马凯伦 沈霖旺 马昌磊 曾桔林
摘 要:为了解决梗丝掺配工序因梗丝塌方式下落导致落料不均,影响掺配的均匀性和连续性,造成烟丝存在掺配不均的问题,我们设计了一台均料辊装置。通过在电子称后落料口加装10个纵向排列的耙辊,将塌方式下落的梗丝进行再次的均匀布料,从而解决布料不均的问题。该装置弥补了因电子称设计尺寸缺陷造成的布料不均现象,改善了掺配后烟丝的的品质。
关键词:布料不均;均料辊;掺配
温度、水分、时间为制丝车间生产的“三要素”,在控制好这三要素的同时,烟丝添加的均匀性也极为重要。掺配工序是以生产过程中纯丝的流量为基准,将梗丝、膨胀丝实时均匀的掺配到纯絲中,梗丝掺配均匀度的高低,直接影响卷烟内在吸味质量的稳定性和均匀性,所以提高梗丝掺配均匀性能有效提升卷烟产品质量的稳定性,对卷烟产品质量有着重要的影响。
1存在的问题
因现用电子秤尺寸、设计需求等因素的的限制,使得电子秤上梗丝堆积高度较高,电子秤皮带运输速度较慢,梗丝在落料口出现塌方式下落,造成梗丝布料不均现象,导致梗丝添加均匀性、连续性差。在落料口后的水分检测仪上能得到较好的体现——当出现布料不均时水分仪数据波动较大,超出正常水分值允差范围(12.5%±0.5%)。所以我们结合车间现状,通过模拟实验进行验证。
1.1改变电子秤皮带运输速度
理论上降低电子秤布料高度和宽度,可以增加电子秤皮带运输速度,从根源上杜绝了梗丝塌方式下落造成的布料不均现象,但受限于先用电子秤的尺寸较大、各种牌号梗丝添加量的或多或少、限量管尺寸较小容易堵料、更换电子秤尺寸成本较高等问题,无法从根源上解决此问题。为此本文设计了一台均料辊装置,巧妙的解决了梗丝掺配过程中布料不均的现状,从而保证了产品的过程质量。
2装置设计
2.1结构组成
通过查阅和借鉴行业内外各种不同形式的均料装置,结合现场实际情况,在满足均料需求的前提下,我们确定了该均料辊装置的动力、传动、执行体三大部分的基础形式,执行体选用常用的耙钉辊,动力选择响应准确、转速灵活可调的伺服电机,传动选用便于安装维修的链传动。
2.2耙辊设计
耙辊是整个装置最核心的部分,耙辊的设计又包括了安装方向、安装数量、旋转方向三个方面。
耙辊的安装方向、安装数量、旋转方向会对均料效果造成较大的影响,我们在同种条件下,控制相关变量,随机选取一周内25个批次抽样,就耙辊安装方向、数量、旋转方向进行试验,经试验验证,横向耙辊松散效果不佳且容易阻塞,所以选择耙辊纵向安装方式;因安装空间有限,我们实地测量落料口长宽高后,我们拟定了三种耙辊安装数量方案,当耙辊数较多时,均料效果和松散效果更好,但也更容易造成堵塞,最终我们选择10个耙辊;耙辊往梗丝运输方向旋转不能改善布料不均情况,耙辊的旋转是为了在梗丝落料过程中增加梗丝在空中滞留的时间,且将大块塌落的烟丝均匀往后铺洒在带面上,使前后下落梗丝能完美衔接一起,故选择耙辊旋转方向为梗丝运输反方向。
2.3装置草图
我们根据装置的设计方案,类比车间在用的均料辊,结合实际安装尺寸,利用绘图软件画出了该装置的草图并最终确定了各部件的尺寸大小,委外加工制作。
3应用效果
为了验证装置设计效果,采用模拟料头料尾实验运行和实际生产两种模式分别进行测试。模拟实验中手动模拟料头料尾少料状态下梗丝的塌方式掉落,观察落料口后运输带水分仪数值变化,反复测试5次,并记录数据;实际生产过程中,目测梗丝均料装置的均料和松散效果,观察落料口后运输带水分仪数值变化,选取5天共25个样本,统计并分析数据。实际生产测试中,以红塔集团玉溪卷烟厂生产的“玉溪(软)”牌号为实验对象。
匀料装置投入使用后,小组成员对各批次烟丝布料不均频次进行统计分析,梗丝布料不均匀现象完美解决。该装置投入生产后,能直观感受到梗丝添加均匀性、连续性的提升,极大的提升了烟丝添加精度,在精益求精中完善了生产过程的每一个细节,达到了工艺质量标准的要求,改善了烟丝的品质以及后期评吸感受。
参考文献:
[1]范磊,付永民,李少平.卷烟加工过程中烟丝掺配均匀性影响因素分析及改进[J].烟草科技,2014(11):22-24,28;
[2]陈景云,李东亮,夏莺莺,李文泉,王芳. 梗丝分布形态对其掺配均匀度的影响[J].烟草科技,2004(8).
作者简介:
马凯伦(1992-),男,回族,云南玉溪,助理工程师,研究方向:制丝修理.