王晋东
(中铁通轨道运营有限公司,浙江 温州 325000)
2019年8月1 日,温州轨道交通S1线灵昆牵引变电所212馈线断路器发生跳闸,阻抗Ⅰ段保护动作,保护启动时间21:06:25:854,保护出口时间21:06:26:084,计算保护动作时限为230 ms[1]。然而阻抗Ⅰ段的时限整定值为100 ms[2]。按照天津凯发保护装置说明书的要求,保护动作时限误差不得大于15 ms[3]。由此可知,此次保护动作远远超出了保护动作的时限允许误差,属于保护动作异常,需作进一步的分析。
跳闸发生后,通过天津凯发后台录波软件提取的录波,如图1所示。
图1 灵昆牵引变电所212馈线断路器跳闸故障录波
该录波软件共计记录25个周波,其中故障发生前记录5个周波,故障发生后记录20个周波,每个周波20 ms。
从录波文件上可以直观的看出,本次跳闸从保护启动至保护出口共计持续14个周波,究竟是何种原因导致了这样的问题,需深入的对数据进行分析。
为进一步分析问题根源,先对故障录波进行标记定位,将保护启动至保护出口的14个周波按先后顺序进行编号,详情如图2所示。
为便于数据采集及分析,每个周波选取1个点进行数据取样(后台配置的录波软件有数据取样功能),并对取样的数据进行运算。本文的取样点是电流波谷的位置,具体的取样及运算数据如表1所示。
温州轨道交通S1线灵昆牵引变电所212馈线保护整定有阻抗Ⅰ段、阻抗Ⅱ段。阻抗Ⅰ段电阻定值88.81 Ω、电抗定值26.96 Ω、时限100 ms;阻抗Ⅱ段电阻定值88.81 Ω、电抗定值63.43 Ω、时限300 ms;保护特性为平行四边形,整定角度75°[2]。
根据采集的数据,结合保护定值,建立阻抗保护动作模型,如图3所示。
通过采样的数据和模型发现,从保护启动开始,1~6个周波处于阻抗Ⅱ段保护范围,从第7个周波开始,动作值进入了阻抗Ⅰ段保护范围。
因此可以判定,保护装置最先报出来的保护启动,启动的并非阻抗Ⅰ段保护,而是阻抗Ⅱ段保护。
由于阻抗Ⅱ段的出口时限定值为300 ms,保护启动后并不会立即出口,启动后延时120 ms(6个周波)左右,故障电量进入了阻抗Ⅰ段的保护范围。阻抗Ⅰ段的出口时限定值为100 ms,从第7个周波开始起,持续110 ms的延时后,阻抗Ⅰ段保护出口。
图2 故障录波曲线标记定位示意图
表1 故障录波数据取样表
图3 阻抗保护动作模型
从采样数据上判断,阻抗Ⅱ段的120 ms加上阻抗Ⅰ段的110 ms,230 ms,与跳闸数据报文正好相符。
天津凯发保护允许时间误差:1 s以内不大于15 ms,1 s以上不大于1.5%[3]。考虑数据采样过程中还可能导致一定量的误差,可以判定这个分析结果完全正确。
正常的供电设备运营维保过程中,发生保护动作数据异常的情况时,需要申请作业点对保护装置进行校验。然而类似本文这种情况,即便是使用继保校验手段,也无法验证该问题。因此使用故障录波文件、进行数据取样建模,是分析该类型问题的最优方法。
除了按照周期对保护装置进行校验以外,日常运营过程中对保护跳闸数据的分析,也是确保继电保护动作正常的必要手段。本文介绍的方法对于阻抗保护出口时限异常的分析大有助益,能尽快发现问题的根源,有效避免不必要的现场作业,杜绝生产资源浪费,保障高压供电设备安全持续运行。