响的分析
通过对实验条件的分析,污染试验需要在一定的压力下进行,通过对比不同的压力即产品的压缩负荷进行对比,得出耐污染试验结果。
4结语
根据现状进行发生条件假设,通过验证得出高温或高湿单一条件下不产生发黄,高温+高湿的环境下经过一段时间的反应之后才出现发黄现象。对发黄物质进行光谱分析,未能进行有效识别,但通过对比测试,密封条硫化程度的提高有助于抑制发黄现象,铜片测试达到1级时,发黄现象可有效改善。改善方向有以下3个。
(1)通过提高挤出烘箱温度(20℃以上)来改善硫化程度,铜片测试达到1级。
(2)改善胶料配方硫磺比例,硫磺用量由1.8份减至1.7份。
(3)在前2个条件下,通过降低压缩负荷来减少与车体的压力作用,耐污染发黄的问题可以得到进一步改善。